各部门成本控制计划
生产部成本节约降耗计划
一、电镀
1:前处理线磨刷由原来的240目.420目改换成180目.360目,以减少磨刷次数
及铜粒问题降低报废
2:沉铜线由原来的40分钟/次添加,改为1小时,由原来的2小时/次确认背光
改为1小时,以确保品质(试行)
3:按照百米耗量,保证药水添加在正常范围内;减少药水浪费保证品质;根据
目前使用情况修订百米耗量。
4:低于30平米(或多层板)集中生产,减少药水和电的浪费
5,确保能及时补加板电线.铜球以减少铜球的浪费和保证电镀均匀性
二、线路成本控制计划
1、线路目前10人,在1月1号降低到9人,提升效率
2.节约用电:
a、单班集中生产(磨完板后及时关闭设备若有反洗板到防焊磨板机集中
生产)
b、吃饭时间关闭所有电源
c. 压膜机和显影机只允许提前半小时升温
3. 显影液更换频率 200平米换缸(取消消泡剂使用)
4. 压膜同一尺寸集中生产,更换型号更换干膜,理论利用率达到100% 放板
间距不允许超过1cm
5. 菲林保护膜按照干膜节约的要求规定使用 (30片以下不过膜)
6. 间接物料节约领用量:无尘纸每周领用2包,刀片领用3盒,无尘手套每
两周领用1包,菲林保护膜每2周领用1箱 粘尘脚踏垫每月领用 5本 。
7. 控制反洗率减少干膜浪费,与个人绩效挂钩,每天登记好返洗记录
三、机加工成本节约
1.开料:目前宽度为200mm及以下的边料时做废品处理,建议沉铜别做小框架
以充分利用200mm及以下边料别做样板及小批量。每月统计消耗量
2.钻孔:除多层板外其他均是利用翻磨钻针、由品质跟进品质情况,每天要做孔
壁粗糙度抽查
3.成型:锣刀与采购沟通找新厂家货品,由目前的8米锣程提升到10米以上。
四、防焊成本控制计划
1.节约用电:
a、单班集中生产(磨完板后及时关机关水)、提高人员效率(一人多岗);
b、吃饭时间关闭所有电源水源;
c、 显影机提前1小时升温只开显影缸、其它关闭;
2、 磨板机酸洗槽液300m2更换、显影液300m2更换;
3、油墨开油水按要求添加,油墨罐用完刮干净并签名确认,主管每天检查;
4、 菲林保护膜按照要求规定使用 、防焊30块以下不过
5、 间接物料节约领用量:无尘布、纸每周领用各2包,无尘手套每两周领用
1包,菲林保护膜每2周领用1箱 粘尘脚踏垫每月领用 3本 。(防焊物料成本
由11.5元降到11.2元)
5、控制返洗造成浪费,与个人绩效挂钩。每天登记好返洗记录
五、文字成本控制计划
1.用电
所有板必须集中烤板,确保烤箱利用
2. 拉网板前必须将旧网框清洗干净,防止开胶,张力必须在控制范围内,减少网
纱浪费,做好网纱使用记录
3.清洗网版时集中清洗,减少洗网水浪费
4. 晒网时必须保证一次性合格,减少感光浆浪费(列如:晒反、周期错误)与
做网人员绩效挂钩。记录好每月的网版异常情况
5. 前工序来料必须必须够数方可丝印、减少网版洗网次数
6.物料
以上由各工序主管监督执行,生产经理跟进检查;物控部每月统计各工序物料消
耗情况。
生产部节能降耗规划
为了在竞争激烈的pcb制造行业赢得一席之地,节约物料、降低生产成本尤为重
要。所以今后工作的方向按一下规划进行
1. 办公纸张的使用:对于WI应该反正两面使用,一面和原来一样做工艺要求工
艺流程;另一面打印机加工钻孔刀具表、开料图、拼版图、压合结构图等相
关事项。优点(1)可以由原来3张纸改为1张。
(2)流通到产线的单据太多容易被一线员工 弄乱、混单。
(3)我们所出的单据经过多个或多处人员填写,并且填写内容都是数字型
比如加工数量、开料尺寸等,这样做明显增加了造成风险的机率。
2.压合工序现要求:PP开料尺寸由原来和基板相同改为长宽各缩小4MM。
优化(1)提高PP使用率3.2%
(2)提高铜箔利用率和回收率(层压后基板以外流胶面积减少)
(3)减小钢板残胶整理机率,降低工时
3调整压合工序布置结构,把裁铜箔和裁PP分别移到另外两个小房间,并分开。
优化:减少PP碎屑纤维等异物带到铜箔上,减少压合凹陷和其它影响产品
质量隐患的产生。
4. 电镀工序: 缩短电镀磷铜球添加时间由原来两周尽量调整为10天添加一次。
优化(1)节省磷铜球至少在5%以上。
(2)增加了镀铜的均匀性,减少了蚀刻不净,提高的产品质量。
5. 各工序根据生产的需要尽可能安排集中生产:节省用电;降低工时。
6. 物料领取化整为零领取,严格把控以旧换新,不要把工序变成小仓库这样可
以减少使用量;减少不良习惯的造成;规避了风险。
7.磨边机的购买:板电现在每天投入工时15小时以上打磨板边屑、打磨铜粒,
这样还不能完全去除,把职工搞得疲惫不堪,我们是负片生产,造成开路报废的
风险太高, 并且严重提高生产成本。
总负责人:王志路
关于品质部节能降耗改善计划
一、FQC和包装
1、PE膜请购薄一点,有现有的0.26MM厚度更改为0.20MM。
2、包装过程中,尽量减少板子摆放的间隙不大于100MM。
3、每包的数量看能否有现有的25块更改为30块(特殊板和特殊要求除外)。
4、手套的使用更换组长检查,切实做到以旧换新。
5、人走灯灭,人离岗时间超10分钟的,一定要关掉灯。
6、烤板和压板翘集中生产。
负责人:张丽
二、电测和AOI:
1、人走灯灭,人离岗时间超10分钟的,一定要关掉灯。
2、手套的使用更换组长检查,切实做到以旧换新。。
3、对新员工进行培训,优化飞针的资料,减少断针;每次断针必须登记好且
做分析定改善及培训。
4、拆解一些旧测试架,保证一些材料的重复利用。
负责人:董立伟
三、IPQC:
1、手套的使用更换组长检查,切实做到以旧换新。
2.化验室人走关灯
负责人:杜冬冬
总负责人:张久明
维修部节能降耗计划
一:1教育并倡导员工:全员参与、积极推动节能降耗工作,节能降耗查核每天
落实到人,(异常用水,异常用电,异常用气)节水管理(待料.停机.保养.运行.
阀门状态.水表.流量计.核查)3.节电管理(照明.电脑.饮水机.空调.设备.待料.待机.
电表.温控.核查)4.工艺参数准确修订(速度.温度.压力.时间.流量.浓度)
二:针对各工序节能降耗具体措施:
工程:电脑设置为节能模式;设备不使用时需关闭电源;照明因地制宜使用
空调温度建议设置为人体舒适温度26~27℃
开料:设备不使用时关闭电源、杜绝待料待机;覆膜机温度按工艺要求设置
空调温度按工艺要求设置;停机状态下关闭气源;照明因地制宜使
用
钻孔:设备不使用时关闭电源、杜绝待料待机;冰水温度设置为20℃;空调温 度按工艺要求设置;照明因地制宜使用
电镀: 设备不使用时关闭电源、水源、杜绝待料待机;温度按工艺要求设置; 阀门状态巡查;时间按工艺要求设置;各种水流量按工艺要求设置; 照明因地制宜使用
线路: 设备不使用时关闭电源、水源、气源、杜绝待料待机;温度、速度、时 间、流量、压力、按工艺要求设置;阀门状态巡查;照明因地制宜 压合:设备不使用时关闭电源、气源杜绝待料待机;温度、时间、压力按工艺 要求设置;照明因地制宜使用
装配:设备不使用时关闭电源、杜绝待料待机;覆膜机温度按工艺要求设置 空调温度按工艺要求设置;停机状态下关闭气源;照明因地制宜使用 成型:设备不使用时关闭电源、气源杜绝待料待机;空调温 度按工艺要求设置 照明因地制宜使用
品质: 设备不使用时关闭电源杜绝待料待机;空调温度按工艺要求设置; 照明因地制宜使用(不用时关闭电源)
其它部门: 设备不使用时关闭电源;电脑设置为节能模式;空调温度设置为
人体舒适温度26~27℃;饮水机不用时关闭电源;照明因地制宜使用 (白天关闭或减半)
三:针对维修配件成本费用的节约:
提高保养频率,降低设备坏机率,提倡自主维修减少外修降低成本。加强维修配件采购价格的管控。
四:关于废水处理节能降耗:加强在线用水查核,减少废水处理成本,污泥压滤机回水需要改进,现在是经过压滤机回流至原水池,所以回流水没有必要进行第二次处理,这样可节约很多成本,每次压泥回水100吨按1.5元每吨处理费用一次150元成本,在处理时间上也增大,而且回流的水也不好处理,在别家公司经过多次测试压滤机排出的水完全可以达标,因为排除的污泥都是经过加药完全反应过的,只是一个沉淀铜离子过程,以被絮体所沉淀,在弱碱条件下,不会第二次反应,所以回流水没有必要进行,可接管道到下水管道直接排放。
维修每天调度会汇报稽查情况,人为违反处理;
五:维修针对电镀冰水机进行改造,(冰水和冷却水加管道及阀门,安装温控器控制风扇运行,冬季及春季可用外风扇冷却水,降低压缩机用电成本,)
总负责人:李红芳
关于工程部节能降耗规划
为推动公司节能降耗,工程部特整理如下办法,以起到节能降耗的目的:
一. 物料方面:
1. 板材利用率的提升,平均由于原75%提升至85%.以更好的利用板材。可
采取混拼(横竖拼),相嵌式等方式拼版。
2. 菲林利用率的提升,采用大小料号、MAP图、多样拼法,务必将利用率
达到78%才绘片,否则不绘片。以减少菲林的用量。
二. 水、电、气:
1. 要求办公室做到人走灯灭,电脑显示器关闭,长时间离开需关灯.
2. 菲林房用水,必须做到用多少取多少,杜绝浪费。
洗拖把的水不可用纯水。
三. 效率方面:
1. 排版尺寸:在与利用率不冲突的前提下,尽量采用大拼版以提高生产效率。
2. 钻孔选择:在资料空间允许的情况下,优先使用0.35以上的占咀。以增
加叠片数,提升效率。
3. 锣刀的选择:尽量选用大锣刀(1.5mm以上锣刀),在空间不足时可添加
R角辅助孔,以选用大锣刀,提升锣板效率。