立磨液压缸拉杆断裂的原因分析及处理
410华北地区硅酸盐学会第八届学术枝术交流会论文集
HRM一1250立磨液压缸拉杆断裂的
原因分析及处理
张占民
(河北金牛能源股份有限公司水泥厂054103)
摘要:本文主要对HRM一】250立磨液压缸拉杆断裂的原因进行了分析并提出了处理及预防措施。
关键词:HRM1250立磨液压缸拉杆断裂原因分析
1前言
立磨是・种高效节能、用途广泛的粉磨新设备,以其效率高、电耗低、烘干能力大、产品细度易于凋节、粒度均卉、产品化学成分容易控制、噪音低、金属磨耗小、扬尘小、系统工艺流程简单、体积小、占地面积小、投资省等诸多优点得以在国内外水泥行业广泛麻用。我国于20世纪80年代末研制J午7l二产出厂国内茸台tIRY一1250立磨。我厂是全国最早使用国产第一代节能型HI,fi一1250立磨片j于生料粉磨的厂家之一,自1993年以来,使用效果一直不错,但在2001年的10、1l、12—个月,磨机的液压缸拉杆连续断裂达数十次,造成原料停产,烧成待料停产,使生产一度处于极度被动状态.造成了巨大的经济损失。在停产检修过程中,我们分析了液压缸拉杆断裂的主要原因,并做了及时处理,使一度被动的生产又恢复r正常运行。在此后的牛产过程中一直没有出现液压缸拉杆断裂的现象。
2HRM一1250立磨液压缸拉杆
液压缸拉杆是HRlVl一1250立磨液压系统的一部分.它的主要作用是由高压油站向磨辊传输足够的压/J,使得物料粉碎,直至达到生料}j标值细度≤10%(0.08ram标准筛筛余)。
3液压缸拉杆断裂的原因分析
3.1超负荷。压力过大
出于立磨负压系统的故障没有及时排除,导致生料产量降低,为了不影响烧成车间的正常牛产,JH加大磨辊压力来提高产量,导致液压缸密封垫受损,引发漏油、喷油,瞬时压力过大且压力不平衡,造成液压缸拉杆断裂。正常研磨压力应为6~8MPa,从下图可以看出,10、11、12三个月的研磨住力最高达14MPa,最低仅5YPa,极差高达9MPa,已远远超出了正常上作曲线。
其他
3.2限位丝下限值调得过低
在正常情况下,限位丝几乎不起什么作用,但肖瞬时鹱力过大,喂料量不均衡,磨辊高低起伏过火时,限位丝应发挥阻止、缓冲压力峰值的作用,从而减轻液压缸及其拉杆所承受的超负荷。由于限位丝的作用没有引起足够晕视,限位丝下限值调得过低,导致限位丝失灵,加压币,除磨辊应受的负倚外,所有压力均作用在液压缸拉杆上,导致拉杆断裂。
3.3喂料量不均衡
进出磨差压反映磨机的负荷,立磨的喂料量是用进出叫差压来控制的。从原料车间磨机差压记录发现,喂料最时大时小孙均衡,引起磨辊高低起伏幅度过大,导致磨体震动,作用在液压缸托杆上的压力极不平衡,使液压缸拉杆长期处于不证常的工作状态,也是导致液压缸拉杆断裂的因素之一。
3.4入磨物料粒度超标。导致液压缸拉杆承受压力极差过大
按规定要求,人磨物料粒度应控制在。<40mm,查阅化验窒石灰石粒度记录发现,巾于石灰石=级破碎系统的原l兰j,导致入磨石灰石粒度达到r50~70ram,甚至部分粒度超过了70fnm,2601年10、1】、12三个月的数据统计显示,这种现象尤为严重(见下图)。物料粒度分枷的极不均匀,导致磨辊超限起伏,甚至产生跳动,作用在液压缸拉杆J:的压力极差过大,引起液压缸密封件损坏,液压缸漏油,液压缸拉杆断裂。
10,12月入磨石灰石粒度分布图
3.5液压缸拉杆关节轴承抱死
生料粉尘堵塞通向液压缸拉杆关节轴承的油路及关节轴承,导致关节轴承抱死,损坏,在没有及时更换的情况下,使得液压缸拉杆受力不均,无法分解压力峰值,造成拉杆断裂。
4处理及预防措施
4.J处理
将断裂处割断、磨平,然后分别打螺孔姐。5ram,用螺栓连接,留2Omm空隙,阁焊条焊接即可。同时,为预防螺栓倒丝,应在两端各打一顶丝螺{L,用顶丝固定。
4.2加强立磨热风炉的管理
确保入磨风温400。C±50%,出磨风温90%±lo%,同时,彻底解决系统漏风问题,确保负压系统的稳定(100.200P.);制定责任制度,不得随意用加压增大喂料量的方法增产,确保正常研磨压力参数6~8MPa,同时,在正常工作参数内每次提升压力不得超过O.5-『VWa,而日要逐渐缓慢加压或
卸烁。
一!!!
4.3强化工艺管理
严格控制喂料量,确保磨床料层厚度的稳定性和渐进性;严格控制人磨物料水分≤15%,物料一一』生兰兰兰兰竺兰兰全篁!竺兰查兰查苎兰竺兰兰苎一一——粒度≤40trlIrL。
4。4及时调整限位丝
避免偶然出现的压力峰值导致的液压缸掩杆超负荷丁作。
4.5及时检查液压缸拉杆关节轴承的完好性确保油路畅通,正常润滑,使液压缸拉杆均匀受力。
HRM-1250立磨液压缸拉杆断裂的原因分析及处理
作者:
作者单位:张占民河北金牛能源股份有限公司水泥厂,054103
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