生产锅炉静电除尘器技术改造
生产锅炉静电除尘器技术改造
摘要 介绍了燃煤锅炉除尘器设备概况,指出了除尘器存在的问题并进行了分析,针对存在的问题进行了改造,总体效果良好。阐述了今后需注意的问题。
关键词 生产锅炉 静电除尘器 技术改造
我公司生产锅炉是哈尔滨锅炉厂生产的2×160t/h高压燃煤锅炉,其除尘系统采用哈尔滨环保制氢工业公司制造的两台HJD4×30-2×44(400)-8型卧式双室4电场静电除尘器。其作用是将烟气中的固体颗粒分离并收集起来,使烟气达到国家环保要求的排放标准。本除尘器于1993年开始安装,1995年10月投运。投运初期,除尘效果基本良好,大约运行了半年时间后,相继出现除尘效率降低,电场不能投用,引风机转子磨损等问题,并造成严重的排放粉尘超标和大气污染,周围环境极差,引起了我公司和环保部门的高度重视。
1 设备概况
生产厂家:哈尔滨环保制氢工业公司;型号:HJD4×30-2×44(400)-8;除尘面积:72m 2;单台最大处理烟气量:273600m 3/h;极配形式:第Ⅰ、Ⅱ电场阴极,锯齿形芒刺线;第Ⅲ、Ⅳ电场阴极,8×8星形极线;阳极,C485型极板;同极间距:400mm ;工作温度:139℃;有效长度:12m ;收尘面积:16811 m 2;最大烟气流速:1.1m/s;单室烟气通道:11个;入口浓度:15.88g/m3;出口浓度:≤150 g/m3;除尘效率:99%。
2 存在问题及原因分析 2.1 极配形式不合理
原电场内部阴极线第Ⅰ、Ⅱ电场采用锯齿线,而第Ⅲ、Ⅳ电场采用了早已淘汰的8×8星形极线。从实际情况看,锯齿线虽然起晕电压低,伏安特性好,但刚度差,容易断线,用有部分松动,导致电场闪络严重,一旦断线造成电场内部短路,无法正常运行,从而降低整台电除尘的除尘效率,出口排放浓度提高,致使引风机转子叶片磨损,环境污染严重。另外星形线在运行中易出现吸附粉尘而产生极线肥大,且对不同含尘浓度烟气的适应性差,振打清灰效果也不好,前面电场一旦出现故障,第Ⅲ、- 20 -
Ⅳ电场含尘浓度提高时,负荷加大更容易发生极线
肥大,效果很不理想。而且星形线在固定端处由于机械强度较弱,承力集中,松动后易电蚀,恶性循环造成断线。
2.2 阴极框架吊杆焊接部分断裂
原阴极框架吊杆螺栓螺纹部分与吊杆焊接连接,而非一整体,在长时间受烟气腐蚀造成焊接部分断裂, 导致阴极框架倾斜, 极间距发生变化, 甚至阴阳极框架撞在一起, 电场局部短路, 无法投入运行。 2.3 灰斗及绝缘子保温箱加热系统设计存在不足
灰斗加热不充分,排灰不畅,积灰堵塞电场内部,造成短路。原设计每个灰斗有14台加热器,但每3~4台加热器相互串联(非并联),再接上加载电压,一旦某台加热器损坏,势必造成该回路加热器全部失效。 2.4 烟尘的比电阻高
原设计的阳极框架通过固定夹连成一个大框架,且经过测试发现烟灰的比电阻高,其值大约为10~12Ω·cm 。由于灰尘比电阻越高,尘粒导电性越差,因而荷电尘粒到达电极后释放电荷的速度越慢,和极性的附着力越大,从而需要更大的振打力量才能将灰尘击落下来。因此运行中由于以上两方面的原因造成振打效果差,而且部分振打锤有错位现象,不能及时清除阳极板上的积灰,从而影响除尘效果。
2.5 振动装置局部损坏
振打轴扭曲卡死,不能及时清灰,造成极线板积灰严重,还会引发振打电机的烧毁及损坏,振打联轴节柱销扭曲剪断等,也有振打锤与砧吻合位置不正,锤击部位非正常磨损严重,造成锤砧卡涩甚至卡死现象。
2.6 电气绝缘件的损坏
由于顶部保温箱与绝缘子室相连,而绝缘子室下部密封不严,漏风量大,冷空气进入后预热会结露,造成绝缘部件及支持瓷瓶,阳极系统支持绝缘
子表面有水珠,爬电甚至损坏这些部件。 2.7 其它问题
人孔门密封不严,漏风严重。部分可控硅控制柜的器件损坏。
3 改造措施
针对上述问题,经过细致的分析和周密计划,采取以下措施进行改造。 3.1 更换电场星形线
根据各厂家的使用经验,将原第Ⅲ、Ⅳ电场的星形线更换为起晕电压为15kV 的鲁奇式RS 芒刺线2112根。RS 芒刺线一方面降低了起晕电压,放电性能好,粉尘驱进速度高,同时增加了单位时间内的有效电晕功率,从而提高了除尘效率;另一方面该线强度好,在热态情况下不易变形,振打力传递效果好,固定牢靠后不易断线,且对烟气浓度变化适应性强,在高浓度时不会产生电晕封闭。 3.2 更换阳极框架吊杆
全部更换原阳极框架吊杆64条,新安装的吊杆螺栓比原设计的管状螺栓壁厚增加了2mm ,且为整体结构而非焊接连接,延长了使用寿命。另外,对全部极间距进行了调整,确保极间距符合标准要求。
3.3 排除阴极框架固定夹
排除原阴极框架固定夹,保证每排振打独立完成工作,增加了每排振打速度和力量,更有利于烟尘比电阻大时清灰,并校正和调整了振打周期和频率,确保清灰效果良好。对全部振打装置进行检修调整、更换,保证振打位置准确,力量均匀,运行正常。
3.4 更改定货规格
在加热器定货时,将所有的加热器使用电压改为380V ,将加热器连接形式由原来的串一并混连改为全部并联,确保了每台加热器单独回路独立工作,互不影响,并对加热控制单元进行检修,保证控制准确。
3.5 更换绝缘装置
更换损坏的绝缘装置及瓷套,处理绝缘子室漏风问题并清洗全部绝缘件,解决了爬电造成电场不能投用及损坏绝缘件的问题。 3.6 更换控制极线路
两台除尘器第Ⅰ电场共计4台控制极由原来的模拟线路改为上海电阻厂引进ABB 瑞典菲达公司技术的EPIC 控制线路,型号为:E2型0.4A/72kV,
保留外壳及一次回路,其余12台进行修理。 3.7 处理人孔密封
对人孔门密封进行处理,校正人孔门,更换密封件,减少漏风。更换灰斗流化板,解决了因引风机漏油造成流化板附近积灰结块,排灰不畅等现象。
3.8 修复硅整流变压器
对有问题的一台硅整流变压器进行吊芯,检查处理存在问题,对其它进行确认,确保升压系统正常工作。
4 改造后的运行情况及建议
改造结束后,对1#、2#电除尘器进行了空载调试,电气参数符合设计要求,按规定升压标准55kV ,升压平稳,二次电压超过或接近于芒剌,各振打机构和加热器运行正常,总体效果良好,达到负荷调试要求。
带负荷后运行正常,伏安特性曲线符合要求,除尘效果良好。经检测,1#
除尘器出口浓度为62.94mg/m3,除尘效率为97.76%,2#除尘器出口浓度为72.39mg/m3,除尘效率为99.45%,达到了国内环保要求的排放标准。
电除尘器投用后,曾因个别电场变压器及控制回路存在一些问题未彻底解决,出现过电场无法投用现象,后经努力,现已全部投运正常,实践证明,此次改造是成功的,解决了电除尘效果差,影响我公司环保形象的问题,也给我公司积累了一些经验,为我公司以后的检修运行提供了可靠的的依据。但是,还要加强运行和检修管理,需要注意以下几点:
a. 对电场灰斗的积灰清除要及时,避免因灰斗积灰过多而造成电场堵塞而无法使用,甚至造成框架因积灰堵塞而变形,这就对我公司锅炉负压除尘提出了更多的要求。
b. 对电场内部要及时检查并修复缺陷,在每次具备条件时都要对电场内部进行检查,防止电场内部极线松动而造成无法投用。
c. 对电除尘振打装置要及时检查和处理,振打装置在电除尘正常运行中起着很关键的作用。
d. 对顶部保温箱加热装置及灰斗加热装置要及时检查,清除缺陷,对绝缘件要定期进行清理,原则上每月进行一次- 21 -