冀中岔83-114x水力振荡器使用报告
岔83-114x 井水力振荡器使用情况报告
岔83-114x 井位于霸县凹陷岔河集构造带岔83断块,在该区块2315m-2833m 进行定向钻进施工中,造斜点2272m ,井斜由0°增至43°遇到定向滑动钻进时托压严重,钻压很难施加于井底,工具面不稳定,造成定向困难,严重影响钻井速度。为了钻井提速,我们在岔83-114x 井中应用了国民油井公司(National Oilwell Varco )的水力震荡器(AGT ),通过其自身产生的纵向振动,减少钻具与井壁的摩阻,改善钻压传递的效果,提高对工具面的控制。从而提高钻井速度。
一、 基本情况介绍 1、井身结构:
图1 岔83-114井井身结构示意图
2、井眼轨道设计:
表1 岔83-114x 井定向井剖面设计表
3、岩性描述
表2 岔83-114x 井地质分层表
岔83断块东营组存在大套的泥岩,泥岩成岩性较差,造浆严重。
在复合钻进情况下,表现出良好的可钻性。但在滑动钻进中,往往在井斜并不大时,就出现严重的托压。特别是井眼狗腿度较大时,滑动钻进非常艰难,往往需要反复上下活动钻具才能压稳工具面。
二、水力振荡器简介
1、原理:通过脉冲震动,使静摩擦转化为动摩擦,从而降低摩阻、粘滑、托压、钻压不连续、工具面不稳定、卡钻等技术难点问题。
2、主要结构:
(1)振荡短节;产生震荡脉冲,脉冲频率在16-22Hz 之间。 (2)动力部分;提供动力,用于开关盘阀。
(3)开关阀:产生压力脉冲,脉冲频率在16-22Hz 之间。 通过自身产生的纵向振动,减少钻具与井壁的摩阻,改善钻压传递的效果,提高对工具面的控制。在各种钻进模式中,特别滑动钻进中改善钻压的传递,减轻钻具的粘滑振动和扭转振动。
图2脉冲发生器示意图
图3 震荡短接示意图
三、工艺风险评估
1、主要工艺风险:
(1)力振荡器外形尺寸(Ф172m )较大,可能在起下钻过程中出现下钻困难,遇阻或遇卡。
(2)力振荡器使用过程中可能出现突然损坏,造成堵水眼、起钻。
(3)安放位置不同,可能起不到良好的防托压效果。
(4)安放位置不同,严重影响定向井信号传递,造成起钻。 2、操作规程
A 、水力振荡器组合及井口测试
(1)组合工具时,不许在工具中间的动力部分坐卡瓦,打大钳等; (2)在由单根连接而成的刚性钻具组合中,水力振荡器安放位置视具体情况而定;
(3)振荡短节必须直接接在振荡器之上;
(4)在地面进行功能测试,振荡短节振荡频率与流量成正比,在地面测试中,其产生的振动或许会使整个钻具发生强烈的振动,为安全起见,尽可能使用较低的排量,尽量降低其振荡频率。在地面测试中以能观察到振荡短节的蠕动即止,蠕动范围在3~10mm之间;
(5)如果工具之下的钻具组合相对较轻,必须达到一定的排量才能驱动工具工作;
(6)组合钻具时,按照技术人员安排按照程序组合工具及接头,应有HSE 安全副队长在现场监督,防止发生人身伤害。
(7)低温环境中的测试:如果环境温度低于-10 ℃, 就不能在地面进行功能测试,否则会对定子的橡胶造成永久的损害。超高温井下工具的测试:在高温环境中使用, 工具的橡胶中需添加特殊的材料,确保工具在超高温的环境中正常运行。
B 、钻进操作规程
(1)根据前期测试结果,水力振荡器安放在距钻头150-200m 左右的位置。
(2)过套管鞋时,测试摩阻情况,收集相关数据备用; (3)下钻至井底,测量悬重;上提下放测试摩阻;完成摩阻测试后,开泵循环泥浆,调整泥浆性能至最佳,小钻压逐步增加,钻进测试水力振荡器最优钻压参数,并以此参数作为定向钻进钻压参数,摆放工具面进行定向作业。
(4)施加钻压原则:
开始钻进时,不宜过大,应逐渐加压,找到一个机械钻速最快的最佳契合点(最优值),然后保持该钻压钻进。在滑动工况,第一次滑动,先将排量提起来,再逐渐加压;在复合工况,钻压不宜过大。如使用大钻压钻进,振动短节的弹簧将受到压缩,这样就会降低工具的使用效果。
最大限度的发挥工具的功效:水力振荡器的效果主要是由流经的排量来决定的,所以在钻进中,排量尽量与设定工具的排量一致,尽量采用最大排量,大排量产生较大的压降,产生较高的振荡频率,带来最好的工作效果。
如遇泵压异常升高时要立即停止钻进,找到原因后再进行下步施工。
如发生井漏,应上提工具,进行堵漏,当井内稳定后再进行作业。如漏失量大,应起出工具堵漏。
(5)溢流处理方法
作业时发生溢流,立即停止作业,按照《井控实施细则》对应的“钻进过程中发生溢流处理办法”进行处置;起下钻发生溢流,立即停止起下钻,按照《井控实施细则》对应的“起下钻发生溢流处理办法”进行处置。 四、现场应用情况
1、 岔83-114x 井应用情况
岔83-114x 井于2016年4月1日开始使用水力振荡器减阻工具。主要工作如下:
(1)设备安装调试:钻进至井深2833起钻,4月1日16:00进行水力振荡器的井口测试。水力振荡器达到钻进排量后井口压降4MPa ,能够感到明显高频震动。
(2)下井作业:4月1日16:00水力振荡器入井, 钻具组合:Ф215.9mmTH1954D+Φ172mm 1.25°螺杆+4A11*4A10浮阀+Ф
165mmNDC*1根+MWD+165mmNDC*1根+Ф127mmWDP*14根+Ф172mm 水力振荡器+Ф127mm 加重钻杆*8根+随钻震击器+Ф127mmWDP*5根+Ф127mm 钻杆,根据以往应用情况,将水力振荡器下调至距钻头155m 。4月5日钻至完钻井深起钻,4月5日4:00水力振荡器起出转盘面, 入井时间84h ,完成进尺601m (2833m-3434m ),应用井段井斜由43度增至54.82度,滑动钻进较为频繁。纯钻时间45.5h ,平均机械钻速13.2m/h。
(3)现场应用情况描述:钻进时排量36l/s,泵压18-20Mpa, 水力震荡器对MWD 信号没有干扰。滑动钻进时托压现象得到明显改善,钻头能一次放到井底,不需要反复提放,滑动钻进时钻压在4-6吨,通过指重表和MWB 终端屏幕的显示可以感觉到钻压能有效的传递到钻头,工具面基本稳定,滑动钻进明显顺畅。该工具对钻井参数和钻井液性能无特殊要求,工作寿命达到甚至超过螺杆寿命,操作简单方便,对司钻无需专门培训。
表4 水力振荡器实钻工作参数
(4)与本井上部井段的数据对比: 2315-2833米井段,该井段为定向增斜井段,所钻地层为东营组。
表5 岔83-114X 井机械钻速对比
由以上对比可知岔83-114x 井2833-3434m 井段比2315-2833m 井
段机械钻速提高
8.24m/h,增幅165.79%。
五、 结论及认识
水力振荡器在岔83-114x 井的成功应用,为霸县凹陷岔河集构造带岔83断块以及各区块大斜度定向井的提速开拓了一条新的道路。水力震荡器安装操作简便,对钻井及钻井液参数无特殊要求,现场机泵及技术条件完全能够满足需要。耐高温,可以应用于深井。其独特的纵向震动不仅可以较好的解决滑动钻进时托压的问题,而且能减少粘卡的风险,而且也不影响钻具、螺杆、MWD 及钻头的使用寿命。对于饱受托压问题困扰的定向井有很好的应用前景。