1#锅炉煮炉报告(完)
印尼 泗水BKR 项目3×75t/h抛煤炉+2×15MW 机组工程
Indonesia BKR Project3×75t/h Coal-Spread Boiler
+2×15MW Sets Project
1锅炉煮炉报告
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编制: 张友宝
Compiled:
审核: 于凤忠
Audited:
批准:
Ratified:
陕西英华印尼BKR 项目部
Sanxi Yinghua Indonesia BKR Site Project Department
2009年11月20日
目 录
1、 锅炉设备概况 2、 煮炉遵循的依据 3、 采用的煮炉方法 4、 煮炉记录 5、 煮炉结论和建议
印尼 泗水BKR 项目3×75t/h抛煤炉+2×15MW 机组工程
1#锅炉煮炉报告
1. 锅炉设备概况
印尼BKR 项目为3×75t/h抛煤炉+2×15MW 机组项目,本工程为三台无锡华光工业锅炉股份有限公司生产的型号XG-75/3.82-M中温次高压双炉排倒转抛煤锅炉。整个水冷系统分成6个独立回路,前水冷壁管节距为S=110mm,管径为φ60×4,共有74根管子,下降管为φ108×6共6根,后水冷壁管节距为S=80mm,上部管径为φ60×3,下部管径为φ60×4,共102根,下降管为φ108×8共8根。侧水冷壁分成前,后二个回路节距为S=140mm,管径为φ60×4,每侧34根,下降管为φ108×6共5根,前回路2根,后回路3根。 前墙水冷壁自下集箱上仰20°形成前拱再回折形成燃烧室的前水冷壁,上部弯曲30°组成前斜顶进入锅筒;后墙水冷壁在炉膛出口处弯曲拉稀形成三排凝渣管后再进入锅筒。侧墙前水冷壁上升管直接进入锅筒,后水冷壁上升管穿过上集箱,再由上集箱共2根φ89×4.5的引出管进入锅筒。锅炉运行水容积为32m 3。
由于锅炉在制造、运输、安装过程中,会产生和带入铁锈,油污等脏物,对锅炉和汽机的运行带来很大危害,因此新安装的锅炉在正式投运前要进行煮炉清洗。 1.1主要设计参数
额定蒸发量 75t/h 额定蒸汽压力 5.3Mpa 额定蒸汽温度 485℃
给水温度 150℃ 排烟温度 150℃ 2. 煮炉遵循的依据
2.1《无锡锅炉厂厂供图纸》、有关技术资料、标准或要求。
2.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)及相关规程》 2.3《火电工程质量监督检查大纲》
2.4电力部颁发的《火电施工质量检验及评定标准》 2.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 3. 采用的煮炉方法 3.1加药量:
NaOH 和Na 3PO 4·12H 2O 均以100%纯度计,加药量分别为4.0kg/m3、4.0kg/m3,锅炉水容积(煮炉时)为32m 3, 即NaOH 、Na 3PO 4·12H 2Okg 分别为128kg 和128kg 。 3.2煮炉前的加药:
3.2.1在汽包自用蒸汽出口安装有加盖的加药箱,向汽包中加药。加药箱的出口应用控制阀门及过滤网,以控制加药量和防止杂物进入; 3.2.2加药时,锅炉的水位保持在水位计最低水位指示处;
3.2.3应将药物配成溶液,浓度约为20%,搅拌均匀后,一次加入锅炉,并用除盐水将加药箱、汽包自用蒸汽门上的药液冲洗干净。 3.3煮炉程序:
3.3.1加药完毕,即开始煮炉,在升压后,适当向锅炉进水,以保持正常最高水位,但不得使水位过高,使碱性溶液进入过热器; 3.3.2煮炉的步骤按制定的煮炉程序和升压曲线图具体执行
3.3.3煮炉结束后,应对过热器进行反冲洗,每次冲水后静泡6小时,反冲洗次数不少于2次。
3.3.4煮炉结束后,锅炉停炉放水,应检查汽包、水冷壁下联箱内部,彻底清扫内部附着物和残渣。
3.3.5煮炉结束后的换水应带压力进行,冲洗与药液接触过的疏、放水门。 3.3.6煮炉程序如下表:
3.3.7升压曲线如下图:
3.4煮炉质量标准:
3.4.1煮炉结束后、即打开汽包人孔门和联箱手孔检查,除出全部杂质,金属表面应无铁锈和油污;
3.4.2在金属表面形成一层保护膜并且无锈斑。 3.5煮炉注意事项:
3.5.1煮炉时准将固体药物直接加入汽包,应将药物溶解成20%浓度溶液并搅拌均匀,然后加入,应用除盐水或软化水配制;
3.5.2过热器不参煮炉,煮炉过程中严格控制汽包水位,严禁药液进入过热器; 3.5.3煮炉过程中各处的排污阀应全关,排污时各点排污时间不得超过半分钟,以防破坏水循环被;
3.5.4只投入一台汽包水位计,其余隔离;
3.5.5每两小时取炉水水样对碱度和磷酸根的变化进行分析及监视,要求各部炉水碱度均匀;
3.5.6煮炉结束后应立即换水,且应带压力进行,并冲洗药液接触的疏水门,放水门;
3.5.7应特别注意药液的加入时的人身安全,工作人员应佩戴必要的防护用具。 4. 煮炉记录
在2009年11月15日~18日,按既定程序和制定的升温曲线进行煮炉,具体做了如下:
4.1煮炉前所做的准备工作:
4.1.1检查煮炉具备点火条件,风、烟、煤系统正常运行;
4.1.2确认锅炉炉水取样化验系统能正常投入运行,取样冷却水已安装完毕能随时投入运行。
4.1.3确认锅炉辅机全部试运完毕,可随时投入运行;
4.1.4确认准备好加药所需的防护面具及2%硼酸溶液和1%的醋酸溶液,以防烧伤设备用;
4.1.5已准备足够的NaOH 和Na 3PO4·12H2O 。 4.2煮炉记录:
4.3由于现场业主对疏水箱进行了改造,过热器反冲洗系统达不到启动条件,经业主和项目部同意,煮炉后不再进行过热器反冲洗。 5. 煮炉结论和建议:
5.1煮炉结束后、打开汽包人孔门检查,除出全部杂质,检查金属表面无铁锈和油污,并在金属表面形成一层保护膜并且无锈斑。
5.2经业主和项目部决定,不割开各下集箱手孔进行清理,而改为从各集箱排污管用压缩空气和水进行清洗干净; 5.3煮炉质量评价:合格
调试人员:张友宝 付凤成 于育生
附件1:煮炉后汽包内情况