煤层注水试验报告
3503掘进工作面煤层注水试验报告
为降低掘进生产期间粉尘浓度,改善工作面作业环境,提高矿井粉尘综合治理能力,在连采一队3503工作面进行了煤层注水试验。现将试验情况汇报如下:
一、试验时间:
2017年6月6日--2017年6月30日
二、试验目的:
通过煤层注水,降低掘进过程中生产性粉尘,全尘降尘率达 到80%以上,呼吸性粉尘降尘率达到80%以上。改善作业环境,保护作业人员身体健康。同时,有利于掘进设备、释放煤层瓦斯、减少连采机截齿损耗,煤层降温防火。
三、试验流程:
矿技术人员与试验厂家前期沟通----厂家技术人员制定试验方案----矿方制定试验方案及安全技术措施----配合厂家准备试验设备、材料----入井现场试验----预湿阶段:煤层高压注水降尘试验,2个循环----稳定阶段:煤层高压注水降尘试验,3个循环----添加煤尘抑制剂降尘试验,3个循环----测定试验前粉尘数据----试验完成出具试验报 告----完成设备升井离矿
四、现场具体试验情况:
1、每班试验前,提前将设备兑运至3503工作面,将注水设备与主供水管路连接;
2、在工作面迎头中部距离底板1.5米处打两个注水孔,孔间距50mm ,孔深10米,孔径76mm ;
3、采用封孔器封孔后,开始动压注水,注水压力达到3Mpa ;
4、6月8日,试验地点,独头巷道长度,超前注水范围10 m ,打注水孔1个,注水持续时间0.2小时,注水压力3MPa, 是否使用添加剂 否;工作面风筒长度200 m ,割煤前风筒距迎头距离8m ,工作面风速0.67 m/s;工作面软煤厚度80cm, 是否有构造 否 ,跟班队干王皓,厂家技术人员况贺,试验期间存在问题:工作面迎头超前钻孔和排放孔数量较多,且位置不固定,导致注水孔内的水通过煤层裂隙渗向这些防突钻孔,串孔现象严重,停止试验。
6月9日,试验地点3503(22-23),独头巷道长度95m ,超前注水范围10 m ,打注水孔1个,注水持续时间0.1小时,注水压力3MPa, 是否使用添加剂否;工
作面风筒长度 200 m,割煤前风筒距迎头距离 8 m,工作面风速0.67m/s;工作面软煤厚度70cm, 是否有构造否;跟班队干王皓,厂家技术人员杜经理、 况贺,试验期间存在问题:工作面迎头超前钻孔和排放孔数量较多,且位置不固定,导致注水孔内的水通过煤层裂隙渗向这些防突钻孔,串孔现象严重,停止试验。
6月30日,试验地点3503(23-24),独头巷道长度30 m ,超前注水范围10 m ,打注水孔1个,注水孔孔径76mm ,注水持续时间0.75小时,注水压力3MPa, 是否使用添加剂 否;工作面风筒长度320 m ,割煤前风筒距迎头距离8 m ;工作面软煤厚度 50 cm,是否有构造 否,跟班队干郭利斌,通风部李杰,试验过程:工作面情况:工作面未打排放孔,打了3个检测孔。11点,开始注水,注水压力3Mpa ,距离注水孔平行1米处,有一超前钻孔渗水,渗水量不大,11点30分,注水压力不稳,忽大忽小,工作面其他三个钻孔开始渗水,渗水量较大,汇报后,11点45分,停止注水试验。
未能进行煤层注水试验说明:
6月10日—6月22日,由于3503掘进工作面有断层构造,地质条件不好,暂时停止试验。厂家人员回去。
6月23日上午8点,通风部李清林询问值班队干3503工作面是否能进行煤层注水试验,梁队长回复工作面不具备试验条件。
6月27日上午8点,通风部李杰去连采一队询问值班队干郭利兵3503工作面注水情况,而后郭利兵打电话询问队长梁小宇,梁队长回复工作面不具备试验条件。
6月28日上午8点20,通风部李杰去连采一队询问队长梁小宇3503工作面是否能进行煤层注水试验,梁队长回复12点以前可以试验,随后,杜靖轩和李杰下井,在灯房杜靖轩通知连采一队值班队干将注水设备提前兑运至工作面,9点10分我们进入350工作面,询问当班跟班队干李国华、带班长韩雨露煤层注水情况,两人均不知情;李国华告知3501延伸皮带,已将增压泵撤火,无法进行煤层注水试验。而后,李杰向连采一队值班室汇报工作面情况,梁队长又告知不能进行煤层注水试验,然后向王经理汇报,王经理得知情况后,安排两人升井。
五、试验结果
1、我矿防突管理规定,在工作面迎头出现软分层和检测超标时,均要施工
防突钻孔,防突钻孔数量多,位置不固定,再加上超前探孔,导致注水过程中,注水孔内的水通过煤层裂隙渗向这些钻孔,串孔现象严重,停止试验。因此,施工防突钻孔是造成注水效果差的最重要原因。
2、现场感观:割煤机司机反应,煤层注水后,工作面视线一般,面部感觉较试验前舒适。