水布垭电厂10kV厂用电系统备自投试验报告
水布垭电厂10kV 厂用电系统备自投试验报告
一、结论
1、10kV 备自投按照设计流程动作正常。
2、10kV 备自投流程动作等待时间设计为10秒,400V 备自投设计为20秒。整个试验中,10kV 动作时间均小于10秒,400V 备自投未动作,试验结果正常。
3、1#机组开机至步五建压,1011开关来电显示正常。根据试验方案现地手动断开1012开关,1011开关合闸,试验结果正常,但监控系统有“合开关1011失败,第一组备自投流程报警”和“厂用10kV 第一组备自投启动成功”报文,开关动作结果与报文不一致,初步分析为1011开关合闸信号反馈时间大于备自投流程等待时间所致。 4、试验过程中监控系统出现报文丢失现象。 二、试验过程
1、校验1012开关带10KV 一大段备自投动作流程。 1.1、10kV 系统Ⅰ、Ⅱ段备自投“系统电源优先”;
1.2、10kV Ⅰ、Ⅱ段备自投均在投,400V 1P-7P备自投均在投; 1.3、现地手动断开1012开关; 1.4、1001开关合闸,供电正常; 1.5、400V 备自投未动作。
2、校验1001开关带10KV 一大段备自投动作流程。
2.1、1001开关带10kV Ⅰ、Ⅱ段,备自投电源选择“自备电站
电源优先”;
2.2、柳树坪电站断开1001开关对侧柳07开关; 2.3、1012开关合闸,供电正常; 2.4、400V 备自投未动作;
2.5、柳树坪电站合上1001开关对侧柳07开关;
2.6、选择10kV 系统Ⅰ、Ⅱ段备自投“系统电源优先”;
3、校验1001开关异常且1#机组停机态1012开关带10KV 一大段
备自投动作流程。
3.1、10kV 系统Ⅰ、Ⅱ段备自投“系统电源优先”; 3.2、主站将1001开关强制为检修态; 3.3、现地手动断开1012开关; 3.4、10302开关合闸,供电正常; 3.5、400V 备自投未动作;
3.6、倒换厂用电至初始运行方式即1012开关带10kV Ⅰ、Ⅱ段,1013开关带10kV Ⅲ、Ⅳ段 3.7、1001开关检修态复归。
3.8、投入10kV 系统Ⅰ、Ⅱ段和Ⅲ、Ⅳ段备自投。
3.9、选择10kV 系统Ⅰ、Ⅱ段备自投“系统电源优先”。 3.10、选择10kV 系统Ⅲ、Ⅳ段备自投“系统电源优先”。
4、校验1001开关异常且1#机组空载态1012开关带10kV 一大段
备自投动作流程。
4.1、主站将1#机组开机至步五空载运行;
4.2、主站10kV 系统Ⅰ、Ⅱ段备自投“系统电源优先”;
4.4、现地手动断开1012开关; 4.5、1011开关合闸,供电正常;
4.6、400V 备自投未动作;
4.7、倒换厂用电至初始运行方式即1012开关带10kV Ⅰ、Ⅱ
段,1013开关带10kV Ⅲ、Ⅳ段;
4.8、1001开关检修态复归; 4.9、 1#机组停机至步四;
5、校验1013开关带10KV 二大段备自投动作流程。 5.1、10kV 系统Ⅲ、Ⅳ段备自投“系统电源优先”;
5.2、10kV Ⅲ、Ⅳ段备自投均在投,400V 1P-7P备自投均在投; 5.3、现地手动断开1013开关; 5.4、1004开关合闸,供电正常; 5.5、400V 备自投未动作。
6、校验1004开关带10kV 二大段备自投动作流程。 6.1、10kV 系统Ⅲ、Ⅳ段备自投“变电站电源优先”。 6.2、水布垭110kV 变电站断开1004开关对侧水08开关; 6.3、1013开关合闸,供电正常; 6.4、400V 备自投未动作;
7、校验1004开关异常且4#机组停机态1013开关带10kV 二大段
(Ⅲ、Ⅳ段联络)备自投动作流程。
7.1、10kV 系统Ⅲ、Ⅳ段备自投“系统电源优先”。
7.3、现地手动断开1013开关; 7.4、10302开关合闸,供电正常;
7.5、倒换厂用电至1012开关带10kV Ⅰ、Ⅱ段,1004开关带10kV Ⅲ、Ⅳ段;
7.6、1004开关检修态复归;
7.7、投入10kV 系统Ⅰ、Ⅱ段和Ⅲ、Ⅳ段备自投;
7.8、选择10kV 系统Ⅰ、Ⅱ段备自投“系统电源优先”; 7.9、选择10kV 系统Ⅲ、Ⅳ段备自投“系统电源优先”。
三、试验结果
四、注意事项
1、1001、1004开关正常运行方式下开关无压跳闸压板退出。 2、1001开关向柳树坪电站反向供电时,在主站将1001开关置检修态,无压跳闸压板加用。
3、厂用电电源开关、联络开关检修或者试验时,相应开关置检修态。 4、做10kV 备自投试验时,严禁手动分1001、1004开关。 5、在10kV 备自投流程退出前,严禁手动合相应电源或者联络开关。 6、正常方式下10kV 、400V 电源开关及联络开关在远方、自动方式。