发电机失磁.震荡运行的处理-讲义
发电机失磁、震荡运行的处理讲义
1发电机失磁的事故处理
同步发电机失去直流励磁,称为失磁。发电机失磁后,经过同步振荡进入异步运行状态,发电机在异步运行状态下,以低滑差s 与电网并列运行,从系统吸取无功功率建立磁场,向系统输送一定的有功功率,是一种特殊的运行方式
1.1发电机失磁的原因:引起发电机失磁的原因有励磁回路开路,如自动励磁开关误跳闸;励磁调节装置的自动开关误动;转子回路断线;励磁机电枢回路断线;励磁机励磁绕组断线;励磁机或励磁回路元件故障,如励磁装置中元件损坏;励磁调节器故障;转子滑环电刷环火或烧断;转子绕组短路;失磁保护误动和运行人员误操作等。
1.2发电机失磁运行的现象:
1.2.1中央音响信号动作,“发电机失磁”光字牌亮。
1.2.2转子电流表的指示等于零或接近于零。转子电流表的指示与励磁回路的通断情况及失磁原因有关,若励磁回路开路,转子电流表指示为零;若励磁绕组经灭磁电阻或励磁机电枢绕组闭路,或AVR 、励磁机、硅整流装置故障,转子电流表有指示。但由于励磁绕组回路流过的是交流(失磁后,转子绕组感应出转差频率的交流),故直流电流表有很小的指示值。
1.2.3转子电压表指示异常。在发电机失磁瞬间,转子绕组两端可能产生过电压(励磁回路高电感而致);若励磁回路开路,则转子电压降至零;若转子绕组两点接地短路,则转子电压指示降低;转子绕组
开路,转子电压指示升高。
1.2.4定子电流表指示升高并摆动。升高的原因是由于发电机失磁运行时,既向系统送出一定的有功功率,又要从系统吸收无功功率以建立机内磁场,且吸收的无功功率比原来送出的无功功率要大,使定子电流加大。摆动的原因是因为力矩的交变引起的。发电机失磁后异步运行时,转子上感应出差频交流电流,该电流产生的单相脉动磁场可以分解为转速相同、方向相反的正向和反向旋转磁场,其中,反向旋转磁场以相对于转子sn1的转速逆转子转向旋转,与定子磁场相对静止,它与定子磁场作用,对转子产生制动作用的异步力矩; 另一个正向旋转磁场,以相对于转子sn1的转速顺转子转向旋转,与定子磁场的相对速度为2 sn1,它与定子磁场作用,产生交变的异步力矩。由于电流与力矩成正比,所以力矩的变化引起电流的脉动。
1.2.5定子电压降低且摆动。发电机失磁时,系统向发电机送无功功率,因定子电流比失磁前增大,故沿回路的电压降增大,导致机端电压下降。电压摆动是由于定子电流摆动引起的。
1.2.6有功功率表指示降低且摆动。有功功率输出与电磁转矩直接相关。发电机失磁时,由于原动机的转矩大于电磁转矩,转速升高,汽轮机调整器自动关小汽门,这样,驱动转矩减小,输出的有功功率也减小,直到原动机的驱动转矩与发电机的异步转矩平衡时,调速器停止动作。发电机的有功输出稳定在小于正常值的某一数值下运行。摆动的原因也是由于存在交变异步功率造成的。
1.2.7无功功率表指示为负值,功率因数表指示进相。发电机失磁进
入异步运行后,相当于一个滑差为s 的异步发电机,一方面向系统送出有功功率,另一方面自系统吸收大量的无功功率用于励磁,所以发电机的无功功率表指示负值,功率因数表指示进相。
1.3发电机失磁运行对发动机及系统的影响:失磁对发电机和电力系统都有不良影响,在确定发电机能否允许失磁运行时,应考虑这些影响。发电机失磁运行的影响如下:
1.3.1严重的无功功率缺额造成系统电压下降。发电机失磁后,不但不能向系统输送无功功率,反而从系统吸收无功功率,造成系统无功功率严重缺额。若系统无功电源不能提供这部分额外的无功功率,则系统电压会显著下降。电压的下降,不仅影响失磁机组厂用电的安全运行,还可能引起其他发电机的过电流。更严重的是电压下降,降低了其他机组的功率极限,可能破坏系统的稳定,还可能因电压崩溃造成系统瓦解。
1.3.2对失磁机组的影响。发电机失磁时,使定子电流增大,引起定子绕组温度升高; 失磁运行是发电机进相运行的极端情况,而进相运行将使机端漏磁增加,故会使端部铁芯、构件因损耗增加而发热,温度升高; 由于失磁运行,在转子本体中感应出差频交流电流,差频电流产生损耗而发热,在某些部位,如槽楔与齿壁之间、护环与本体的搭接处,损耗可能引起转子的局部过热; 由于转子的电磁不对称产生的脉动转矩将引起机组和基础的振动。
1.4根据上述不良影响,允许发电机失磁运行的条件是:
1.4.1系统有足够的无功电源储备。通过计算,应能确认发电机失磁
后能保证电压不低于额定值的90%,这样才能保证系统的稳定。
1.4.2定子电流不超过发电机运行规程所规定的数值,一般不超过额定值的1.1倍。
1.4.3定子端部各构件的温度不超过允许值。
1.4.4转子损耗:对外冷式发电机不超过额定励磁损耗;内冷式发电机不超过0.5倍额定励磁损耗。这是因为内冷式转子在正常运行时,励磁绕组的发热量是由导体内部直接传出,这种结构的转子表面散热面积相对较小,而在异步运行时,转子中的差频电流造成的热流分布不同于正常,转子的热量只有一部分被导体内的冷却水带走,故转子损耗不能太大。
1.5发电机失磁运行的处理:由于不同电力系统无功功率储备和机组类型的不同,有的发电机允许失磁运行,有的则不允许失磁运行,因此,处理的方式也不同。对于汽轮发电机,如100MW 汽轮机组,经大量失磁运行试验表明,发电机失磁后,在30s 内若将发电机的有功功率减至额定值的50 %,可继续运行15min; 若将有功功率减至额定值的40%,可继续运行30min 。但对无功功率储备不足的电力系统,考虑电力系统的电压水平和系统稳定,不允许某些容量的汽轮发电机失磁运行。
对于调相机和水轮发电机,无论系统无功功率储备如何,均不允许失磁运行。因调相机本身是无功电源,失去励磁就失去了无功调节的作用。而水轮发电机其转子为凸极转子,失磁后,转子上感应的电流很小,产生的异步转矩小,故输出有功功率也小,失磁运行无多大
实际意义。基于上述分析,发电机失磁后的处理方式如下。
1.5.1不允许发电机失磁运行的处理步骤如下:
1.5.1.1根据表计和信号显示,尽快判明失磁原因。
1.5.1.2失磁机组可利用失磁保护带时限动作于跳闸。若失磁保护未动作,应立即手动将机组与系统解列。
1.5.1.3若失磁机组的励磁可切换至备用励磁,且其余部分仍正常,在机组解列后,可迅速切换至备用励磁,然后将机组重新并网。
1.5.1.4在进行上述处理的同时,应尽量增加其他未失磁机组的励磁电流,以提高系统电压稳定能力。
1.5.1.5严密监视失磁机组的高压厂用母线电压,在条件允许且必要时,可切换至备用电源供电,以保证该机组厂用电的可靠性。
1.5.2允许发电机失磁运行的处理步骤如下:
1.5.2.1发电机失磁后,若发电机为重载,在规定的时间内,将有功功率减至允许值(减少对系统和厂用电的影响); 若发电机为轻载,则不必减有功功率; 在允许运行时间内,查找机组失磁的原因。
1.5.2.2增加其他机组的励磁电流,维持系统电压。
1.5.2.3监视失磁机组定子电流应不超过1.1倍额定电流,定子电压应不低于0.9倍额定电压,并同时监视定子端部温度。
1.5.2.4在允许运行时间内,设法迅速恢复励磁电流。如AVR 不能正常工作,应切换至备用励磁装置。
1.5.2.5如果在允许继续运行的时间内不能恢复励磁,应将失磁发电机的有功功率转移至其他机组,然后解列。
2发电机振荡失步的事故处理
同步发电机正常运行时,相对静止的定子磁极(定子三相绕组合成磁场) 与转子磁极(转子磁场) 之间可看成有弹性的磁力线联系。当负载增加时,转子的位移角δ(功角) 将增大,这相当于把磁力线拉长; 当负载减小时,δ角将减小,这相当于磁力线缩短,如图4—17所示。当负载突然变化时,由于转子有惯性,转子位移角不能立即稳定在新的数值,而是在新的稳定值左右要经过若干次摆动,这种现象称为同步发电机的振荡。 振荡有两种类型,一种是振荡的幅度愈来愈小,δ角的摆动逐渐衰减,最后稳定在某一新的位移角下,仍以同步转速稳定运行(称同步振荡); 另一种是振荡的幅度愈来愈大,δ角不断增大,直至脱出稳定范围,使发电机失步,发电机进行异步运行(称非同步振荡) 。
2.1发电机发生振荡或失步时有如下现象:
9.2.1.1定子电流表指示超出正常值,且往复剧烈摆动。
2.1.2定子电压表和其他母线电压表指针指示低于正常值,且往复摆动。
2.1.3有功负荷与无功负荷大幅度剧烈摆动。
2.1.4转子电压、电流表的指针在正常值附近摆动。
2.1.5发电机发出有节奏的鸣声,并与表计指针摆动节奏合拍。
2.1.6低电压继电器和过负荷保护可能动作报警。
2.1.7在控制室可听到有关继电器发出有节奏的动作和释放的响声,其节奏与表计摆动节奏合拍。
2.2发电机振荡和失步的原因:
2.2.1静态稳定破坏。这往往发生在运行方式的改变,使输送功率超过当时的极限允许功率。
2.2.2发电机与电网联系的阻抗突然增加。这种情况常发生在电网中与发电机联络的某处发生短路,一部分并联元件被切除,如双回线路中的一回被断开,并联变压器中的一台被切除等。
2.2.3电力系统的功率突然发生不平衡。如大容量机组突然甩负荷,某联络线跳闸,造成系统功率严重不平衡。
2.2.4大机组失磁。大机组失磁,从系统吸取大量无功功率,使系统无功功率不足,系统电压大幅度下降,导致系统失去稳定。
2.2.5原动机调速系统失灵。原动机调速系统失灵,造成原动机输入力矩突然变化,功率突升或突降,使发电机力矩失去平衡,引起振荡。
2.2.6发电机运行时电势过低或功率因数过高。
2.2.7电源间非同期并列未能拉入同步。
2.3单机失步引起的振荡与系统性振荡的区别:
2.3.1失步机组的表计摆动幅度比其他机组表计摆动幅度要大
2.3.2失步机组的有功功率表指针摆动方向正好与其他机组的相反,失步机组有功功率表摆动幅度可能满刻度,其他机组在正常值附近摆动
2.3.3系统性振荡时,所有发电机表计的摆动是同步的
9.2.4振荡或失步的处理:当发生振荡或失步时,应迅速判断是否为本厂误操作所引起,并观察是否有某台发电机发生了失磁。如本厂情
况正常,应了解系统是否发生故障,以判断发生振荡或失步的原因。
2.4.1立即增加发电机的励磁电流。通过增加励磁电流,以提高发电机的电势,增加功率极限,提高发电机稳定性。这是由于励磁电流的增加,使定、转子磁极间的拉力增加,削弱了转子的惯性,在发电机到达平衡点时而拉入同步。但发电机励磁系统若处在强励状态,1min 内不应干预。
2.4.2如果是由于单机高功率因数引起,则应降低有功功率,同时增加励磁电流。这既可降低转子惯量,也提高了功率极限而增加机组稳定运行能力。
2.4.3当振荡是由于系统故障引起时,应立即增加各发电机的励磁电流,并根据本厂在系统中的地位进行处理。如本厂处于送端,为高频系统,应降低机组的有功功率; 反之,本厂处于受端且为低频率系统,则应增加有功功率,必要时采取紧急拉路措施,以提高频率。
2.4.4如果是单机失步引起的振荡,采取上述措施经一定时间仍未进入同步状态时,根据现场规程规定,应将机组与系统解列。