关于#2机轴向位移大的运行分析
关于#2机轴向位移大的运行分析
一、问题的提出
近期#2汽轮机轴向位移一级报警频繁发出,高负荷时轴向位移三个测点均超过报警值-0.5mm 。轴向位移是反映汽轮机转动部分和静止部分的相对位置的参数,轴向位移变化,也是汽轮机转动部分和静止部分轴向相对位置发生了变化。全冷状态下一般以转子推力盘紧贴推力瓦为零。向发电机为正,反之为负。
我厂轴向位移大报警±0.5mm ;轴向位移跳机±1mm (三选二)。 二、问题的分析
1、可能导致轴向位移变大的原因: 1) 机组负荷、蒸汽流量突变; 2) 蒸汽品质不合格,叶片结垢; 3) 真空下降;
4) 推力瓦磨损或断油;
5) 主、再热汽温下降或汽轮机发生水冲击; 6) 平衡活塞磨损,导致其平衡轴向推力能力下降。 7) 热工测点异常。
2、#2汽轮机轴向位移大的分析:
1)由以上数据分析,机组负荷是影响轴向位移的主要因素,总的趋势是轴向位移随负荷升高而变大,随负荷降低而变小。
2)真空会对轴向位移产生影响,低真空运行由于级焓降减小,相应的速度比增大,引起反动度增加,使轴向位移增大。而目前#2汽轮机确实存在漏真空的现象,检修正在查漏并处理,等真空查漏并处理完毕,观察轴向位移有无变小趋势。 3)通流部分出现结垢,将导致汽轮机级间前后压差变大,导致轴向位移变大。#2机高中压缸投产以来未进行过开缸检查,故不排除结垢的可能,建议利用大修检查高中压缸结垢情况。
4)通过上表可以看出,轴向位移增大过程中,#2机推力瓦左(右)上温度1上升明显,很可能推力瓦有磨损现象,建议利用大修检查推力瓦有无磨损及瓦架有无变形,是否由于推力瓦受力不均产生轴向位移。
5)利用大修检查轴向位移检测装置“0”位是否正常,排除测量误差。 6、经查曲线,#2机平衡活塞后温度无异常升高现象,所以,由于平衡活塞汽封磨损漏汽,导致平衡轴向推力能力下降的可能不大。 三、轴向位移变大运行注意事项
1、加强轴向位移和推力瓦温度变化趋势的监视,发现异常,及时就地检查汽轮机本体运行情况,有无碰磨。
2、轴向位移异常增大,推力瓦温随之升高时,应立即降负荷处理。轴向位移达到1mm ,推力瓦温度达到115°C ,汽轮机保护应动作,否则手动打闸,并破坏真空。
3、尽量控制主汽参数稳定,保证汽温在正常范围,避免水冲击。