活塞式压缩机典型事故分析
两台卧式四缸双作用活塞压缩机,美国宾夕法尼亚过程
活典塞型式事压故缩分机析
实际距离短1.7mm。
压缩机厂1989年生产制造,型号HOECP-44,设计排气量排气压力3MPa。3500m3/h、
1.烧瓦事故
3.Ⅱ级汽缸排气温度超限
压缩机Ⅱ级汽缸排气温度达到联锁值144℃跳车,在此之前最高温度为128℃。开始一直在Ⅱ级汽缸上找原因,为排除
为防止再次进、排气阀和活塞环、导向环的原因,将其全部更换。跳车,解除了该级联锁,但开车后排气温度仍达147℃。用便携式测温仪测量每级汽缸的进、排气阀门温度,发现Ⅲ级汽缸排气阀中有两个温度异常,表面温度128℃,另一侧两个排气阀温度更换80℃,而该级排气温度109℃,拆卸后发现蘑菇形阀芯损坏。
后再次开车,Ⅱ级汽缸排气温度降至124℃,在正常范围。
迟广勇
启动压缩机,试运行不到
25min,曲轴箱上方冒出大量
油烟雾,紧急停车。拆开曲轴箱检查:1#和4#主轴承巴氏合金各撕裂一处,周围的曲轴已经发蓝。止推铜瓦块烧损严重,曲轴止推面由于温度高也已经发蓝。现场检查止推间隙
4.Ⅳ号汽缸活塞和汽缸套干摩擦事故
(报警值压缩机运行时,Ⅲ级汽缸排气温度达到138℃报警
),且Ⅳ级汽缸排气压力安全阀有动作。检查Ⅲ、排135℃Ⅳ级进、气阀门,没有发现异常,由此判断,应该是Ⅳ级汽缸活塞环和导
向环有问题。
解体检查:活塞和汽缸套发生干摩擦,由于发现及时只是轻微磨损。活塞环和导向环磨损严重,导向环多处断裂。对发生摩调整活塞环和导向环,擦部位进行处理,按维修技术要求更换、设备恢复正常温度。
0.38mm,在允许的范围之内。
根据现场情况判断,应该是电机和压缩机间实际距离与联轴器长度不匹配引起的。单试电机确定磁力中心,测量联轴器长度比
修磨烧损的铜处理措施:在联轴器上增加调整垫片1.7mm。
瓦,回装后,止推瓦间隙0.41mm。更换1#和4#主轴承,调整使之处理后,运符合标准要求。检查另一台压缩机,存在同样的问题。转至今再未出现类似事故。
5.经验和教训
烧瓦和Ⅱ级汽缸撞缸事故,主要原因是安装时未严格按设
备技术要求确认相关安装参数,未认真检查零部件是否完好。
从汽缸排气温度高故障中认识到活塞式压缩机是一个整体,出现异常应该整体考虑,在日常点检中增加对各级汽缸进、排气阀温度定期测量、记录的内容。
活塞和汽缸套出现直接干摩擦事故,主要是设备管理维护经验不足。在设备日常点检中,根据运转时间长短,增加了对各级汽缸套和活塞间隙定期检查测量和记录的内容,达到维修技术标准要求的下限值后,及时更换活塞环和导向环。———————————————
作者通联:福建三安钢铁有限公司动力厂溪县湖头镇
福建泉州市安利
文〕
W08.09-34
2.Ⅱ级汽缸撞缸事故
压缩机运行中,突然听到氮压机厂房“砰”的一声响。操作人员报告:氮压机联锁跳车,现场没有发现异常情况,盘车正常。决定再次启动观察,启动后发现Ⅱ级汽缸有两个排气阀门渗出水来。拆缸盖检查,发现Ⅱ级汽缸排气阀从阀座中心处断裂,掉下(直径40mm、厚度18mm),进入汽缸发生一块近似圆形的金属
撞缸事故,造成缸盖撞裂漏水。
检查脱落的金属块,发现断裂处大都是旧裂纹,仅有一小处是新裂纹。由此可知,在安装时该阀门就存在问题,只是安装人员没有发现,经过一段时间的运行,疲劳断裂造成事故。
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漏出来的油流,并使这些油在活塞
可借鉴的几种防漏措施
李
1.采用新一代密封元件
德国液压机在密封元件的选用方面,充分应用军事工业和航空工业的先进技术,其密封性好、摩擦因数小、耐用可靠、化学稳定性和耐热性均属上乘。
图1为活塞杆腔密封,采用两组阶式组合密封圈和一个双作用防尘环。当压力油作用于密封圈上时,如果不允许密封圈有丝毫泄漏,则预压力要很大,这样密封圈失去润滑,将会很快磨损报废。因此双作用防尘环的作用就在于挡住活塞杆正行程时
杆返行程时被带回去。
由于采用了新的密封元件,密封圈沟槽的制造要求也更严格,表面粗糙度一般要求在Ra3.2以上,
图1
皓
沟槽底圆的全跳动要求也相当高,这就要求在沟槽加工和测量方面有相应的技术保障。德国的O形密封圈弹性良好,常常一种规格的O形圈可适应好几个直径的沟槽。
2.扩口式管接头
国内现有的扩口式管接头大多应用于低压回路,在德国恰恰相反,16~38mm通径之间的高压管路,绝大多数采用扩口式
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设备管理与维修2008№9
工场经验