检修中的几个定向思维错误案例
检修中的几个定向思维错误案例
我接触设备工作好些年了,经历了一些检修中由于固定思维错误,而引发的检修方法错误或者检修定位不准的问题。现在就举几个例子来探讨一下。
例1 W型卧式活塞真空泵
现象:位于下部的一个排气阀组由于排气的高温将纸垫硬化、老化,
从而破裂漏气致使串气。在更换新的阀组和纸垫后,一开机就发现串气,拆开发现纸垫已被吸跑。几次重新安装都是如此现象,再更换垫子用硬纸板、甚至用铝板垫也是同样现象。
原因:将泵头盖拆下,可以清楚的看到这个排气阀组的安装。原来由
于下面阀组较难安装,我们一般安装顺序是清理旧纸垫――抹黄油,粘住新纸垫――上阀组、阀组顶架,并用手托住不让移位――另一人用起子穿过阀盖的中心孔,然后将起子抵住阀组顶架,保持固定――前一人松手,将阀盖到位,并紧固――抽出起子,阀组并不会脱落,仅是稍微和密封面分离一些,然后上阀盖中心孔位置的顶紧螺栓,并紧固。以前好几年的排气阀组检修安装都是如此操作。这次看到在抽出起子后,阀组和顶架就掉下移位,阀组和密封面脱离成一斜角,再紧固顶紧螺栓,阀组根本没有压住纸垫,在泵的高速反复正压和真空作用下,很快破裂。
处理:调整安装次序。拆下泵头盖――清理旧纸垫――抹黄油,粘住
新纸垫――用细线将阀组在缸内拉紧――上阀组顶架,并用手
托住不让移位――另一人用起子穿过阀盖的中心孔,然后将起子抵住阀组顶架,保持固定――前一人松手,将阀盖到位,并紧固――抽出起子,上阀盖中心孔位置的顶紧螺栓,并紧固。 分析:过分的相信了习惯。然而因为配件的尺寸问题,改变了零件的
配合,使这次按习惯方法的检修失败了。
例2 牧羊C/B系列分级筛
现象:更换筛体下部传动箱失效轴承后,振动超出正常水平。轴承寿
命短,有时仅2-3天,严重影响生产。在多次更换轴承后,传动箱主轴也发生偏磨现象,更换了主轴也没有好转。检查筛体和传动箱法兰配合,也和原先记号一致。
原因:在新轴更换后,现象依旧。拆开传动箱观察孔盖,发现箱内偏
心配重块和筛体在同一方向上,使配重块不能消抵筛体的偏心力,反而是叠加了偏心力,加剧了振动,加快了轴承的磨损。 处理:将筛体和传动箱的法兰配合位置调整180°,振动正常,噪音
减小,轴承寿命达半年以上。
分析:过分相信前人做的错误记号,忽略了自己的一些常规判断。 例3 双轴凉碱机
现象:由于旧轴冷却叶片严重磨损,更换新轴。在安装过程中,主动
轴的大齿轮安不到位(锥型轴面),外协工程队用大锤敲击和小千斤顶也无济于事。
原因:重新拉下大齿轮,看到平键背上有拉痕,可以判断加工尺寸有
问题。测量后发现新轴键槽铣的太浅了。
处理:将平键磨薄少许
分析:过分相信配件的加工精度,忽略了安装前的一些必要的尺寸复
核。
结束语:在检修工作中我们经常会遇到一些好像想不通的问题,明明
用了感觉对路的分析判断或检修操作,却没有消除故障解决问题。从上面的几个案例我们可以看出,就是因为在检修思维时过分相信了常规的判断,忽略了一些基本因素。然而正是这些看似不会出错的细节,蒙蔽了我们的视线,影响了我们对故障原因的准确判断,让我们在处理这些故障时,走了弯路,甚至在很长一段时间都难以解决问题。比如上面提到的牧羊分级筛就前后经历了半年左右的时间,才找到原因消除故障。因此我们在检修安装等工作过程中,一定要列出故障产生的各种原因,逐个排除,并且不放过在常规认识中认为不会出现问题的部分,这一点现在看来非常重要。