电厂汽机专业168小时试运总结
汽机专业168小时试运总结
1、 辅汽疏水扩容器排汽量大、排水不畅,工质损失严重(1值) 原因:
1)汽泵A/B再循环手动门后疏水门内漏,大量高压给水漏入辅汽疏扩;
2)配合设备部检查发现冷再及四抽逆止门后放水手动门未关闭,高压蒸汽排入0m 有压放水管道,造成辅汽疏扩疏水不畅;
建议:
1)消除汽泵A/B再循环手动门后疏水门内漏问题。
2)执行操作票时正确区分运行用与检修用的放水门、排气门的作用,尽量减少不必要的操作。
2、 几个操作注意事项(1值)
(1) 轴封系统投运时注意轴加水封筒注水,保持轴封加热器正常水位,有利于
提高真空。
(2) 如果汽泵无检修工作,在凝汽器抽真空后即可将汽泵密封水投入,回水切
至凝汽器,减少工质损失。密封水水封筒至凝汽器隔离门保持较小开度,以不影响真空为宜。
(3) 在加减负荷时,定冷水温度调阀调温速度慢,造成加负荷后定冷水温度高,
减负荷后水温低,需要手动干预。
(4) 低压缸喷水调门及电动门内漏,喷水造成低温轴封温度低。
(5) 中压缸转子冷却蒸汽手动门的开度应调整到保持冷却蒸汽温度480—
520℃,目前开度为40%。
(6) 机组加负荷至1000MW 过程中,送风量增大,2台送风机动叶开度逐渐开
大至80%(最大限制值)时,出现送风机B 电流突降,送风机A 电流超过额定值的情况。此时,分别关小2台送风机动叶开度至1000MW 对应开度约45%,2台风机电流及风压即恢复正常。后要求西安热工院将送风机动叶限制设定为75%,此后1次加负荷未出现异常。该问题仍需注意。
(7) 7月3日RB 试验,打跳引风机A ,送风机A 联跳,一次风机A 、B 动叶强
制开启至限制开度,一次风机B 电流突降,振动增大,热风从风机密封不严处漏出。一次风母管压力降低,一次风机A 过电流。分别关小2台一次 1