转发:锌对高炉的危害
比例,降低高锌矿用量,使烧结矿中的锌含量由0.095%降到0.070%以下。 (2)自产球团矿中的锌含量由0.060%降到0.040%以下。 (3)烧结停止配加重力灰,防止高锌灰再次循环。 (4)调整块矿比例,减少高锌块矿用量。 4.2 建立合理的操作制度。 4.2.1 选择合理的装料制度
(1)上部布料明确“两股气流”的操作思想,各炉布矿角度内缩一个档位,布矿环带减少一圈,做到了边缘、中心两道气流兼顾。
(2)各炉缩小矿批8~10%,通过上部调剂,改善料柱透气性,减少了崩料、炉顶料面“吹翻”现象,稳定了矿焦平台,炉况明显好转。 4.2.2 选择适宜的送风制度
(1)调整风口布局,1280m 高炉减小风口面积1%,1800 m高炉减小面积4.7%,各炉风速均有所提高,为活跃炉缸中心创造了条件。
(2)各炉降低煤比,由正常150-155kg/t降到130-140kg/t,改善了料柱透气性。 (3)当炉况初步稳定后,高炉选择高风温,风口前理论燃烧温度控制由原来的2260℃提高到2300℃,努力提高炉缸温度,增加高炉抗干扰能力。 4.2.3 热制度的确定
(1)降低焦炭负荷,提高焦比10-15kg/t,综合负荷由2.95倍左右降到2.8-2.85倍,改善了料柱透气性。
(2)提高炉温,铁水物理热控制必须1480℃以上;铁水[Si]控制0.35-0.55%,严禁[Si]低于0.30%,保证炉温充沛稳定。
(3)适当减少富氧率,富氧量1280m 高炉由4500 -5000 m/h降到3500-4000m /h,1800m 高炉由8000-8500m /h降到7000-7500m /h,平衡风口前理论燃烧温度,确保炉况顺行。 4.2.4 改进高炉休风及恢复操作
由于休风后的恢复过程中,多次发生了烧坏风口情况,因此调整恢复思路。通过降低负荷,全焦冶炼改善料柱透气性;当炉缸温度,渣铁流动性正常后,炉缸透气性、透液性改善,逐步恢复风量和开风口,再恢复喷煤负荷;最后恢复富氧逐步强化,有效避免了高锌状况下恢复过程烧风口的问题。 4.3 高炉排锌
高炉排锌主要途径是:上排,锌随煤气流从炉顶逸出炉外;下排,通过炉渣排出高炉。 4.3.1 上排
多数资料介绍,炉顶煤气带走的锌高达90%左右,所以做好“上排”工作意义重大,通过适当放松边缘,炉顶温度比正常时升高30℃,提高了煤气排锌比例。同时兼顾技术经济指标,选
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