吊装论文一篇
巧用地车化解吊装困局
————XXX 公司 XXX
摘要: 有些整体或解体出厂的设备,为保证加工精度,重量和体积都较为庞大,在一些为了改进工艺而替换老设备的项目中;受早期的建筑物或构筑物影响,设备的吊装就位就存在各种问题,或者成本过高、或者工期太长、或者用常规方法根本无法吊装。
关键词:3K 风机;超重;地车;合理利用
一、事件起因:
本案例为2008年XX 有限公司XX 分厂施工项目,位于XX 厂XX 分厂转炉风机房区域。工作内容主要要为拆除原有3#风机主体、电机、附属设备及工艺管道更换,新3#风机基础位于3.5m 高的混凝土平台上。本工程要先拆除旧的3#风机设备及附属设施,拆除老基础,重新建筑新3#风机的基础后,才能安排新风机进场,旧设备拆除的通道及新设备的进场通道示意图附后。
工程特点:在整个施工过程中,1#、2#、4#、5#风机是在运行中的,施工不能影响生产,需要拆除的风机、电动机重量和体积都比较大,现场设备、管道、电气仪表器件较多,场地显得拥挤,待安装的风机本体、电动机重量大所以在吊运和安装施工过程中存在一定程度的安全隐患。 待安装风机主要参数:
风机本体:KK&K-No. : 1005088
外轮廓几何尺寸:4750×3500×1820
风机质量:12100kg ,设有吊耳
润滑油料:46#优质透平风机油(BP Turbinol XTM)
电机:YGF710-4
总质量:11000kg ,设有吊耳。
厂房已经比较老旧,属于砖混结构,房顶是轻型三角形屋架铺中型混凝土板,厂房内原有吊装设备:16吨手动双梁吊车一台,10吨电动单梁吊一台,厂房内已经安装风机3台,无吊车站车位置。
二、吊装困局
1、首先考虑用16吨行车(手动双梁)就位:该行车资料缺失,已经好几年没有进行年检,平时也不使用和定期养护,积灰较厚,连接件已经有松动迹象,桥架的锈蚀情况也有些严重,16吨行的实际起重能力成了一个未知数,用16吨行车吊装方案被否决。
2、利用厂房结构吊装:前面已经说明,厂房的屋面结构是轻型屋架,用于吊装要经过一系列加固处理,经济性分析后直接否决。
3、重新安装新的行车进行吊装:要安装新的行车,必须拆除厂房内的行车,无论拆除还是安装,要拆除两跨屋面连同屋架,因为室内构筑物和设备影响,行车的大梁只能直接从顶上拆除,从工期上来考虑,此方案也否决。
4、用流动式起重机从厂房外吊装:要拆除厂房中间2跨屋面及屋架,站车位置到设备就位位置最短距离32.5m ,以现在的起重设备,采用200吨汽车吊就可以完成吊装作业,但是,2010年11月,当时全球最大的汽车吊徐工“QY160”才在上海宝马展亮相,该方案自动否决。
5、用10吨行车直接吊装:这种违章的想法直接否决就对了。
6、用16吨行车和10吨行车配合吊装:经过测量,16吨行车吊点中心距离10吨行车2.5米,10吨行车宽度3.0米,10吨行车大车开到极限位置后刚
好让过整个基础,但是根据目前行车状况, 16吨行车起重能力成谜,不能冒然进行载荷试验,而且该设备大车行走时经常脱链,被吊设备在空中时间停留过长,不确定因素太多,经过一番商讨斟酌,该方案也被否决 如此一来,该风机的吊装就位就陷入了困局。
三、确定方法
我们再次对现场仔细进行了测量,对现有条件进行了分析论证,最终,还是决定用厂房内的10吨电动单梁吊进行此次的安装,因为10吨行车刚好更换过钢丝绳,并对设备各传动件进行过检查,该单梁吊动作正确,制动灵敏,但是,超重吊装是违章的,该采取什么措施来保证吊装安全呢,用所谓的“国产设备安全系数大,可以超重吊装”这个理由站得住脚吗?显然是不行的,我们必须有科学的依据
《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278中,在起重机的动负荷试运转有这样的描述:“各机构的动负荷试运转应该在全程上进行。起重量应为额定起重量的1.1倍,累计起重及运行时间,对电动的起重机不应小于1h ,对手动的起重机不应小于10min 。各机构的动作灵敏、平稳、可靠,安全保护、联锁装置和限位开关的动作应准确,可靠”。吊装11000kg 电动机,相当于是对10吨电动单梁吊做了一部分动载荷试验,也就是说,电动机可以直接吊装。
风机重量12.1吨,加上锁具大约12.15吨,而在GB50278中,起重机的静载荷试验有这样的描述:“将小车停在桥式类型起重机的跨中或者悬臂起重机的最大有效悬臂楚,无冲击地起升额定起重量的1.25倍负荷,在离地面高度为100~200mm处,悬吊停留时间不应小于10min ,并应无失稳现象,
然后卸去负荷将小车开到跨端或支腿处,检查起重机桥架金属结构,且应无裂纹、焊缝开裂、油漆脱落及其它影响安全的损坏或松动缺陷”。从这段话里面,我们看到了以下几点:
1、10吨电动单梁吊在受力最薄弱的位置可以静置悬吊12.5吨的重量;
2、小车的位置越靠近跨端,桥架的受力越好;
3、起吊12.5吨重量的时后要求平稳、无冲击
从风机的卸车位置到风机的基础距离是19.7m ,用10吨单梁吊直接卸车并吊装风机就位风险是巨大的,违章作业是不被允许的。
进一步分析,风机可以在地面到达的最好位置是附图中所示的起吊位置,此位置离卸车位置18m ,距离基础中心8m ,起吊位置在跨中,而风机基础是在靠近跨端的位置,也就是说,从起吊位置越靠近风机基础,单梁吊的受力越好,起吊总重量是12.1吨,我们知道,吊装过程中动载荷系数一般取1.15~1.25,行车如果起吊重量10吨重物,动载荷系数达到1.25的话,起重量就是12.5吨,那么在本次起吊中,如果我们起吊以后不动大车的话,只走小车的话,起吊以后是可以保证平稳、无冲击的,也就相当于动载荷系数趋向于0,类似于做了一次静载荷试验,起吊12.1吨是可行的。 这个方案提出以后、经过几方会同论证,无论从经济性、实用性、科学性分析都是可行的,从工期保证方面来说,本方案也是最好的。
那么,只要风机处于起吊位置,看似陷入困局的吊装工作就能被轻松的化解了,让风机处于起吊位置最经济和简单的方法是什么呢?没错,就是地车。
为此,我们经过周密设计和计算,用工程前期拆除的型钢和钢管制作了
一个简易又坚固的四轮地车,并设置一台2吨卷扬机作为牵引机,其余吊索、吊具的选用和计算在本论文中就不再赘述了。
四、顺利解决
倒运吊装时间选在在校平螺栓组布置完成后,设备存放地点在大五金库,库内有16吨电双吊,设备到货的时候就是用该行车卸的,所以该行车起重能力足够,完全开箱后,用该台行车将风机装上货车。货车选用10吨平板车,将风机在车上放置平稳,虽然路近。路况也好,但是为了避免倒车进厂房时出意外,不可以不封车,风机运送到风机房内,在预定的位置卸车,卸下的风机置于地车上,单梁吊收紧吊绳,减轻地车承重,以降低牵引力,然后用2吨电动卷扬机将地车拖到预定位置(电动单梁吊大车配合一起移动),风机中线和基础基本重合后,单梁吊大车不动,提升风机高度超过平台高度200mm ,开动小车,到基础边后,再次提升风机高度超过基础200mm ,将风机平移安放到设置好的校平螺栓组上,本次吊装工作就顺利完成了。
风机就位时,注意清理掉预留螺栓孔内的杂物,在设备快要到位时安装好地脚螺栓,锚固件等,然后将设备缓缓放下,本次工作结束。 后记
吊装工作完成后,经检查起重机桥架的金属结构,无裂纹、焊缝开裂、油漆脱落及其它影响安全的损坏或松动等缺陷,单梁吊无永久变形,桥架的上拱度大于符合规范要求,说明此次任务未对起重机造成影响。
从这次吊装过程中看出:大多数的问题,都能找到科学的解决方法,毕竟,办法总比困难多,看似复杂的局面,化解的思路就在一念间。
参考文献:
[1] 《起重设备安装工程施工及验收规范》 GB50278
3#风机进出场通道示意图
3#风机平台范围2#风机平台范围1#风机过滤器
新1#风机
2#风机4#风机机组
临时堆放场地30003#风机进出通道蓄电池房
3200