甲醇纯氧转化炉中心烧嘴的冷却水的改善
甲醇纯氧转化炉中心烧嘴的冷却水的改善
摘要:本文针对甲醇纯氧转化炉中心烧嘴的冷却问题,从生产实际出发,采用了相应的改善方案,即解决了安全问题,延长烧嘴使用寿命,同时又为企业节约了大量的费用,同时操作也比以前更加简单方便。
关键词:转化炉 中心烧嘴 冷却水
我公司现有年产10万吨甲醇生产装置一套,于2009年12月投产,生产过程中,中心烧嘴的冷却水流量控制在16±2m3之间,由于烧嘴一直处在高温条件下运行,最高点温度可达到1450℃左右,所以对烧嘴的冷却保护问题特别重要,防止因烧嘴过热而烧穿,从而延长烧嘴的使用寿命。
原设计烧嘴冷却水的简单工艺流程如图(1)所示。在生产过程中存在如下不足:第一,冷却水缓冲罐为容积只有1.56 m3的立式缓冲罐,冷却水循环泵进口没有补水阀,只能由锅炉给水泵对冷却水缓冲罐进行间断地补入锅炉水来完成,并且采用了快开、快关阀门,自动控制主、副两条线对冷却水缓冲罐进行补水,但因冷却水缓冲罐的工作压力只有0.35 MPa,故长时间不间断地补入5.5MPa 的锅炉水,对冷却水缓冲罐罐体产生了不可避免的冲击而使冷却水缓冲罐变形,存在一定的安全隐患;第二,在系统正常生产时,冷却水量可以保证对烧嘴的保护作用,但当发生停电等紧急情况时,当冷却水缓冲罐的液位控制在60%—80%时,冷却水缓冲罐内贮存的冷却水量只能维持不到5分钟的时间,冷却水缓冲罐就空了,对烧嘴根本不能起到完全的保护作用;第三,为了冬季防冻,排放了大量的盐水,造成了不必要的浪费,工人操作起来也不是很方便。
改善前烧嘴冷却水的简单工艺流程图(1)
经过理论研究和生产实践,我公司于2010年6月对烧嘴冷却水系统进行了相应的改善,具体详见改善后烧嘴冷却水的简单工艺流程图(2)。其具体改善方法如下:将原有的冷却水缓冲罐更换为容积为11.8 m3卧式冷却水缓冲罐,并且置于转化炉的上平台上,烧嘴冷却水换热器和冷却水循环泵放在地面上,正常情况下,冷却水缓冲罐内60%~80%的液位、烧嘴冷却水循环泵正常循环,出口有流量计,通过液位调节阀及补氮阀来自动控制,同时取消了5.5MPa 的对冷却水缓冲罐的锅炉补水,而改用0.35MPa 的脱盐水在冷却水循环泵的泵进口进行补水。异常情况发生时,将事故排放打开,冷却水缓冲罐内的冷却水靠势能可自动的经烧嘴排入地沟,起到对烧嘴的保护作用。
改善后的具体优点如下:第一,当冷却水缓冲罐的液位控制在60%~80%时,发生等紧急停电情况时,冷却水缓冲罐内的冷却水完全可以维持25~35分钟的时间,解决紧急停电情况下冷却水量不足的问题,保证了对烧嘴能起到真正的保护,延长了烧嘴的使用寿命;第二,解决了高压的锅炉补水对罐体的冲击作用 ,解决了设备的安全隐患;第三,解决了冬季防冻问题。半年可节约脱盐水24×3×0.15×180=2034.72吨,按每吨8.0元计,半年可节约16277元。