1#传动小齿轮扭断原因分析报告
关于1#球磨机传动小齿轮轴
扭断事故报告
2009年12月21日白班9:00时,1#球磨机更换小齿轮轴系后开车时, 发生小齿轮轴扭断事故,12月22日零班5:30恢复开车,事故导致1#系统故障停车20.5h 。
事故经过:20日中班17:45时1#球因传动小齿轮靠北侧轴承坏停车抢修。因无新压装的传动轴替换,只能将原先从1#换下的旧小齿轮作暂时救急使用(此轴轴承游隙过大达3.75mm ,正常情况下应在1.4mm —2.2mm ),于21日零班抢修完毕。开机时,因电气故障, 电机启动不了,直到白班9:00排除电气故障后,再开车时发生扭断事故,扭断部位在轴承位上(距南侧轴承位50mm 处)。
一、事故原因分析:
1、从此轴扭断截面看,超过3/5以上断裂面为旧痕迹。说明此次扭断前该轴内已存在裂纹,受到拉伤。另外,21日早9:00开车启动时,瞬间扭力作用将已受损的轴扭断。
2、该轴自2003年领用后,一直交替使用至今,应可排除轴的制造缺陷问题。分析断轴旧裂纹产生的原因为:轴在使用过程中发生疲劳损伤。由于断裂面发生在轴承位而不是轴台阶处,判断疲劳损伤的直接原因主要是:由于轴承失效后未及时处理。后果一:轴承间隙超限,运行时发热,相应部位的轴过热,导致轴在该处产生热应力疲劳;后果二:轴承间隙过大后,导致运行时冲击负荷加大,在轴承位产生
应力疲劳。
3、事故发生的间接原因:轴承在运行中由于球磨机衬板使用后期漏浆,轴承座处易积矿后进砂,会导致轴承使用寿命缩短,提前损坏。
二、处理意见:
1、车间在安装小齿轮之前没有认真、仔细检查,没有及时发现轴有裂纹,设备副主任黄安朝罚款100元;
2、旧轴拆卸后设备组没有及时检查和送外压装,设备组长卢中华罚款100元;
三、防范措施:
1、小齿轮轴在安装前,认真履行设备技术安装要求,随时确保备用轴完好。对有缺陷的轴不得投用;
2、小齿轮压装前不准使用割具以免使轴受伤出现小裂纹;
3、严格按操作规程操作, 更换小齿轮轴系或停车8小时以上要盘车后再启动;
4、停车间隙,清洗轴承添加润滑脂,防止轴承缺油;
5、小齿轮轴座用橡胶平板覆盖, 避免进入矿浆,发现积矿及时清理;
6、球磨机漏浆时,停车及时处理。
7、对小齿轮轴承更换时间,要有记录,避免轴承超限使用。
选矿厂
2009.12.24