SCR烟气脱硝过程硫酸氢铵的生成机理与控制_马双忱
SCR烟气脱硝过程硫酸氢铵的生成机理与控制
马双忱,金 鑫,孙云雪,崔基伟
华北电力大学环境科学与工程学院,河北保定 071003
[摘 要] 简述选择性催化还原(SCR)烟气脱硝原理。指出SCR脱硝过程出现硫酸氢铵的危害,
详细分析了硫酸氢铵形成的影响因素,如NH3/NOx摩尔比、SO3浓度、硫酸氢铵的露点温度等。根据硫酸氢铵的特性提出了控制硫酸氢铵生成的方法与减少其负面影响的措施:通过控制SCR脱硝过程氨逃逸量和烟气中SO2氧化率的方法减少硫酸氢铵的生成量;为防止催化剂因硫酸氢铵的滞留而失去活性,合理控制SCR脱硝装置在低负荷下的运行时间;为有效降低硫酸氢铵在空气预热器(空预器)换热元件上的形成速率,选
用搪瓷镀层换热元件。
[关 键 词] 烟气脱硝;选择性催化还原(SCR);硫酸氢铵(ABS),NH3/NOx摩尔比[中图分类号] X701[文献标识码] A
[文章编号] 1002-3364(2010)08-0012-06[DOI编号] 10.3969/j.issn.1002-3364.2010.08.012
THEFORMATIONMECHANISMOFAMMONIUMBISULFATEINSCRFLUEGASDENITRIFICATIONPROCESSANDCONTROLTHEREOF
MAShuangchen,JINXin,SUNYunxue,CUIJiwei
CollegeofEnvironmentalScienceandEngineering,NorthChinaElectricPowerUniversity,Baoding071003,HebeiProvince,PRC
Abstract:Theprincipleofselectivecatalysticreduction(SCR)denitrificationprocesshasbeenbrieflyexpounded,pointingouttheharmfulnessofammoniumbisulfate(ABS)occurredinSCRdenitrificationprocess.ThemainaffectingfactorsforABSformation,suchasthemoleratioofNH3/NOx,theSO3concetration,andthedewpointofABSetc.,havebeenanalysedindetail.AccordingtothepropertiesofABS,themeasuresforcontrollingformationofABSandrecducingnegativeimpactsofABShavebeenputforward:throughcontrollingtheamountofammoniaescapeintheSCRprocessandtheoxida-tionrateofSO2inthefluegas,theformationamountofABSistobereduced;inordertopreventthecatalysttoloseitsactivityduetohold-upofABS,theoperatingtimeofSCRunderlowloadhastobereasonablycontrolled;foreffectivelydecreasingtheformationrateofABSonheat-exchangingelementsinthepreheater,theceramiccoatinghastobeselectedforsaidelements.Keywords:fluegasdenitrification;SCR;ABS;moleratioofNH3/NOx
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(50976035)作者简介: 马双忱(1968-),男,博士,华北电力大学环境学院副教授,从事电力系统环境保护的教学与研究,主要研究领域为烟气脱硫脱硝。E-mail:[email protected]
12
选择性催化还原(SCR)烟气脱硝技术(简称SCR技术)在国外应用较为普遍。SCR脱硝装置具有结构简单、脱硝效率高、运行可靠、便于维护等优点[1]。随着催化剂性能的改进和反应操作条件的优化,SCR技术日趋成熟,在我国也得到日益广泛的应用。但是,在烟气脱硝的同时,催化剂还可以使部分烟气中SO2氧量的催化剂硫氧化速率之比)。由图2可见,SO2的氧化率随活性组分V2O5含量的增加而上升,其反应式如下:
V2O5+SO22VOSO4
2O4+SO3
4
2O5+SO2+SO3
(5)(6)(7
)
2SO2+O2+V2O4
化生成SO3,SO3与SCR脱硝过程(简称SCR过程)中未反应的氨(逃逸的氨)反应生成硫酸氢铵。硫酸氢铵具有粘性,会对催化床层和空预器造成危害[2]。因此,研究硫酸氢铵的形成机理以及控制方法对消除或减轻SCR脱硝过程硫酸氢铵的不良影响具有重要意义。
1 SCR脱硝机理
SCR法是指在催化剂的作用下,还原剂(NH3或图2 SO2的氧化率与V2O5含量的关系
尿素等)有选择性地与烟气中的NOx反应并生成环境友好的N2和H2O[3-4]。在以氨为还原剂的典型SCR据统计,约1%的来自锅炉及旁路系统的SO2将
反应条件下,其主要反应为:
转化为SO3,二者之间的转化是温度的函数,随着温度4NH3+4NO+O22+6H2O
(1)的升高SO2的氧化率增加。对于给定的SO2浓度和4NH3+2NO2+O2
3N2+6H2O
(2)温度,就实际生成的SO3量而言,SO3的生成率几乎8NH3
+6NO2
7N2
+12H2
O
(3)
不变[9]。
2NH3+NO+NO22+3H2O
(4)
在脱硝过程中由于氨的不完全反应,SCR烟气脱 在SCR脱硝工艺(简称SCR工艺)中,催化剂安硝过程氨逃逸是难免的,并且氨逃逸随时间会发生变放在反应器的箱体内。催化剂单元通常垂直布置,烟化,氨逃逸率主要取决于以下因素:
气由上向下流动。SCR工艺的反应原理如图1所(1)注入氨流量分布不均;示
[5]
。
(2)设定的NH3/NOx摩尔比;(3)温度;(4)催化剂堵塞;(5)催化剂老化。
反应生成的SO3进一步同烟气中逃逸的氨反应,生成硫酸氢铵和硫酸铵[10],其反应如下:
NH3+SO3+H2ONH4HSO4(8)2NH3+SO3+H2O
NH4)2SO4
(9)
图1 SCR烟气脱硝原理
2.2 硫酸氢铵形成的影响因素
2 硫酸氢铵生成机理分析
1982年RadianCorp运用热力学和动力学模型来估算硫酸氢铵的形成[11]:
2.1 硫酸氢铵的形成过程
Radian数=[SO3]×[NH3]×[TIFT]×[Trep]
由于在锅炉烟气中还存在SO2等气体,催化剂中(10)
的活性组分钒在催化降解NOx的过程中,也会对SO2式中:TIFT是硫酸氢铵形成的初始温度;Trep为综合了
的氧化起到一定的催化作用[6-8]
,SO2的氧化率与排烟烟气温度和空预器冷段金属壁表面温度的数值;V2O5含量的关系见图2(图2中的相对氧化率是指不SO3、NH3分别为烟气中SO3、NH3的浓度。Radian同V2O5含量的催化剂硫氧化速率与某基准V2O5含
数值越大表示硫酸氢铵形成的可能性越高。
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运行经验和热力学分析都表明,硫酸氢铵的形成取决于反应物的浓度和它们的比例。硫酸氢铵的形成量随NH3浓度的增加而增加,高SO3/NH3摩尔比将促进硫酸氢铵的形成及其在空预器上的沉积。硫酸氢铵的形成同时依赖于温度,当烟气温度略低于硫酸氢铵的初始形成温度(TIFT)时,硫酸氢铵即开始形成。当烟气温度下降到低于硫酸氢铵形成的初始温度25℃时,硫酸氢铵形成反应可完成95%。硫酸氢铵的确切形成区域取决于初始形成温度和空预器温度,并在空预器轴向上下波动。硫酸氢铵的沉积受空预器冷段限制,因为吹灰器可以将硫酸氢铵清除,使其不会在中间层沉积。
2.2.1 NH3/SO3摩尔比
NH3/SO3摩尔比[12]对硫酸氢铵及硫酸铵形成的影响见图3。由图3可见,硫酸氢铵对硫酸铵的形成起到促进的作用,同时硫酸铵也能对硫酸氢铵的形成起到一定的促进作用。当NH3/SO3摩尔比大于2时,主要形成硫酸铵,在空预器的运行温度范围硫酸铵为干燥固体粉末,对空预器影响很小,而硫酸氢铵是一种粘性很强的物质,很容易在空预器沉积,并促使大量飞灰附着于空预器,从而影响其传热性能,增大其阻力
[13]
函数,它们之间的关系如图4所示。由图4可见,随着NH3和SO3浓度乘积的升高,硫酸氢铵的露点温度升高
。
图4 NH3和SO3浓度乘积对硫酸氢铵形成的影响
2.2.3 机组运行负荷
硫酸氢铵对SCR反应器的影响可以通过引入SCR反应器“潜值”这一参量来表征。在这里,它是表征反应器脱硝能力的参量,其定义为催化剂活性与单位体积烟气中催化剂表面积的乘积。锅炉运行负荷变化,会导致通过催化床的烟气量、温度、烟气流速等发生变化,从而对硫酸氢铵的形成产生影响[15](图5),其具体过程如下:
(1)在锅炉最大连续运行负荷(MCR)运行时,反应器潜值高于要求达到目标脱硝率和最小氨逃逸量的最低潜值;
(2)随着锅炉运行负荷的降低,烟气流量降低,反应器的潜值增大;
(3)由于机组持续在低负荷条件下运行,反应器运行温度低于最低运行温度,硫酸氢铵形成并沉积在催化剂上,这将降低反应器的潜值;
(4)当机组重新以满负荷运行时,随着烟气流量的增加反应器的潜值降低;
。
图3 NH3/SO3摩尔比对硫酸氢铵和硫酸铵形成的影响
(5)伴随着满负荷条件下的更高的烟气温度,硫酸氢铵升华并且反应器潜值恢复为满负荷时的初始值。
2.2.2 NH3和SO3浓度乘积
影响硫酸氢铵形成的另一重要因素是NH3和SO3浓度的乘积[14]。以往认为如果氨逃逸量在2μL/L以下将不会形成硫酸氢铵,然而事实上在足够高的
SO3烟气浓度下即使1μL/L的氨逃逸量仍可形成硫酸氢铵。硫酸氢铵的生成是NH3和SO3浓度乘积的
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2.3 硫酸氢铵的性质及危害
在通常运行温度下,硫酸氢铵的露点为147℃,其以液体形式在物体表面聚集或以液滴形式分散于烟气中。液态的硫酸氢铵是一种粘性很强的物质,在烟气中会粘附飞灰[16]。
酸氢铵堵塞,催化剂稳定状态的活性(催化剂在稳定条件下测得的活性值)取决于温度。当运行温度在分散凝聚温度以下时,催化剂稳定状态的活性为零。运行温度长期低于硫酸氢铵凝聚温度时将导致催化剂活性明显降低,在这种情况下,即使将运行温度升至露点以上也不能完全恢复催化剂的活性。在低于硫酸氢铵露点温度的条件下,连续运行的时间必须控制在300h以内,同时每层催化剂各点的温度必须在270℃以上。
图5 机组运行负荷对硫酸氢铵形成的影响
3.1 氨逃逸量控制
硫酸氢铵在低温下具有吸湿性,当从烟气中吸水140~230℃之间的温区位于空预器常规设计的后会造成设备的腐蚀。如果它在低温催化剂上形成,冷段层上方和中间层下方,由于硫酸氢铵在此温区为会造成催化剂部分堵塞,增大催化剂压降或造成催化液态向固态转变阶段,具有极强的吸附性,会造成大量剂失效。
灰分在空预器沉降,引起空预器堵塞及阻力上升,严重硫酸氢铵的沉积将首先发生在催化剂的空隙里。时将迫使停炉以清理空预器。同时,硫酸氢铵或硫酸沉积的过程是可逆的,当运行温度提升到露点以上时铵本身对金属有较强的腐蚀性,会造成催化剂金属支硫酸氢铵将蒸发,催化剂活性将恢复,但运行温度长期撑架和空预器冷段腐蚀。此外,氨过剩使运行成本提高并导致飞灰化学性质发生改变,飞灰质量变差,再利低于其露点,催化剂活性会永久改变。当出现由于硫用价值降低;氨泄漏到大气中又会对大气造成新的污酸氢铵的沉积导致的积灰时,建议增加吹灰频率。
氨逃逸量的增加将促进硫酸氢铵的形成。硫酸氢染,因此必须严格控制氨泄漏量,一般要求小于3μL/铵在空预器内积累会带来一定的压力损失及热效率损L。当反应器入口管道设计不合理时,会引起反应器截面上的NH3/NOx摩尔比、流量或温度出现偏差,从失。烟气经过SCR反应器和空预器热段后,排烟温度而造成NH3泄漏以及NOx脱除不完全,影响脱硝效降低,当温度降至185℃以下时,烟气中已生成的气态率。
硫酸氢铵会在空预器冷段的传热元件上凝固下来,造由于燃煤的含硫量决定着烟气中SO3的含量,而成空预器冷段积盐与结垢,进而影响空预器的正常运行
[17]
。当氨的逃逸量为1μL/L以下时,硫酸氢铵生
SO3的含量对硫酸氢铵的形成有显著影响,所以对于不同的煤种,SCR中氨逃逸量的控制也不同[18]:低硫成量很少,空预器堵塞现象不明显。测试结果表明,若煤(含S量为1%),氨逃逸量
年后阻力增加约50%,对引风机也会造成较大影响。在氨逃逸量的控制方面可利用计算流体力学因此,运行机组装设了SCR装置,其空预器在设计和(CFD)软件优化设计,对SCR脱硝装置入口烟气流量选材上都要采取相应的措施。
和流速分布进行模拟,确定导流叶片的类型、数量和位置,使入口烟气流速、温度和浓度均匀;同时模拟氨气3 硫酸氢铵控制
的混合,调整喷氨格栅(AIG)各个喷口,使NH3混合均匀,最终减少氨逃逸量。
由于催化剂内有大小不同的孔隙以及烟气中SO3
和NH3摩尔比的差异,硫酸氢铵的凝聚实际发生在一3.2 SO2氧化率控制
定的温度范围内。当运行温度在孔隙凝聚温度(在孔SCR脱硝过程使用的钒基催化剂会对烟气中SO2隙中凝聚时的温度)和分散凝聚温度(在气相主体中发的氧化产生催化作用,使其易被氧化为SO3。SO3在生冷凝时的温度)之间时,只有小部分催化剂孔隙被硫
省煤器段形成硫酸蒸汽,在空预器冷段(温度177~
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232℃)浓缩成酸雾,腐蚀受热面。在SCR反应器出口SO3与逃逸的氨反应生成硫酸氢铵。
在SO2氧化率的控制方面,对于V2O5类商用催化剂,钒的担载量不能太高,通常控制在1%左右可减少SO2氧化[19]。另外,催化剂的形状会对SO2氧化产生影响,丹麦Tops e公司开发了系列波纹状脱硝催化剂,由于其V2O5组分含量低,可有效减少SO2氧化率。同时,减少催化剂孔道的壁厚也可降低SO2氧化率。此外,采用提高催化剂活性组分(如WO3)含量,亦可抑制SO2氧化。3.3 运行温度控制
SCR脱硝过程需要的温度在190~510℃之间,但是为了抑制硫酸氢铵的产生通常将温度控制在260~316℃范围内。硫酸氢铵的露点由NH3、SO3和H2O的分压决定。不同NOx入口浓度条件下,SO3浓度对硫酸氢铵露点温度的影响见图6
[20]
3.4 空预器改造
硫酸氢铵在空预器的中温段至低温冷段的温度区间具有很强的粘性,容易吸附灰尘堵塞空预器,危及其正常运行,因此必须对空预器进行改造,并且考虑合理的吹灰器的运行方式
[21-23]
。
(1)由于空预器的绝大部分中温段和部分低温冷段处于产生硫酸氢铵堵塞的温度区间,为了避免两段连接间隙内的硫酸氢铵堵塞搭桥可将传统的低温冷段和中温段合并为一段。由于搪瓷传热元件在传热、防腐性能上优于合金钢,价格便宜,因此冷段更换为搪瓷表面传热元件,原高温段传热元件保留使用。(2)空预器转子等结构需做一些局部修改:转子内部取消栅架,将横向隔板延伸到冷段,并直接安放加高后的冷段传热元件。
(3)传热元件表面的光洁度会影响硫酸氢铵的结垢程度,为提高传热元件表面的光洁度,将所用吹灰器由原单介质吹灰器改为双介质(蒸汽、高压水)吹灰器。
。
4 结 论
为提高SCR脱硝工艺脱硝效率,NH3/NOx摩尔比通常控制为大于1,因此脱硝过程氨逃逸不可避免。SCR脱硝过程使用的钒基催化剂会对烟气中的SO2产生催化作用,使其易被氧化为SO3。当NH3/SO3摩尔比大于2时,就会产生硫酸氢铵。硫酸氢铵附着于
图6 SO3对硫酸氢铵露点温度的影响
催化剂的表面会阻塞催化剂并影响其活性,且硫酸氢铵的粘性使之易于牢固黏附在空预器蓄热元件的表面,使蓄热元件积灰,空预器流通截面减小、阻力增加以及换热元件的换热效率下降。
可通过控制SCR脱硝过程氨逃逸量和烟气中SO2氧化率的方法减少硫酸氢铵的生成量。为防止催化剂因硫酸氢铵的滞留而失去活性,应合理控制SCR脱硝装置在低负荷下的运行时间。为有效降低硫酸氢铵在空预器换热元件上的形成速率,可选用搪瓷镀层换热元件。
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硫酸氢铵的形成是可逆的,将温度升高到316℃即可使硫酸氢铵升华。德国和日本最早提出的关于硫酸氢铵结垢的形成与空预器运行时蓄热元件金属壁温
的相互关系得到了实际运行经验的验证。在高粉尘的条件下,发生结垢的最大金属壁温比硫酸氢铵的酸露
[20]
点温度低4.4℃。然而,在低粉尘浓度的条件下发
生结垢的温度范围延伸到硫酸氢铵的酸露点温度之上,这种特点使得很大比例的硫酸氢铵沉积在灰粒上,并且随灰粒被带出空预器。若不出现该现象,硫酸氢铵的沉积将扩展到更高的温度区域。此外,飞灰还具有一定的冲刷清洁作用。小于或等于150℃时,硫酸氢铵紧密固化,但可以用吹灰设备清除。正因为如此,在空预器冷段很少见到硫酸氢铵结垢。一般空预器冷段的结垢伴有水蒸气、黏附性飞灰混合物和浓缩的酸性物质。
16
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热力发电投稿须知
1.论文规格按照科技论文写作格式(GB7713-87);2.一般文章字数为6000字左右;
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