脱硫煤气硫化氢含量增高的原因
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羹工艺与设备羹
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际五钇工
脱硫煤气H2S含量增高的原因
高训章
(石家庄焦化集团有限公司,河北石家庄050017)
VoL32№ll
Nove.2009
[摘要】通过对焦炉煤气脱硫工艺原理分析,探讨了影响净煤气脱除硫化氢因素,找到了生产中存在的问题,制定措施,改善脱硫效果,提高煤气质量。
[关键词]煤气脱硫;影响因素;措施;煤气质量【中图分类号】TO
546.5
【文献标识码】B【文章编号】1003-5095(2009)11-0030-02
1煤气脱硫工艺简述
在现有焦化厂煤气湿法脱硫工艺中,焦炉煤气脱
除NH。、H2s是靠NH3/H2S循环洗涤来完成。该工艺的优点是脱硫洗涤剂是焦炉煤气中的一种组分,不需另购买洗涤剂。电捕焦油器后约22℃煤气自下而上通过
凰(i瘦)+HC,03-产昔NH2C0叶印
NI-13(液)+HC时产釜硼.++CO产删,(液)+HcN(液)芦釜舳.++CN-
(3)(4)(5)
反应(1)、(3)、(4)平衡常数.-T暑t示如下:
墨=呻.+]ms-]/[NHJP^。
焉=D姗2coo-]/D哪.+]田003.]
(6)(7)(8)
脱硫塔;来自洗氨塔上段的半富氨水和剩余氨水混合送到脱硫塔顶部喷洒。在脱硫塔上段,吸收煤气中大
部分氨,产生的富氨水经冷却和来自脱酸塔的脱酸贫液送到脱硫塔下段(脱硫段)喷洒,脱除煤气中大部分
墨=D岫+][co#-]/呻0mC0妇
氨吸收c0。气体的特殊反应是生成氨基甲酸铵,此反应即使在气相亦能很快进行。氨水溶液吸收煤气
硫化氢。脱硫塔下段产生的H,S富液从塔底抽出送入富液槽,温度约为25℃。脱硫富液送到脱酸塔,主要
酸性气体H书、CO:、HCN在100℃时,从富液中解析出来,含有H2S、CO:、HCN酸性气体从脱塔顶逸出,进行氧
中的}泌是借助于选择性吸收而达到脱硫的目的。当
气液两相接触面积很大时,接触时间很短,氨水对H,S
的吸收速度比对c02的吸收速度大80倍左右。
根据液相组成、温度可求得H2s的平衡分压及煤气中平衡时H2S含量。
化,生成硫磺或硫膏。
脱酸水一部分经冷却(22℃),作为循环洗液送到脱硫塔下段。剩余的脱酸水一部分由流量控制送到挥发氨蒸馏塔,其余部分送到固定氨蒸馏塔。两蒸氨塔顶蒸出的氨气送氨分解炉。挥发氨蒸馏塔塔底排出的气体水,经冷却器送到洗氨塔顶喷洒吸收煤气中的
NH3。
&。;眦+]田s-]/F.腿IK,
‰=[Ⅻq/j:;.‘
Pm=呻。+]田c03-]/尼呻a
氨水脱硫过程既是一个气体进入液体的扩散过
程又是一个化学反应过程,同时受扩散和化学两个因
素的综合影响,扩散因素有温度、传质面积、液气比、
洗涤液入口浓度等;化学因素有温度、洗涤液组成、化
含有少量H2S、Nil。的煤气进入洗氨塔底部,煤气
学反应种类、反应进行程度等。2影响因素
2.1
自下而上流经洗氨塔。在洗氨塔碱洗段用稀碱液NaOH吸收H2S、CO。、HCN。在洗氨塔上段,煤气与来自挥
发氨蒸馏塔的汽提水逆流接触,进一步吸收煤气中的NH。,产生半富氨水,经冷却送入脱硫塔顶部。
稀氨水主要反应:
C02的影响
在脱硫过程中随着氨水对C02的吸收,洗液中游
离氨含量降低,生成的氨盐数量增多。由式(6)可知氨盐浓度增高,硫化氢平衡分压增大,煤气中硫化氢含
肌(液)+峪(液)产jMp
[收稿日期]2009-06—26
Hs’
(1)(2)
Nil3(液)+C02(液)+H20产釜N}I‘.+Hc町
量增大,降低了脱硫效率;氨水吸收co,分两步进行,C02首先和水反应生成碳酸,碳酸电离为HC03.、c0产与氨水反应生成NIUICO。、NH2COONH。。由于二氧化碳水合速度较慢,所以为氨水吸收二氧化碳的控制反应:
[作者简介】高训章(1979-),男,助理工程师,主要从事技术
研发工作.
第ll期高训章:脱硫煤气H2s含量增高的原因
-31。
氨水吸收硫化氢时,硫化氢仑l“完整分子”进入水中并迅速与氨反应,只要减少气膜阻力,硫化氢很快被氨吸收。氨水吸收硫化氢和二氧化碳的反应速度不同,
缩短气液接触时间、提高气速、降低气膜阻力有利于选择吸收硫化氢,气液接触时间控制在5S以内。延长接触时间增加了二氧化碳的吸收。2.2液气比的影响
在接触时间、设备条件相同时,脱硫效率与洗涤
氨气量,脱酸贫液挥发氨含量在26g/L以上,保证氨硫比>7.5。
3.2适量增加洗涤液流量提高气液比。剩余氨水流
量由25mVh提高到32mVh,脱酸贫液流量增加到
60
ma/h,汽提水由33mVh提高到37mVh。根据煤
气流量的变化及时调整洗涤液流量。
3.3降低洗液温度。清扫换热器、冷却器提高换热效
果,入塔洗涤液温度控制在24℃以下。
3.4脱硫塔脱硫段降低洗涤液入口,以缩短煤气与洗涤液的接触时间,降低脱硫富液二氧化碳含量。3.5增加化验频次,分析脱硫塔前、后煤气组成的变
液中氨和煤气中的硫化氢的比值有关。液气比为洗涤液流量与煤气流量之比,原则上液气比越大对煤气脱
硫越有利。
2.3洗涤液质量的影响
由式(6)可知在洗涤液中硫化氢和二氧化碳浓度
化,分析脱酸贫液、脱硫富液组成、洗氨塔后煤气的组
成。根据化验结果及时调整方案和措施。4效果
越高,硫化氢气相分压越大,对煤气的脱硫效率越低。增加洗涤液氨的浓度,有利脱硫反应,提高脱硫效率。
影响脱硫效率的主要因素是脱硫过程中的氨硫比,欲获得较高的脱硫效率,氨硫比要在8以上。
经过一段时间的调整,煤气净化指标基本达到要
求。质量指标见表1。
表1
时间
lZ4
2.4温度的影响
氨水吸收硫化氢反应是放热反应,提高温度促使脱硫反应的平衡向左移动,不利于氨吸收硫化氢,洗涤液中硫化氢分压增高。所以洗涤液温度尽可能控制得低些。脱硫温度取决于煤气集合温度和入塔的洗液
温度。
丝墼茎婆丝:!——脱硫富液/g.L.
FNH3
25.14
煤气/g・一
H,S
o.440
H2S
3.64
C瓴FNH,
6.8l
l6.07
H茹
4.14
co=HCN
9.47
1.Z4
Nl{3
o_079
12527.26屯0912-6
25.14
8.1417.5816.41
4.284.284.734.54
10.841.1l9.318.1611.09
1.31.05
0.472o.509o.490
0.0750.0850.0600.020
3.996.63
121l29.36屯09l幺1229.7
t21
1o.541&299.15
18.08
L080。506
2.5氨硫黾气和焦油精制废水的影响
氨硫尾气含s0。气体,经冷凝液喷洒吸收生成亚
硫酸,进入机械化澄清槽、剩余氨水槽,亚硫酸和氨水
1垒!垒至璺:皇兰生墨璺璺:!垒!垦墨垒垒:堡曼!堕旦曼堡21Q:曼Q璺堡Q!曼.
5结论
煤气硫化氢指标稳定首先要严格控制氨硫比。脱
硫塔前焦炉煤气(荒煤气)含H2S含NH3
1.91-一2.89
4.65"'5.53g/ma、
反应,生成固定铵盐NH4+。由R产呻。十][MS-]/聃l墨
可知,固定铵盐增加,硫化氢平衡分压增高,煤气中硫化氢含量增加。
焦油精制废水含有酸性介质,洗涤提酚的硫酸钠水pH值在2~3之间,含有游离硫酸和磺化物,改水
g/Ⅲ3。计算氨硫比为7.04。理论要
求NH3/H。S>7.5。要保证NH3/H2s比,加强脱酸塔操
作,尽可能地把酸气蒸出去,提高贫液游离氨含量,贫
液游离氨含量>28g/m3,含H2S<2.6g/ama,方可保
送入剩余氨水槽,硫酸和氨反应,生成硫酸铵。硫酸铵
电离为NH。+和s04},同理可知,增大了硫化氢的平衡分压,降低了脱硫效率。3依据原因分析制定措施
证NHs/H奎S>7.5(半富氨水、剩余氨水含NH3、H2s忽
略不计)。在生产装置、煤气发生量、荒煤气组成基本一定时,脱酸贫液质量影响NH。/H2S比,对煤气脱硫起着主导作用。其次,要严格控制洗液入塔温度,洗液
3.1提高脱酸贫液挥发氨含量,降低脱酸贫液二氧化碳、固定氨含量。提高脱酸塔顶温度,调节脱酸塔底
TheReasonof
温度控制在23℃以下。第三控制洗液中盐类物质和
氨的碳化度风
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