试论影响低温BOG蒸发量的因素及优化措施
摘要:文章主要结合笔者在某LNG接收站的工作实践,阐述了影响BOG蒸发量的主要因素,从而提出了储罐操作压力调控的优化方案,旨在保证BOG蒸发量的稳定性,解决源料浪费等问题,以供大家参考。 关键词:LNG接收站;蒸发量;影响因素;优化措施 1 概述 某LNG接收站运行之初接收量为260万吨。接收站初期有 1 个卸料码头和2个有效容积160000m3的LNG储罐,有两台低温 BOG压缩机,每台低温BOG压缩机电机功率为575kW,设计流量为3953Am3/h。在非卸船操作中,开启一台压缩机;卸船 BOG大量增加时开启两台。但当BOG量达到高峰时,流量超过两台压缩机的处理量,多余的只能燃烧排放。同时,由于BOG量波动大,后续再冷凝工艺等操作控制难度加大。 接收站LNG由低温运输船由产地运往接收站,经卸料管线卸载到接收站LNG储罐,卸船过程中产生的BOG分成两部分,一部分进入LNG船上,置换卸出 LNG 的体积;另一部分流经缓冲罐后进入压缩机增压,加压后的BOG进入再冷凝器。BOG被再冷凝后与来自于上游的低压LNG 混合进入高压泵,再被汽化输送至高压管网。非卸船时,接收站设备和卸料管线需保持在低温状态,因此LNG低压泵将一部分LNG自储罐经卸料管线通至码头,再由码头保冷循环线流返回储罐。 2 接收站BOG蒸发量 该LNG接收站非卸船时,LNG储罐压力约16kPa,BOG总量6.3t/h左右,开启一台BOG压缩机即可处理。在卸船开始之前的6个小时,储罐压力缓慢降低到12kPa左右。降压的目的是,使接收站储罐压力在卸船之前略低于LNG船压力,便于船上BOG自动流向接收站。在降压的同时,罐内LNG成为过热液体,BOG量增加,两台压缩机均开启。 LNG船在航行时,储罐漏热产生的BOG燃烧用作船动力;船到达接收站后,要进行卸船准备,包括连接、吹扫卸料臂、贸易液货计量,各种工艺测试等。在此阶段,船上仍漏热产生BOG。但停泊后,船上动设备停止运转,BOG储存在船上,导致船储罐压力由航行时的10kPa逐渐升高14kPa左右,船方启动自身再冷凝系统,仍高于接收站储罐12kPa,BOG可自动返岸。 卸船开始时,卸船速度由200m3/h 逐渐增加到12000m3/h,此过程大概耗时60分钟。接收站储罐压力则短时间内由12kPa升高16kPa左右。卸船的最初阶段,BOG量最高可达16t/h以上。船上LNG液面下降,压力迅速降到10kPa,之后需由接收站补充大量BOG,以维持船压在10kPa。此后全速卸船,速度维持在12000m3/h,卸船结束前,再缓慢降速直至卸船结束。 3 BOG蒸发量影响因素分析 LNG接收站的BOG量受诸多因素影响,非卸船时,受环境温度、光照、外输量、LNG 组成、储罐压力等影响;卸船时,除以上因素外,还受进料位置、不同密度LNG混合影响。 3.1 气温、光照和外输量 气温、光照的改变,均是改变了传热温差,进而改变系统漏热量。由于LNG的温度低至-160℃,外界温度即使在0~40℃范围内变化,再加上光照影响,接收站的BOG量波动也小于30%。 由于接收站下游用户用气量波动频繁,外输量随季节和昼夜而变化。外输量对于BOG 量的影响在于:外输量大时,开启的低压输送泵数量多,转化为热量的电能也会增加,促进BOG的蒸发。而同时,外输量大导致罐内LNG液面下降更快,需要更多BOG来填补LNG 外输留下的空间,就会减少BOG净量,两种趋势相互抵消。目前接收站最小外输是180t/h,最大外输600t/h,最小外输时的BOG量比最大外输时多了14.9%。 3.2 LNG组分 采用流程模拟软件PRO/II模拟,分析LNG组分对BOG量的影响。模拟中采用的热力学方法是Soave- Redlich-Kwong(SRK)状态方程,模拟中的模块及参数,均以该接收站实际设备和参数为基础。 由于BOG中氮气和甲烷占绝大多数,二者质量分数之和超过99%,对BOG蒸发量影响很大。因此,模拟侧重于甲烷和氮气含量对BOG的影响,如表1。在贫、富液的基础上,改变甲烷和氮气的含量,其它组分含量不变。在非卸船漏热量一定,罐压不变时BOG蒸发量的模拟结果如图1所示。 可以看出,贫液LNG(含氮摩尔分数0.11%)的BOG量是6275kg /h,富液LNG(含氮摩尔分数0.09%)的BOG量是6228 kg /h。贫、富液的BOG 量均随着氮气含量的增加而增加在含氮量相同时,贫液的BOG始终高于富液。在含氮量为零时,贫、富液的BOG量基本相同。 3.3 储罐压力 饱和状态的LNG吸收热量之后可发生下列两种情况:(1)如压力保持不变,则一部分液体蒸发为气体,以吸收传入的热量;(2)如液态保持不变,则液体的显热增加,温度升高,压力亦随之增高。某LNG饱和压力与焓值关系如表2。 由表2可知,压力每提高1kPa,则饱和液体焓增加0.335 7 kJ/kg。理论上,LNG接收站储罐操作压力越高,BOG量越少;相反,降低储罐操作压力,BOG量就增加。卸船前,储罐压力稍有降低,BOG 量就大幅提升。通过模拟发现:全速卸料阶段,如果接收站储罐压力与船上LNG储罐压力同样保持在10 kPa,接收站BOG总量可以达到33.77t /h。如果岸上储罐压力维持在19 kPa左右,BOG净量就为零。 4 BOG蒸发量的优化措施 根据以上操作中存在的问题,均源于不同操作工况下,BOG量波动过大。综合上述BOG 蒸发量的影响因素,本文提出了以下几个方面优化接收站操作的方法。 4.1 储罐操作压力优化 根据上文得知,LNG储罐操作压力对BOG的蒸发量影响最大。事实上,LNG接收站是通过BOG处理系统来调节储罐操作压力的。加大BOG处理系统的处理量,储罐操作压力降低;反之储罐压力升高。 通过优化BOG处理系统来调节储罐压力,进而改变BOG蒸发量,最终提高BOG 量的稳定性。因接收站 BOG量受多种因素影响,对于一次实际卸船过程,很难预测各种因素的波动情况。首先假定其它因素维持不变,只通过改变储罐操作压力,来提高BOG量 的稳定性,然后再考虑其他因素综合影响下的情况。在优化模拟中,卸船开始时接收站储罐液面高度取10m,LNG为贫液,外输量685t/h,外界温度30℃,罐顶进料。目前该接收站年接收量600万吨,以船容147000m3计,平均两次卸船间隔约97h。 在操作过程中,BOG压缩机处理量长时间保持在6.3t/h,而没有达到一台压缩机的额定处理量6.69t/h。待卸船BOG大量增加时,只能开启备用压缩机。在优化的操作中,放弃了产生多少BOG即处理多少BOG的思路,而是将BOG处理量保持在压缩机的额定处理量 6.69t/h,直到储罐压力降到所需值。优化操作中,卸船前降压到10.85kPa,较现有操作压力(12kPa)低,此时降压的目的不只是让船上BOG自动上岸,同时也是升压后快速冷凝BOG 的需要。而且罐压最高值19.8 kPa也高于现有操作,但仍在5~25kPa的正常操作范围内。备用压缩机只是在台风来袭等非正常操作工况下开启。 4.2 其它因素的优化 气温、光照和外输量,均是在小范围内影响BOG蒸发量。LNG组分对BOG 蒸发量影响较大,但该接收站 LNG的主要来源中,氮气摩尔分数均低于0.5%,BOG蒸发量仍在一台压缩机处理范围内。进料位置对于BOG蒸发规律影响很大,但无论如何进料,只是改变了BOG闪发的规律和时间,而不会改变总BOG量。罐底进料并没有出现BOG爆发的情况,BOG高峰期也小于罐顶进料的高峰期。 因此,相对于储罐操作压力,其它因素对BOG蒸发量影响较小。上述因素发生变化时,所引起的BOG蒸发量波动,均可以通过调节储罐操作压力,来抵消这些影响;而且所需的压力调节范围,均在储罐正常操作压力范围之内。综上,虽然接收站BOG蒸发量受各种因素错综复杂地影响,但只要相应地调节储罐的操作压力,均可维持BOG量的稳定性。 5 结论 LNG接收站的BOG量受气温、光照、外输量、LNG组成、储罐压力、卸船与非卸船以及进料位置等影响。日常操作时 BOG较少且相对稳定,在卸船之前降压至卸船之初,BOG量会迅速增加。因此,应通过调节储罐操作压力进行优化。优化结果表明,在各种复杂工况下,通过调节储罐操作压力,可以保证接收站BOG量的稳定性,从中解决接收站目前存在的资源浪费、能耗高等问题。 参考文献: [1]杨志国.液化天然气接收站蒸发气体再冷凝工艺的优化[J].化工学报,2009(11). [2]金光.LNG接收站蒸发气处理工艺[J].低温工程,201l(1).