PCS7在干熄焦余热发电中的应用
第30卷第6期
2009笠
有
色
冶
金
设
计
与
研
究
12
月
PCS7在干熄焦余热发电中的应用
胡建军1,张瑞庄2,李亮2
(1.中国铝业重庆分公司热电厂,重庆408403;2.中国科学院自动化研究所工程技术研究中心,北京100190)
[摘要]介绍了PCS7在干熄焦余热发电中的应用,和一个包含了电厂的锅炉、汽机、电气以及其它辅机系
统的分布式计算机控制系统,PCS7结合了当前先进的计算机软件技术、现场总线通讯技术以及与干熄焦余热发电相关的控制技术,成功实现了对干熄焦余热发电装置的监控,实践证明:该系统功能强大、运行良好、安全可靠。
[关键词]现场总线;分布式控制系统(DCS);PCS7系统;冗余
中图分类号:TP273
文献标识码:B
文章编号:1004--4345(2009)06-0130--03
TheApplicationofPCS7in
HU
CDQWaste
HeatPowerGeneration
Lian92
Jian_junl,ZHANGRui-zhuan92,U
(1.ChongqingBranchofChinaAluminumPowerPlant,Chongqing408403,China;
2.EngineeringTechnologyResearchCenter,InstituteofAutomation,ChineseAcademyofAbstract
ThispaperistheanalysisandintroductionoftheapplicationofPCS7in
Sciences,Beijing
1001
90,China)
a
CDQWaste
HeatPowerGeneration.As
computerDCSincludingtheplant'sboilers,turbines,electricaldevices,andotherassistantsystemsandintegratingsoftwaretechnology,fieldbuscommunicationsuccessfullymonitorsreliable.
Keywords
fieldbus;distributedcontrol
modemcomputer
technologyandcontroltechnologyrehted
to
CDQwasteheat
functionally
powergeneration,thissystem
CDQwasteheatpowergenerationdevices.Practiceshowsthissystemis
strong,operatingwell,safe
and
system(DeS);PCS7system;redundant.
DCS控制站及监控计算机连接起来.构成—个分布式控
1项目简介
。某钢厂炼焦车间7#焦炉2005年建成投产。8#焦炉于2007年6月投产.7#、磷焦炉为2x55孔6mJN60--6,焦炭产量为110万如。其生产采用干法熄焦
制系统。选用两套冗余的417.4HCPU、冗余的ProfibUS--DP通讯网络、冗余的工业以太网、冗余的电
源模块、1台工程师站和4台操作员站。PCS7系统的拓扑结构如图1。2.1硬件配置
工艺刑用惰性气体,在密闭系统中将红焦熄灭,高温隋性气体经余热回收装置产生蒸汽548000儿经汽轮
机发电,供焦化厂使用。其高温惰性循环气体余热回收
发电装置采用l套双压自除氧余热锅炉和1套25MW
本系统硬件配置有以下兀.个特点:f11冗余自动化控制站(As417—4蛐采用了最新冗余技术,按照“热备份”
模式f无冲击、出现故障自动切换1的活动冗余原理运行。具备事件同步功能。可有效减少生产的停车危险。两个CPU之间通过高速光纤同步专线连接,可靠保证两台CPU的程序和数据一致。在主CPU发生故障。突然
抽凝汽式汽轮发电机组涞实现余热回收发电和资源的
综舒列用。采辟鹅7--400H为主控制器结构的PCS7系统
冗余控制方案涞实现对干熄焦余热发电装置的监控。
死机的情况下处于监控状态的CPU马上切换为jECPU,
接替其监控功能。∞主控制器通过冗余Pmfibus-DP现
2控制系统设计
本设计以DCS集散控制系统、监控计算机及服务器为核心,以工业以太网作为系统的骨干网络,将现场
收稿日期:2009-09--07
场总线对冗余I/o进行控制提升了控制系统的通讯可
靠性。(31现场控制站ET-200M分布式I/o通过两条冗
余Profibus—DP现场总线与主控器进行实时通讯采集
作者简介:孵(1966--),男。高级工程师主要从事工业电气自动化专业设计工作。
万方数据
第6期
PCS7在干熄焦余热发电中的应用
・13l・
数字量或模拟量信号.同时将主控制器的控制信号送至
现场。每个ET-200M分布式I/O的有源背板总线上插
有两个IMl53通讯接口模块,在系统运行过程中,当其
中某—个IMl53通讯接口模块发生故障时,系统能自动切换到另—个IM153通讯接口模块并可带电插拔更换发生故障的通讯接口模块而无需停止系统,大大提
高了系统的可靠性。(4)控制机柜的供电有两路冗余220VAC,其中一路断电时.另外一路可保证系统无干扰地平稳运行。圆系统配置l台工程师站(ES)和4台操作
员站(0s都采用西门子PC547B高性能工控机。其中工
程师站饵s)对余热利用发电锅炉控制系统进行编程组
态等操作,2台为余热锅炉控制系统操作员站(osl2台做
为汽轮机控制系统操作员站。5台工业级计算初通过6台交换机f{妾口数量供给8电乃6光)及10块西门子网络
通讯模块CPl613组成的冗余双环网。从而达到相互热备,互为冗余的效果。总控站设置2台打印机,为各类图文、报表的输出提供直接手段。
图1系统的拓扑结构
为了保证焦化厂的安全可靠性和生产的连续性.提高自动化水平’并适应焦化厂干熄焦装置余热利用发电锅炉控制系统的工艺需要,控制系统的设计是基于PROFIBUS总线的过程控制系统PCS7。结合环行以太网和冗余PROFIBUS现场总线构成生产管理监控级、2M/s,现场I/O控制万方数据
以太双环网(最高通讯速率为1
000蝴所有控制器、
工程师站及操作员站连接起来,实现数据通讯和共享。方便操作运行;上层采用标准以太网。实现与厂级网络的接口,使焦化厂主要领导、工厂调度等相关人员不出办公室就能了解焦化厂,余热锅炉整吟系统的运行状况。2.3编程软件
PCS7系统的控制部分组态可由step7、WINCC完成,Step7除了常规使用的LAD(梯形图)、STL(i吾句表)、FBD(功能块图)外,还提供了CFC(连续功能图)、
sFC(J顶序功能图)等—些更高级、更简易的方式。
CFC(连续功能图1是一种简洁的图形组态工具。采
用IEC—l131标准,以功能块为基础进行组态。PCS7系
统配置了很多预编程的功能块这些功能块以库的形式
体现,每个功能块都有—个参数表,可根据实际工艺要求选择不同的参数。通过利用系统大量的功能块驱动现场装置,将各种现场数据上传至操作员站和自动化控制站,与运行在操作员站和自动化控制站组态画面中的标准操作面板联结,这样操作员只需在操作员站
上进行简单参数设定,即可完成对现场装置的操作。
SFC0畈序功能图)主要用于小型的批量操作等顺序
控制的自动化任务。这种图形化的组态工具通过工艺
上的顺序控制。生成流程图式的结构萁中包括』I颐序、并
行分支、交替分支和回路等局部结构。顺控的顺序图中
的每{、步骤(step)者I哙有相对囱瑚轿钧章阿1'ransitioll),进
行判断控制。软件编制流程如图2。
图2软件编制流程
IO板卡采集监控需要的现场数字量和模拟量信
号。首先需要经过PCS7的DRIVER(驱动块泌理。需
要被WINCC(上位机1直接监控的数字量或模拟量,通过MEAsMONf监视块)传送给wINCC;一些设备量传
送给CFC(设备块1:还有些用于顺序控制各种现场设备的控制量则传递给SFCfJ顷控块)。CFC就是PCS7系统中对现场设备,如阀门、电机等的模拟模块,在PCS7的类库中预编好了大量的此类模块.可以根据具体需要直
接调用。SFC就是根据需要编写的设备顺序控制模块.
采用济濯图的方武可以很方便地编写。因此刑用PCS7
系统平台进行软件编制结构非常清晰.同时由于预编
2.2网络结构
现场控制级和就地控制级三层结构。底层采用现场总线PROFIBUS-DP,最高通讯速率为1站集中放在控制室;控制层采用双层冗余的光纤工业
・132・
有色冶金设计与
研究第30卷
译好了大量的类库,使得开发工作变得非常简单.大大缩短了整个工程周期。
系统的监控部分组态由WINCC来完成。WINCC功能十分强大.可用其标准库实现数据采集、参数控制、实时曲线、趋势曲线、记录配置、报表生成、数据归档和事故报警等功能。WINCC应用色彩和闪烁变化表示各种报警信息,报警信息还可按报警产生顺序在AlarmLogging中查询、打印。WINCC中的锅炉总貌和汽轮机总貌组态画面.如图3和图4。
图3锅炉总貌组态画面
图4汽轮机总貌组态画面
3系统功能
干熄焦余热发电主要由主蒸汽系统、抽汽系统、
凝结水系统、冷凝器抽真空系统、除盐补给水系统、循环冷却水系统、减温减压装置、干熄焦余热锅炉除氧给水系统、汽机供油系统、工业水系统、汽轮机发电机组事故处理、干熄焦循环气体工艺流程等系统构成。控制系统有除氧器压力、液位控制.减温减压压力、温度控制,汽轮机转速控制,阀门开度控制,前后减温温度控制以及汽包水位控制等。
万方数据
4主要控制系统的实施
使用SIEMENSPCS7控制系统完成了热电项目所需要白争一切功能,包括模拟量控制(MCS)、顺序控制
(SCS)、数据采集和处理(DAs)、汽机跳闸保护(E㈣等功
能。以下介绍一些主要控制回路的实施方案。
f11锅炉汽包水位三冲量串级调节。在锅炉操作中,
汽包的水位是锅炉正常运行的重要指标,根据锅炉的操作要求,汽包水位应稳定在汽包二分之一处,此时锅炉出汽量最大。汽质最好。影响锅炉汽包水位的主要干扰是蒸汽负荷和上下水压力.它们的变化导致蒸汽流量和
上水流量的变化也就影响到水位的变化。为了提高系
统的调节质量.由汽包水位、上水流量、主蒸汽流量组成一个三冲量调节系统.给水流量、汽包水位、主蒸汽流量信号都需进行相关补偿处理,在下面的信号补偿中
给出具体补偿公式。汽包水位设定值可由运行人员在
操作画面上手动设定。
f21过热蒸汽温度串级调节。过热蒸汽温度的控制
一方面是为了保护蒸汽过热器另一方面是为了保护汽
轮机,主蒸汽的温度要保持在4500C,这样就要在二级过热器人口前借助喷水减温对一级过热器出口温度进行控制。主蒸汽温度调节系统由两级减温调节组成:一级过热蒸汽温度调节系统通过改变一级减温水调节阀开度使一级过热器出口蒸汽温度满足运行要求。二级过热蒸汽温度调节系统通过改变二级减温水调节阀开度使二级过热器出口蒸汽温度满足运行要求。一级过热蒸汽温度调节系统和二级过热蒸汽温度调节系统调节方案基本相同。
主蒸汽温度调节系统采用由主蒸汽温度、喷水减温器出口温度及主蒸汽流量等参数组成的串级调节系统。在主蒸汽温度调节系统中主蒸汽温度测量值作为主调的反馈输入值,与主蒸汽温度设定值进行PID运算后送人副调,在副调中与减温器出口汽温进行调节运算,其结果经限幅后由手操器输出至执行机构。调节喷水减温的调节阀。
5结束语
该控制系统投入使用了一年多来.运行良好。不仅功能强、监控范围大、网络速度高.而且安全、可靠和稳定。国内许多干熄焦余热发电的控制理论和控制方式
在此都得到很好的实践和证明,可作为其它干熄焦余热发电进行设计、安装和改造以及更新自动控制系统的
—个较好的参考模式。
PCS7在干熄焦余热发电中的应用
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:
胡建军, 张瑞庄, 李亮, HU Jian-jun, ZHANG Rui-zhuang, LI Liang
胡建军,HU Jian-jun(中国铝业重庆分公司热电厂,重庆,408403), 张瑞庄,李亮,ZHANGRui-zhuang,LI Liang(中国科学院自动化研究所工程技术研究中心,北京,100190)有色冶金设计与研究
NONFERROUS METALS ENGINEERING & RESEARCH2009,30(6)0次
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本文链接:http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_ysyjsjyyj200906043.aspx授权使用:武汉科技大学(whkjdx),授权号:06444179-975c-4251-ac89-9e3a00987dde
下载时间:2010年11月26日