50kt_a湿法磷酸净化生产总结_王富国
磷肥与复肥
50kt/a湿法磷酸净化生产总结
王富国,储
兰
244021)
(铜陵鑫克精细化工有限责任公司,安徽铜陵
[摘
要]阐述了湿法磷酸净化工艺流程,总结了该技术应用的影响因素及操作参数,提出了解决系统生产中相
关问题的对策和改进措施。
[中图分类号]TQ126.3+5
[关键词]湿法磷酸;萃取率;磷酸三丁酯
[文献标志码]B
[文章编号]1007-6220(2014)01-0049-02
Production summarize for 50kt/apurification of WPA
Abstract :The purification process of WPA is introduced ;the influencing factors on purification and operation parameters are summarized ;the countermeasures for the problems existing in production and improvement measures are proposed.
Key words :wet-process phosphoric acid (WPA );extraction rate ;tributyl phosphate
(Tongling Sinco Fine Chemical Co. ,Ltd ,Tongling ,Anhui 244021,China )
WANG Fu-guo ,CHU Lan
铜陵鑫克精细化工有限责任公司采用四川大学-涪陵化工湿法磷酸净化专利技术,即用萃取剂与煤油混合得到的酯相对湿法磷酸进行萃取净化。该公司50kt/a湿法磷酸净化项目于2010年3月开始基建,2010年12月投产。现对其生产作以下介绍。1湿法磷酸净化工艺流程
湿法磷酸净化工艺流程分三个步骤:酯萃取原酸、酯洗涤除杂质、酯反萃得到净化酸,见图1。
图1湿法磷酸净化工艺流程
C 、B 、A 四级萃取槽和萃取塔与酯进行逆流接触,部分磷酸被萃取进入酯相。原酸与酯的体积比为5∶1,萃取温度控制在40~50℃。酯相由萃取剂空煤油,两者质量比为2.5∶1。
洗涤流程:对酯相进行两级洗涤,结合化学沉淀法以进一步降低酸中的杂质含量。第一级洗涤在反应槽中进行,反应槽内加入用二级洗涤酸溶解后和稀释剂组成,萃取剂为磷酸三丁酯,稀释剂为航
萃取流程:原酸(湿法磷酸)依次经过D 、
反应生成BaSO 4和Na 2SiF 6沉淀。混合物进入沉降槽进行分离,沉降槽底部排出的一级洗涤酸进入萃取槽。第二级洗涤在洗涤塔中进行,塔内加入从反萃塔出来的净化酸对酯相进行洗涤,排出的二级洗涤酸用于溶解钡钠盐。
反萃流程:在反萃塔进行。塔内加入45~50℃的脱盐水对酯相进行反萃。反萃后酯相密度控制在0.901g/mL左右(由磷酸三丁酯和煤油的质量比决定)可保证反萃完全,得到的反萃酸密度约为1.18g/mL。2湿法磷酸萃取净化的影响因素及操作参数2.1影响萃取率的因素
1)酯循环量酯循环量越大,萃取率越高,萃余酸密度越低。但是酯循环量受沉降槽尺寸及反萃酸密度的限制,即酯循环量过大,在沉降槽中不能与酸相完全分离,并且萃取后的酯相密度降低导致得到的反萃酸密度偏低。例如当原酸加入量为7m 3/h、酯循环量为35m 3/h时,萃取后酯相密度由0.9g/mL上升到0.955g/mL,而取酯循环量为42m 3/h时,萃取后酯相密度只有0.946g/mL,所以一般取酯循环量为原酸加入量的5倍。
2)萃取温度系统萃取温度越低,萃取率越
[收稿日期]2013-06-04[作者简介]王富国(1971-),男,安徽铜陵人,工程师。E-mail :[email protected]
的钡钠盐,钡钠盐与酯相中的SO 42-、F -等杂质发生
高;但萃取温度不需控制太低,因为温度过低时酯黏度增大,会导致酸酯难以分层,严重影响后续反应。一般冬天萃取温度为40℃,萃取率可达55%,而夏天萃取温度为50℃,萃取率达50%。
3)反应槽的搅拌转速实践表明,随着搅拌转速的增加,萃取率先升后降。这是由于初始提升搅拌转速时,酯的分散性加大,酸酯两相接触充分使得萃取率提高;但是搅拌转速过高时,酯开始出现乳化现象,酸酯难以分层,降低了萃取率。因此,生产中根据各反应槽酸酯界面控制要求采取不同的搅拌转速。一般控制1、2、3、4级反应槽搅拌转速分别为搅拌器额定转速的50%、70%、80%、100%。
4)有效反应时间反应槽尺寸和酯循环量固定时,加入原酸量越小,即萃取反应时间越长,萃取率越高,萃余酸密度越低。当加入原酸量为10m 3/h时,排出的萃余酸密度为1.38~1.39g/mL;而加入原酸量为5m 3/h时,排出的萃余酸密度小于1.36g/mL。目前控制原酸加入量为8m 3/h,以保证每一级反应槽反应时间不小于25min ,在保证萃取率的同时还不影响净化酸产量。
5)萃取级数萃取级数越高越有利于萃取。实验表明,当采用1塔4槽5级萃取时,萃取率达到55%以上,而采用1塔2槽3级萃取时,萃取率仅为43%左右,所以生产中采用1塔4槽5级萃取。但是此方法萃余酸中的阳离子杂质富集析出,产生的结垢较多。
2.2影响洗涤效果的因素
在钡钠盐加入量与实际所需量一致的情况下,洗涤效果主要受二级洗涤酸量的影响。实践表明,用于洗涤的酸量越大,酯相中硫酸根和阳离子杂质的脱除效果越好;但是洗涤酸量过大,氟离子的脱除效果会有所下降。综合考虑,生产中的二级洗涤酸量控制为原酸量的10%即可满足生产要求。2.3影响反萃效果的因素
1)反萃温度反萃温度低时,酯的分散性差,反萃不完全,酸的密度会偏低;反萃温度过高时,磷酸三丁酯会水解,降低其纯度。经生产探索,反萃温度为45~50℃最适宜。
2)脱盐水量加入的脱盐水量越大,反萃越彻底,但净化酸密度越低,浓缩磷酸消耗的蒸汽量越大,因此需要找一个平衡点。实践表明,加入脱盐水量为原酸量的1.1倍时,反萃后的酯相密度在0.901g/mL左右,反萃基本完全;净化酸的密度能保证在1.18g/mL左右,满足浓缩要求。
3)反萃塔振动频率理论上反萃塔的振动频率越大(在保证酯不乳化的前提下)反萃越彻底。但反萃塔的酸酯分离段体积有限,为防止酯夹带酸而影响反萃酸的品质,控制振动频率在40%左右。2.4影响酯品质的因素
本项目投产半年内,系统比较稳定,酯循环使用未发现问题。但10个月后,酯性能严重恶化,具体表现为酸酯难以分层,酯中夹带酸的现象难以控制,严重降低了系统生产负荷、萃取效率和反萃酸的品质。究其原因可能是原酸中的有机物进入了酯相中,长期累积后改变了酯的成分,影响其物理性质,可以通过酯再生恢复酯的性能。
酯再生即用氢氧化钠溶液对酯进行洗涤,将酯中的有机物等杂质洗涤出来。再生温度和氢氧化钠溶液的浓度是再生的关键点。实践表明,再生温度或氢氧化钠浓度太高时,氢氧化钠会分解酯;而再生温度太低或氢氧化钠浓度太低时,再生反应不充分,再生效果难以保证。综合考虑,控制再生温度在40℃、w (NaOH )为5%较适宜。
3湿法磷酸萃取净化系统运行存在的主要问题3.1系统结垢严重
系统运行半年后,结垢现象比较严重,主要集中在萃取塔和萃取槽以及过酸管道,需要经常清理。固体结垢包裹酯,有严重刺激性气味,清理环境非常恶劣;且清理结垢时需要清空各萃取槽和萃取塔,易造成酯的流失。3.2酸酯界面难以控制
系统运行初期,主要依靠浮球界面计来控制酸酯界面。由于萃取系统酸的黏度较大,且含有一定的固相物,造成浮球浮动受阻,界面计经常失真,需要人工现场监测。3.3酯损失严重
每生产1t w (H 3PO 4)85%的磷酸,磷酸三丁酯损耗8kg ,则酯的年损失可达上百万元。酯的损耗主要由以下原因造成:由于现场操作需要,系统密封不完全,酯一直处于挥发状态;净化酸中溶解或夹带少量酯;萃余酸含大量固相物,这些固相物会包裹夹带酯,这部分酯的损失占60%以上。4湿法磷酸萃取净化系统的改进
针对上述存在的问题,主要改造工作如下。1)为减少系统结垢量,在萃取槽内增加刮泥机,将固相物及时排出系统;对过酸管道进行定期清洗,延长了系统运行周期,减少了清理工作量。
(下转第54页)
磷肥与复肥
2014年第29卷第1期
铅、铝等四偏磷酸盐,可用相应的酸性正磷酸盐与少量过剩的磷酸加热脱水制得。
由于四偏磷酸盐易由碱金属磷酸盐脱水聚合生成,所以工业产品不多。但以五氧化二磷直接用作缩聚磷酸盐的原料时,在含氮缩聚磷酸盐的制造中,则四偏磷酸盐的生成是很重要的问题。
四偏磷酸盐可由五氧化二磷低温加水分解制得。四偏磷酸钠可溶于水,在溶液中生成四水物。四水物有两个结晶型,即舟型和椅子型。3其他偏磷酸盐3.1偏磷酸钙
偏磷酸钙,分子式为Ca (PO 3)(P 2O 5)2,纯品中w 71.7%、w (CaO )28.3%,P 2O 5与CaO 摩尔比为1.0。工业品偏磷酸钙是由磷在空气中燃烧生成P 2O 5,在高温和水蒸气存在下与磷矿粉作用而制得。
偏磷酸钙有玻璃态和结晶状两种。结晶状的Ca (PO 3)2为白色,不溶于水,不溶于中性柠檬酸铵溶液,无肥料价值。偏磷酸钙熔融物经过快速冷却即可生成玻璃态,产品带有浅绿色,约w (P 2O )65%,5
溶于中性柠檬酸铵溶液中,是一种高浓度枸溶性磷肥,也是一种无机盐原料。偏磷酸钙可能是一种聚合物([Ca (PO 3)]),但聚合程度还不清楚,也就是2n
说n 是一个未知数,在空气中有微吸湿性。3.2偏磷酸钾
偏磷酸钾,分子式为KPO 3,纯品中w (K 2O )39.87%、w (P 2O 5)60.13%,微溶于水,易溶于草酸铵溶液中。工业品为白色粉末,一般w (P 2O 5)约57%、w (K 2O )37%,不吸湿,不结块,可与硝酸铵、硫酸铵、硫酸钾或尿素混合作为肥料,或与硝酸铵共熔后制成粒状混合肥料。偏磷酸钾是一种高浓度复合盐,一种无机盐原料。美国用偏磷酸钾作肥料在12个州进行过大量的田间试验,其肥效相
当于重过磷酸钙。3.3偏磷酸铵
偏磷酸铵,分子式为NH 4PO 3。工业品偏磷酸铵为粒状,一般w (NH 4PO 3)80%~86%、w (N )约16.7%、w (P 2O 5)73%,其中51%为水溶性,22%为枸溶性。偏磷酸铵易溶于水,其水溶液pH 为6.0~6.5,稍有吸湿性,不结块,松密度0.4g /cm 3,无腐蚀性,在常温不挥发,不分解,有良好的化学稳定性。偏磷酸铵是一种高浓度氮磷复合肥料,也是混合肥料的基础肥料。偏磷酸铵也是一种无机磷阻燃剂。将元素磷在空气中燃烧生成P 2O 5,在高温和水蒸气存在下与氨气作用,即可制得偏磷酸铵。4结语
目前我国六偏磷酸钠的产量已具有一定规模,出口量也不少,但三偏磷酸钠的生产较少,多为间歇式。总的说来偏磷酸盐的生产在国内处于起步阶段,研究偏磷酸分析检测方法、制备原理,探讨其最佳制备工艺条件,并将其应用到生产,以满足市场对该产品日益扩大的需求具有十分重要的意义。
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2)为减小浮球界面计失真对生产的影响,在反
应槽上安装玻璃管界面计结合监控器对界面进行监控;但需要定期检查玻璃管,如果堵塞应及时清理。
3)针对磁力泵故障率居高不下的问题,改用无水密封的管道泵取代磁力泵,基本满足生产需要,且修复更换极为方便,价格便宜,但其机械密封和轴平均每月需处理一次。在条件许可情况下,可用立式泵代替管道泵,效果很好。
4)减少酯的损失主要从减少酯的挥发(特别
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是夏季)、减少酯在磷酸中的溶解量和减少酯在固相物中的包裹夹带。为减少酯的挥发,做好各塔和槽的密封工作,比如,加上盖板等。酯在酸中有一定的溶解度,因此在一定的酸浓度下难以减少其溶解量,目前生产上只能尽量以降低净化酸的浓度来减少其溶解量,下一步尝试用汽提法回收净化酸中的酯。为减少酯在固相物中的夹带量,首先生产上要做到精细控制,保证系统的稳定性;其次对原酸进行预处理,降低其中的含固量;最后,对已经夹带出系统的酯进行回收。