电机系统节能改造
云天化集团科学技术奖申请书
(科技贡献奖、科技进步奖、技术发明奖)
一、项目基本情况
二、项目简介
三、项目详细内容
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四、项目曾获奖励情况
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五、知识产权情况
六、推荐、评审意见
七、异议处理情况
八、附件目录
九、项目论文、专著发表情况
十、主要完成人员情况表(一)
注:由每个主要完成人员填写并签名,每人一张。
十、主要完成人员情况表(一)
注:由每个主要完成人员填写并签名,每人一张。
注:由每个主要完成人员填写并签名,每人一张。
注:由每个主要完成人员填写并签名,每人一张。
注:由每个主要完成人员填写并签名,每人一张。
十、主要完成人员情况表(一)
注:由每个主要完成人员填写并签名,每人一张。
十、主要完成人员情况表(二)
曾获奖励情况
注:本表所填科技奖励是指:1.国家、省、市人民政府有关部门设立的科技奖励; 2.经登记常设的社会力量设立的科技奖励,但不包括商业性的奖励。
本人签名: 年 月 日
十一、主要完成单位情况表
注:由每个主要完成单位填写并加盖公章,每个单位一张。
应用证明
注:各应用单位应按此格式填写,每个应用单位一张。
变频调速技术在大型磷复肥企业的应用及研究
项目验收意见
变频调速技术在大型磷复肥企业的应用及研究项目自2005年在三环分公司开始实施,在分公司内已安装使用变频器161台,项目验收专家组经过现场考查和讨论后,意见如下:
(1)项目实施后,避免了阀门节流带来的大量能量损失,节约了大量电能,(以磷酸厂为例)每年节约电能3790804(KWh) ,每年节约电费106万元。
(2)项目实施后,安装了变频器的泵类出口阀一般置于全开位置,有的设备甚至可以取消出口阀,在这种情况下阀门的使用寿命得到了极大的延长,(以磷酸厂为例)每年节约更换阀门费用101万元。
(3)项目实施后,利用DCS控制和变频调速技术的结合,非常方便的组成一个自动控制系统,取代原来繁重的阀门调节。使装置的运行更加稳定,连续性更强,控制精度更高,产品质量得到保证。
节约电能经济效益情况表(以磷酸厂为例)
注:1、电费按0.28元/KWh计算
2、节电费用=年平均节电×电费
验收组组长:古验收组成员:刘朝伟
新
王平 吴纯毅
索保军
附件
变频调速技术在大型磷复肥企业的应用及研究
工作总结报告
1 引言
随着公司生产规模的不断扩大,对自动化控制的要求越来越高,电力需求也不断增长,针对目前电力供应紧张的局面,积极探索推广使用节能新产品和新技术,进一步提高设备的电能利用效率,已成为节约资源、降低生产成本的有效途径。公司在工业生产中大量应用的风机、水泵等需要进行流量调节控制的电力拖动系统中,电动机多采用衡速拖动,靠调节挡板和阀门来调节风速、流量及压力等,这种方式不仅复杂,而且造成了大量能源浪费,并且使设备特别是出口阀的使用寿命降低,虽然部分电机采用了液力耦合器、摩擦离合器等调速系统,但这些系统存在着调速范围窄、自身损耗偏大、功率因数较低、使用负载面较窄等缺点,而变频调速技术与传统交流拖动调速系统相比,具有节能、连续调速范围大、以实现自动控制、运行安全等优点,车间在经过调研后认为,交流变频调速技术在节能和控制领域的成功应用,为电机节能提供了成熟的技术平台,公司的风机、水泵、酸泵电机有较大节电潜力,适宜在公司内推广实施变频节电改造技术项目。 2 项目基本情况 2.1 主要技术内容
(1)利用变频调速技术对风机、泵类进行节电改造。 (2)利用变频调速技术延长工艺阀门的使用寿命。
(3)利用变频器实现对设备的软启、软停控制延长机械设备的使用寿命。 (4)利用DCS系统提供的信号,实现自动或操作室调速,提高生产自动化程度,降低操作人员的操作强度。 2.2 特点
变频调速技术已日臻完善,并且在功率较大的风机、泵类上使用时能节约大量电能,使设备使用寿命大大延长,在公司内适用范围较广。 2.3运用推广情况
公司自2000年开始变频调速技术的应用,在近几年已经大面积推广使用低压变频器,安装使用低压变频器161台,在节约电能和延长设备使用寿命方面取得了一定成绩。 3 基本经验
(1)应用变频调速技术替代原来的阀门节流调整工艺流量,避免了阀门节流带来的大量能量损失,节约了大量电能,(以磷酸厂为例)每年节约电费106万元。
(2)由于公司的大多数液体含固量较大,在使用阀门节流调整工艺流量时,在阀门上形成一个较大的压力差,对阀门的磨损很大,阀门的使用寿命很短,在有的设备上出现了一只阀门只能使用十多天的情况。公司在泵类使用了变频调速技术后,泵的出口阀一般置于全开位置,有的设备甚至可以取消出口阀,在这种情况下阀门的使用寿命得到了极大的延长,(以磷酸厂为例)每年节约更换阀门费用101万元。
(3)公司现有的生产装置基本都采用了DCS系统控制,利用DCS控制和变频调速技术的结合,可以非常方便的组成一个自动控制系统,取代原
来繁重的阀门调节。使装置的运行更加稳定,工艺指标的控制精度更高,产品质量得到保证。 4问题探讨
4.1使用变频调速技术存在的问题
由于变频器内部整流和逆变装置对电网来说是一个非线性负载,所以会产生高次谐波分量,对电网系统造成谐波污染。 高次谐波的危害如下:
(1)、谐波使电网中元件产生附加谐波损耗,降低发电、输电及用电设备
效率,大量3次谐波流过中性线会使线路过热发生火灾; (2)、谐波影响各种电器设备正常工作,使电机发生机械振动、噪声和过
热,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热,使绝缘老化,寿命缩短损坏;
(3)、谐波会引起电网中局部并联谐振和串联谐振,使谐波放大,引起严
重事故;
(4)、谐波会对邻近通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,
重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作;
(5)、谐波会导致继电保护和自动装置误动作,并使电气测量仪表计量不
准确。
4.2、对谐波的治理主要采取以下措施 (1)、加装交流电抗器和直流电抗器。
(2)、使用理想化无谐波污染绿色变频器:绿色变频器品质标准是:输入
和输出电流都是正弦波,输入功率因数可控,带任何负载使都能使
功率因数为1,可获工频上下任意可控输出功率。
(3)、线路分开:因电源系统内有阻抗,谐波负荷电流将造成电压波形谐
波电压畸形。把产生谐波负荷供电线路和对谐波敏感负荷供电线路分开,线性负荷和非线性负荷从同一电源接口点开始由不同电路馈电,使非线性负荷产生畸变电压不会传导到线性负荷上去。 5 结束语
公司在推广应用变频调速技术以来,(以磷酸厂为例)每年节约费用206万元,减轻了操作人员的劳动强度,提高了生产装置的自动化程度,使装置更加稳定,产品质量得到提高。
公司内的高压电机(风机、水泵)功率都在200KW以上,部份设 备存在很大的节能空间。下一步考虑进行高压电机运行工况普查,将设备的节能潜力量化,对存在较大节能潜力的高压电机(风机、水泵)实施高压变频改造,完成公司下达的电气节能减排指标。
附件
关于变频调速技术在磷酸厂推广应用的会议纪要
一、 时间:2005年1月10日下午2:30
二、 地点:磷酸厂会议室
会议主持:古新
会议内容:变频调速技术在磷酸厂萃取Ⅱ系列部份设备上的成功应用,总结
出
以下几点经验:
(1)利用变频调速技术对风机、泵类进行控制可以节约大量电能。 (2)利用变频调速技术可以延长工艺阀门的使用寿命。
(3)利用变频器实现对设备的软启、软停控制,能延长机械设备的使用
寿命。
(4)利用DCS系统提供的信号,实现自动或操作室调速,能提高生产自
动化程度,降低操作人员的操作强度。 经过参会人员认真的讨论分析,形成以下几点意见:
1、变频调速技术与传统交流拖动调速系统相比,具有节能、连续调速范围大、方便实现自动控制、运行安全等优点。
2、经过普查和对比,磷酸厂各工序的排渣泵、一洗泵、二洗泵、滤液泵、排氟风机等风泵类设备的运行工况,与萃取Ⅱ系列已经进行变频改造的设备运行工况相近,进行变频改造后可达到或接近萃取Ⅱ系列的效果。部份电机功率较大,并有较大节电潜力,适宜在分厂内推广实施变频改造技术项目。
3、因改造设备数量较多,涉及的工序广,所以应采取分阶段,分工序的
方法进行逐步改造。
4.编制变频调速技术在磷酸厂推广应用的策划书。
参会人员:古新 索保军 刘朝伟 王平 吴纯毅 杨国平 李明
王昌乾 肖洁耀
记录:赵坤
附件
变频调速技术推广应用策划书
注:上述栏目可根据内容进行调整。
策划人:赵坤 2005 年 2 月 10日 审核人:薛毅 2005 年 2 月 10日 批准人:刘朝伟 2005 年 2 月 10日