加热炉水管改造
加热炉水管改造
改进前:
冷却水管的薄壁会继续腐蚀,漏水将会非常严重,而且此水管是加热炉入炉辊道冷却水的主水管,加热炉炉内温度为1200摄氏度左右,如果因为漏水,影响轴承座冷却而很容易造成入炉辊道轴承区域性损坏,直接造成1580的停产。
改进后:
轴承座冷却水比较充足,轴承座温度稳定,使的1580车间减少事故率。
直接效益:
预测: 更换辊及轴承至少需要全车间100人,维修48小时。按照每小时20根钢,每根
钢22吨计算,共损失20x22x48=21120吨带钢产量,按照每吨钢盈利100元计算,间接经济损失为2112000元。每盘轴承按照500元计算,更换60盘轴承直接经济损失500x60=30000元
5#步进梁的拖链
改进前:
5#步进梁拖链由于设计上的缺陷,导致在生产过程中的拖链与步进梁的定梁发生刮蹭,拖链被损坏,拖链一损坏,拖链里面的液压软管和电缆管也同样被损坏,拖链及其里面的液压软管及电缆管全部更换。
改进后:
5#步进梁的事故率大大的降低了,拖链一直完好无损。内部的液压软管及电缆管也保护完好。
直接效益:
预测: 每次 更换拖链及软管至少需要15人以上,维修24小时。按照每小时20根钢,
每根钢22吨计算,共损失20x22x24=10560吨带钢产量,按照每吨钢盈利100元计算,间接经济损失为1056000元。每副拖链按照1万元计算,液压软管两根按6000元计算,电缆管按5000元计算 直接备件经济损失为21000元,如果一个月发生一次 总的经济损失为1056000×12+21000×12=12924000元/年
升降辊道液压站冷却水管处加管道泵
改进前:
由于升降辊道液压站冷却水的压力较低,导致升降辊道液压站的油温太高,每班停泵一次,只要一停泵,连铸的板坯就进不到1580车间,停泵3个小时温度才能降下来,才能使升降辊道再次使用。
改进后:
加上管道泵后,冷却水压力增大,油液得到充分的冷却,能够保证升降辊道长期使用。 直接效益:
预测: 每次停泵,停1个小时,每小时按20根钢计算,共损失20x22x1=440吨带钢产量,
按照每吨钢盈利100元计算,间接经济损失为44000元。如果按照每天发生3次这样
的事故,这样直接的经济损失为44000 x3 x365=4818万元
加热炉炉门升降液压缸管路改造
改进前:
加热炉炉门升降缸是不锈钢管直接连接,由于缸在动作时压力冲击比较大,所以管路接头平均每天漏油一次,每次处理时间为半小时,
改进后:
加热炉炉门升降钢一直没出现漏油现象,避免了炉门升降的事故率。
直接效益:
预测: 每次漏油,停半个小时,每小时按20根钢计算,共损失20x22x0.5=220吨带钢产
量,按照每吨钢盈利100元计算,间接经济损失为22000元。如果按照每天发生1次这样的事故,这样直接的经济损失为22000 x1x365=803万元/年
精轧伺服机顶主管路106阀块加节流丝堵
改进前:
精轧机伺服站由于压力太高,工作压力是315bar,进入每架轧机都有一个开关阀,由于没有节流,在106给电时压力冲击较大,导致主管路每天换辊时有喷油现象,
改进后:
精轧机伺服机顶主管路一直没有喷油,大大降低事故率。
直接效益:
预测: 每次喷油,处理一个小时,每小时按20根钢计算,共损失20x22x1=440吨带钢产
量,按照每吨钢盈利100元计算,间接经济损失为44000元。如果按照每天发生1次这样的事故,这样直接的经济损失为44000 x1x365=1606万元/年
检查线开卷托辊马达液压管路改造
改进前:
由于安装时液压管路90度弯头处是直接用管弯的,而不是用90度弯头焊接,导致外弯处拉伸,管壁变薄,每周漏油一次,补焊效果不佳。
改进后:
管路改造后,漏油问题已经解决,降低了事故率。
直接效益:
预测: 每次漏油,处理2个小时,每小时按20根钢计算,共损失20x22x2=880吨带钢产
量,按照每吨钢盈利100元计算,间接经济损失为88000元。如果按照每周发生1次这样的事故,这样直接的经济损失为44000 x5=22万元/年