学习园地--广西崇靖高速研讨总结(内部资料,请勿外传)
广西崇靖高速研讨总结
2015.11.26带领研讨班从公司出发前往广西崇靖高速研讨,28日到达崇左。崇靖高速共4个标,A标外卖沥青面36305机,A标一分部1268#大厚度水稳,A标2分部34282#机大厚度水稳,B标30239#大厚度水稳。C标29232#沥青。
崇靖全线水稳均采用大厚度摊铺,底基层压实18㎝级配,下基层压实20㎝水稳,上基层压实33㎝水稳,11.25米宽。
1.A标湖南路桥用1268机摊铺水稳大厚度,一台500型拌合站出料,级配良好,摊铺后平整密实,碾压采用英格索兰13吨双钢轮,中大37吨胶轮,三一26吨单钢轮,26吨全轮振压四到五遍压实度达标,平整度良好,钻芯光滑,光白天摊铺,正常摊铺一天500米左右,效果良好。研讨班到达前,项目部采用36吨与26吨同时做试验段,36吨碾压三遍压实度达标,但表面石子压碎(石灰岩材料易碎),26吨压五遍,石子破碎不明显,边部整齐,平整度良好,两种设备碾压取芯效果基本没有区别,后项目部采用三一26吨施工。研讨班到达后,业务与工地协调让36吨再上去碾压调试,碾压表面达不到26吨效果,后用26吨继续施工,且不让再试。
2.A标私人承包段34282机,大厚度试验段采用一台500拌合站出料,试验段36吨振压三遍,压实度达标,平整度良好,边部模板部分压塌。正常施工后采用两台500型(实际产量300吨)拌合站出料,料含泥量大,由于两台站级配、含水量变化,摊铺后整体密实度低,且密实不均,导致碾压后平整度差,施工单位多次调整两台拌合站配比努力使出料一致,我们也不断尝试调整碾压工艺,在调整过程中,因项目工期紧伴合站产量低,所以一直采用2台机拌料,料均匀度没有改善,单幅施工五六公里,因平整度始终不达标,施工单位改用三一26吨碾压,由于两站级配逐渐统一,加之26吨碾压接头变小,平整度逐渐好转,现基层达标。此工作面两台500拌合站产量较低,故障率较高,24小时施工摊铺800米左右。
3.B标私人承包单位30239机,该标实力较强,自己碎石,配合比良好,摊铺后密实均匀,采用30吨徐工压路机碾压四遍,碾压后平整度良好,密实度达标。该标采用一台500型拌合站,光白天施工,正常摊铺600米左右。
沥青:
此条线沥青摊铺最窄处为8米宽隧道,最宽为11.5米桥面,均要求单机摊铺,摊铺厚度为压实8、6、4厘米。
1.A标湖南路桥购买36305新机,摊铺下面层时,此机死板宽度9米,带2米伸缩,略有离析,采用更换叶片,调高螺旋高度等措施,摊铺效果改善,渗水达标,雨后效果右侧略差,摊铺过程发现右侧熨平摊铺过程仰角较小,有时翘屁股,不稳定,通过调低多孔板、撑杆拉杆校正,效果不明显,后了解为右侧大臂法兰销脱出,熨平掉在地上,怀疑熨平摔变形所致,通过长期拉杆校正,现已恢复。摊铺中面层时,将机子调整为7.5---11.5米宽,前期摊铺渗水超标,级配石粉较少,雨后观察除主机外其它处全部渗水,业主叫停。观察伸缩熨平伸缩段及基本段摊铺出的路面孔隙率比主机大,通过检查振捣下止点、摊铺仰角、伸缩段仰角大小调整均未取得明显效果,后将伸缩基层段前沿连高三毫米,效果依然不明显。期间重新做中面层试验段,试验段渗水全部合格,但正常摊铺过程中又渗水超标,后业主出新的配合比,渗水全部合格,但孔隙率大的问题还没解决,后将伸缩熨平伸缩段及基本段主振捣刀头全部换为30度刀头,效果改善明显,摊铺面发光发亮,孔隙率比主机处更低。
2.C标中交一公局用29232机摊铺沥青下面层,此标段桥遂比高达60%以上,使用伸缩熨平极大提高了施工便利性。下面层试验段局部泛油,整体效果良好,两块250熨平拉毛,空隙率大,通过调整下止点、打磨熨平前板、前沿倒角、打磨刀头使其与旧刀头磨损一致等办法,始终不能彻底解决,后来发现连机时,机手将两块振捣幅刀头(45度)装在一起,将主刀架更换位30度后,问题解决。
通过本次研讨,探讨总结如下,谬误之处,请大家指正。
1.水稳材料配比及材质直接影响摊铺的密实均匀度,影响碾压后平整度。
2.级配含泥量较高时,两台拌合站很难将材料统一,对平整度影响较大。
3.崇靖高速水稳级配采用石灰岩材料,该材料强度弱易碎,36吨碾压时易出现碎石棱角粉碎现象,26吨或30吨吨位小碾压后表面碎石少,但效率低碾压遍数多。而在其它地区级配采用砾石或花岗岩等材料,压实困难,而36吨压路机可轻松碾压完成,并在效率和整体密实度方面有很大优势。
4.沥青摊铺局部渗水与摊铺密实均匀度及离析相关,全部渗水与配比及含油量相关,大面积渗水(小部分不渗)与含油量相关。
5.在熨平工作正常的情况下,摊铺路面孔隙率与螺旋塞料相关,与振捣塞料相关。30度刀头摊铺出路面孔隙率低于45度摊铺空隙率。
6.因我们对碾压工艺运用不当及水稳材质的特殊性,未将铁搭档全线推出,深表歉意。
总结崇靖高速整体成型水泥稳定碎石施工,是国家级新施工规范推出后,广西施工的有力实践与应用,全厚摊铺压实33cm,摊铺路面高均匀度、高平整度、高密实度、抗离析等优点,解决了传统施工难以逾越的鸿沟,显著提升工程质量、缩短工期、降低成本。施工期间多省多条高速公路专家莅临参观指导,为各地新型工艺的推广作出了样板。
广西研讨小组
2016.1.27
沥青对接头摊铺技术探讨
1.提前准备
a.降低速度,根据摊铺厚度控制刮板螺旋料位,不可过多,避免人工处理增加劳动强度。
b.履带开始上接头后严禁停机,避免因停机后起步时熨平浮动延时打开,造成摊铺起包。
2.接触式仪器对接头
a.路段全部走钢丝绳时,按以上两点正常摊铺接头即可。
b.在距接头40米左右开始走接触式仪器时,拉线测量走钢丝处需摊铺厚度,应和非接触式探头处厚度一致,方可走钢丝,避免摊铺厚度和标高发生冲突导致摊铺厚度突然变化。
3.非接触式仪器对接(以MOBA仪器为例)
提前测量对接头探头处厚度,根据虚铺系数计算摊铺厚度,前40米开始缓慢调整至对接头处虚铺厚度。
a.三探头做对接头
仪器走三探头面基准,当第一个探头即将上接头前关掉仪器自动,待第一个探头上接头后重新清零并打开仪器自动,当第二个探头即将上接头前关掉仪器自动,待第二个探头上接头后仪器清零并打开自动,直到摊铺结束。
b.单探头做对接头
距对接头五米时停机,拆掉仪器第一、三探头,用第二探头找平,仪器切换为单探头面基准清零开始摊铺,当探头即将上接头前关掉仪器自动,待探头上接头后清零并打开自动,直到摊铺结束。
c.两探头做对接头
近两年出现了机手用一、三探头做对接头方法。距对接头五米时停机,拆掉第二个探头,用一、三探头找平摊铺,在第一个探头即将上接头前关掉仪器自动,待第一个探头上接头后重新清零并打开仪器自动,走第一,第三个探头正常摊铺即可。
非接触仪器做对接头三种找平方法对比
优缺点:
三探头较为传统,且较为稳定,大家都能操作。但由于中间探头在爬坡过程中要关闭一小段,在料槽不缺料情况下,接头会走高五毫米,需人为调整。
一探头操作简便,也存在三探头同样的问题。
一、三探头找平为大家在工地探索的新办法,在履带还未上接头前,第一探头已经上了接头并已经清零,履带爬坡过程中再无其它干扰,找平效果最好。
赵进 李泽刚