102行车落料事故案例
05-18
102行车落料事故案例
事件背景
2008年7月26日正常作业中,第二车电炉卸料时,发现来料堆放不整齐,长短不一,已引起警觉,开始从卡车向D02框架卸料,当卸至第三层时,吊胚行至框架火箭头上方时,轻微碰撞,只听见哐当一声,再确认发现一跟料已断裂。 事件结论
事件发生时,行车岗位工仅管已有所警觉,但还是确认不到位。行车岗位工没有通知地面人员现场监护(因料胚长短不一)。
事件分析
1、
2、
3、
4、 行车工操作技能不熟练。 行车工在处理胚料堆放不整齐时,技能不到位。 地面工作人员确认不到位。 初轧厂来料堆放不整齐,长短不一,高低不平。
5、 行车工视线受阻。
事件处理
1、
2、
3、
4、
5、 先通知原料管理人员,现场确认。 再通知“二长”。 岗位工加强短料确认工作。 行车工技能有待加强。 进入框架上方两次停等,避免碰撞。
6、 地面人员加强跟踪,做好监护工作
事件的教训
1、
2、
3、 部分员工操作技能不熟练,特殊处理能力不强 在处理异常作业时,必须保证二人或二人以上方可操作。 现场发生异常情况必须及时通知“二长”。
思考与提示
1、 对员工操作技能应进行再次培训,经过上岗考试合格后,方可独立操作。
2、 在处理异常作业时,必须保证二人或二人以上方可操作。
3、 现场发生异常情况必须及时通知“二长”
4、 来料发生异常时必须填写异常报告书,异常报告书要求填写规范,要将事件的经过叙述详细、清除。
5、 “二长”要加强对信息的管理,保持信息畅通,信息的传递要准确及时到位。