JH202型甲醇制二甲醚催化剂的应用情况介绍
第十七届全国化肥一甲醇技术年会
Thel7thNationalFertilizerand
MethanolTechnicalAnnualMeeting
JH202型甲醇制二甲醚催化剂在我公司的应用情况介绍
(河北凯跃集团化工有限公司)
1
公司基本情况
河北凯跃集团化工有限公司经过十几年的发展,现已形成以化肥、甲醇、甲醛等煤化工产业为主体,
木业、房地产、煤炭销售等产业为辅助的综合性大型民营企业集团。现有员工近千名,拥有的甲醛、甲
醇、碳酸氢铵、1370宽幅冷轧薄板精整、全氢罩式退火炉、高密度板、中密度板、三聚氰胺贴面板等
数十条具有国内先进水平的生产线,各种生产设备2400多台套,数公里的专用铁路线,5万m2的专用火车货站,5万m2商品房、50万m2的厂区及20万m2的厂房。其下属的甲醛公司,以年产320kt甲醛的生产能力,成为中国最人的甲醛企业。并在化肥、甲醇、木业等三个产业进入了中国行业百强。
2
二甲醚项目建设的意义
二甲醚是世界公认的理想的清洁燃料,性质与液化石油气相近,是潜在的液化气替代品,且无需对
使用设备作任何改造,对环境无污染,对人体无致癌作用,对金属无腐蚀、性能稳定,其安全性要高于丙烷和‘J’烷。二甲醚本身含氧34.8%,二甲醚的十六烷值人于55,比柴油高,代替柴油燃料有利于减少燃烧过程中产生的烟雾和颗粒,降低氮氧化物排放,而且燃烧产物不含硫、尾气中不含甲醛。二甲醚也可作为精细化工原料,用途广泛具有广阔的市场发展前景。
3
项目建设情况
2006年9月,公司根据市场调研,结合本公司实际情况决定建设100kt/a二甲醚工程,采用两步法
甲醇气相催化脱水生产工艺,该装置于2007年5月底开车一次成功,生产运行情况良好,所用催化剂为公主岭国家农业科技吲区三剂化工厂生产的JH202型甲醇制二甲醚催化剂,装填量为13.5
4
t。
工艺路线简要介绍
采用粗甲醇为原料,首先将甲醇加入气化塔,用外接式换热器加热甲醇使其气化,气化后的甲醇经
过换热器与反应器出来的气体换热后进入反应器进行催化脱水反应,脱水后气体中含有甲醇、二甲醚、水及由副反应生成的部分不凝气体,经过冷却冷凝后形成粗二甲醚混合物,不凝气体经过洗涤后排放.粗二甲醚通过精馏得到产品二甲醚,精馏塔釜液中含有部分未反应的甲醇,回收后重新使其中的甲醇用于生产二甲醚。
反应器结构采用两段冷激式同定床反应器,冷激气为甲醇蒸气。
5
催化剂升温反应
催化剂升温采用电炉为加热源、甲醇蒸气为载热体对催化剂进行升温.整个升温过程约需要14
h,h。
大体可分为两个阶段:一是升温阶段,二是稳定阶段。第一个阶段约需要6h,第二个阶段约需要8催化剂升温情况见表l。
表1催化剂升温情况
升温时间
(h)
l3568101214
甲醇流量
(m’/h)
7.67.47.88.08.28.18.58.7
电炉出口温度
(℃)
130186223268268270287284
催化剂L段温度(℃)1点
105158205240350379397394
催化剂下段温度(℃)
1点
5511614020l24l290340336
反心器出口温度
(℃)
326380146156160275342
2点
62130172255294340389395
2点
4090124180206224290396
催化剂升温阶段升温速率控制在20℃/h左右,在稳定阶段要注意出口温度,一定要尽量维持温度稳
287
第十七届全国化肥一甲醇技术年会
The17thNationalFertilizerand
MethanolTechnicalAnnualMeeting
定,勤调电炉加热功率。催化剂整个升温过程比较平稳顺利,没有出现飞温情况,与预期的情况基本相符。
反应器入E1温度达到220℃左右时,催化剂上段床层温度超过入口温度,说明催化剂起活进行催化脱水反应。
6
系统运行情况
(1)系统压力
甲醇气化塔顶压力:0.66"--0.75MPa;反应器进口压力:0.66~0.70MPa;反应器出口压力:0.64--√MPa;精馏塔压力:0.70"--0.78MPa。(2)反应器温度
一段进口温度:240--一248℃;一段热点温度:372一'390℃;二段冷激后温度:360~380℃;二
0.68
段热点温度:369~382℃。
(3)二甲醚选择性
甲醇入料量:~24.7m3/h:甲醇用量:---428.44t/d;二甲醚产量:"一307.38t/d。经计算,二甲醚选择性大于99.82%,副反应很少。
(4)甲醇单程转化率
精馏塔釜液回流量:~12.2m3/Il;甲醇含量"--33%;比重0.95。甲醇入料量:~24.7m3/h;甲醇含量---,99%;比重~0.81。经计算,二甲醚单程转化率---80.7%。
(5)产品质量及甲醇消耗情况
产品二甲醚含量~99.8%;吨二甲醚甲醇消耗(折纯甲醇)~1.394
7
t。
结语
公主岭国家农业科技园区三剂化工厂生产的JH202型甲醇制二甲醚催化剂,经过近期在我公司的
使用情况表明,催化剂用量少,起活温度低,活性好,具有良好的选择性,副产物很少,甲醇消耗指标低于同类催化剂介绍的水平。(上接第286页)
(2)合成塔设计要先进合理,确保催化剂较高利用率,合成各段催化剂温度应可控、易于调节,如在使用后期合成催化剂活性温度提高后,各段温度均能平稳一致;保证催化剂各项所需参数合理,并针对催化剂做好优化。
(3)催化剂要选择质量较好、性能稳定的产品,有多家成功应用经验的厂家及型号。并要厂家有后续服务质量保障。
(4)合成催化剂的轻负荷期要尽量延长,尽量稳定催化剂结构。
(5)要严格控制生产负荷,不充许催化剂超负荷运行,更不能超温运行,这是保证催化剂性能的一个重要因素。
(6)系统停车时,合成系统应保持较低或无CO状态。
通过对催化剂性能的研究,认识到在保护合成催化剂提高催化剂使用周期方面还有待改进:(1)在生产过程中严格控制压力波动,特别是在开停车时严格控制升降压速率,防止催化剂碎裂粉化。(2)工艺管理必须严格,升温还原后在满负荷的条件下,热点温度应控制在尽量低的温度下操作;温度波动范围指标要尽量的低,可控制在2℃之内;严防生产负荷大幅波动,防止出现超温现象,使催化剂晶体长大。
(3)全系统要保持连续运行状况,尽量减少开停车次数。
通过对合成系统的分析,认为如在以后催化剂管理上加大管理力度,可以将本炉催化剂寿命再延长1年,总产量将达到280kt以上。
288
JH202型甲醇制二甲醚催化剂在我公司的应用情况介绍
作者:作者单位:
河北凯跃集团化工有限公司
本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Conference_6730124.aspx