武钢CSP连铸Q235B纵裂漏钢原因分析与控制_董长征
2016年 2月第54卷第1期武钢技术
WISCOTECHNOLOGY eb.2016 F
Vol.54 No.1·15·
武钢CSP连铸Q235B纵裂漏钢原因分析与控制
董长征,王占武,叶 飞,朱志强,苗晓光
()武钢条材总厂C湖北武汉4SP分厂,30083
摘 要:武钢C严重影响生产顺行。经分SP薄板坯连铸连轧生产Q235B过程中纵裂漏钢事故多发,析,造成Q结晶器铜板表面质量差,冷却水量和进水温度不合235B纵裂漏钢的原因有钢水成分不达标,结晶器锥度、结晶器冷却等相关工艺参数采取了一系列针对性控制措施,将Q适等。对钢水成分、235B钢纵裂漏钢率由2提高了铸机生产效率,降低了事故成本损失。010年之前的0.531%降至2015年的0,关键词:薄板坯;连铸;纵裂;漏钢Q235B;
()中图分类号:TF777.1 文献标识码:A 文章编号:10084371201601001504---
Theanalsisandmeasuresofcrackreventin235Blonitudinal -ypgQg
breakoutinCSPofWISCO
,,,,DONGChanzhenWANGZhanwuYEFeiZHUZhiianMIAOxiaouan ggqggg
(,)CSPBranchofLonProductPlantofWISCO,Wuhan430083China g
:AbstractThelonitudinalcrackbreakoutfreuentloccurredinCSPdurinQ235Bandroducin - gqygpg
severelaffectedthesmoothroduction.ThereasonsofQ235Blonitudinalcrackbreakoutwere - ypg
,m,pinvestiatedoorualitainlincludintheunualifiedmoltensteelcomositionsurfaceof gqyygqp
,icoerlatemroermouldcoolinwaterflowandwatertemerature.Afterthemould pppppgp
,,,minvestiationaseriesofcountermeasuresweretakensuchascomositionofmoltensteelould gp
,andmouldcoolinadustment.Bthesemeasuresthelonitudinalcrackbreakoutrateoftaer - gjygp
,reducedfrom0.531%before2010to0of2015whichimrovedtheQ235Bwasreatlroduction pgyp
efficiencofcastinmachineandreducedthecostofaccidentdamaesharl. yggpy
:;;;KewordsthinslabcontinuouscastinQ235B;lonitudinalcrackbreakout ggy
其最显SP连铸机采用漏斗形结晶器, 武钢C
拉速高,而钢水凝固对钢水成著的特点是铸坯薄、
分、温度等要求极高,初生坯壳在漏斗型结晶器内的凝固反应较为复杂。铸坯的受力与在传统平行板结晶器内的受力有较大差异,并且坯壳在凝固过程中不断进行几何形变,纵裂漏钢的概率相对
1]
。其他连铸机要大得多[
并采取相应控制措施,大大提高了生产稳定原因,性。
1 工艺条件1.1 工艺流程
武钢CSP生产Q235B钢时的工艺流程为:铁水脱硫→150t顶底复吹转炉→吹氩→LF→薄板坯连铸机→辊底式均热炉→7机架精轧→层流
冷却→卷取→(精整)→包装→入库。
中碳钢Q235B属于裂纹敏感性较强的钢种,其纵裂漏钢率曾一度居高不下。统计武钢CSP漏钢数据,2009年Q235B漏钢率达0.7168%, 远高于当年0.其中8月4096%的平均漏钢率, ,发生4次纵裂漏钢(共生产2当月漏钢率32炉)高达1.72%。2009-2010年纵裂漏钢占总漏钢次数的40%以上。发生漏钢不仅严重降低设备使用寿命且处理时间较长,严重影响到正常生产。因此,2011年开始重点分析和研究Q235B漏钢
,作者简介:董长征(男,工程师,主要从事连铸工艺研究1981-)
1.2 铸机主要参数
武钢薄板坯铸机的主要参数见表1。
2 Q235B纵裂漏钢原因分析2.1 钢水成分对纵裂漏钢的影响
当钢水中的碳质量分数在包晶区范围内(,凝固时会发生δ→γ转变发0.08%~0.17%)
·16·
表1 武钢薄板坯连铸机的主要技术参数
序号123456789
项目机型
铸机台数×流数漏斗形结晶器铜板
长度/mm冶金长度/mm 弯曲半径/m 扇形段数铸坯厚度/mm
铸坯宽度/mm
1-()拉速范围/nm·mi
技术参数立弯式2×11100 03051 253.5
武钢技术第54
卷
/(7090LCR后可分别
)/达500700~160092.8~6
图1 碳质量分数与纵裂发生率的对应关系
生包晶反应,伴随有较大的体积收缩,坯壳与结晶器壁铜板脱离并凹陷形成气隙,导致热阻增加,极易发生纵裂缺陷,严重时导致纵裂漏钢。据统计,钢水中碳质量分数与裂纹发生率有较强的对应关系,钢水碳质量分数越接近包晶区,纵裂纹发生几率越大,如图1所示。因此,连铸生产中碳质量分数应避开包晶区范围。
要求控制范围控制目标
C 1900.
Si 0.060
nM 0.400
235B钢水中碳质量分数下限接近包晶区, Q
当Q碳质量分数35B钢水成分控制出现波动时,2就会进入包晶区,这也是Q35B易发生纵裂漏钢2的原因之一,减少Q35B纵裂漏钢就要稳定控制2钢水碳质量分数。武钢CP在生产Q35B钢S2时,要求钢水中碳质量分数控制目标为0.19%,生产中按0.成分如表219%±0.01%进行控制,所示。
/%wB
S 006≤0.
Als 0.035
N008≤0.006≤0.
008020~0.040≤0. 0.
表2 Q235B钢的成分
P 025≤0.015≤0.
17~0.2103~0.2030~0.450. 0. 0.
钢中有害元素S质量分数使板坯高温 此外,
塑性和强度降低,S质量分数在液态钢中溶解度大,而在固态钢中溶解度小。当钢水中的S质量在偏析状态下形成低熔点的分数大于0.09%时,
2]
。因此,应严格控制产生热脆,导致漏钢[S,Fe
而实际生35B钢中的S质量分数≤0.005%,Q2
表面质量完好。15mm,
另外,在Q发现部分漏35B钢生产实践中,2钢事故集中在结晶器使用的中后期。通过分析,发现主要原因是结晶器窄面铜板磨损严重,其一方面使结晶器铜板实际锥度与设定值不符,令铸坯宽面的收缩与锥度不一致,而使宽面铸坯出现传热不稳、应力集中,在强冷作用下出现纵裂缺陷,此处坯壳与铜板的间隙增加,传热热阻增加,)在结晶器监视画面上就会出现低温区,如图2(a所示;另一方面令窄面铜板对铸坯窄面起不到很好的支承、传热等作用,导致窄面热流值异常偏低,整体热流比偏低;漏钢预报热像图宽面铜板中间区域会出现低温区,如图2(所示,这种情况b)下,铸坯容易出现纵裂纹缺陷或纵裂漏钢事故。
通过对不同寿命的窄面铜板的磨损量进行测量统计和分析,归纳出窄面铜板磨损规律,如图3所示。总结出结晶器窄面铜板磨损规律后,制定动态控制结晶器倒锥度措施,即结晶器过钢量每以对结晶增加5结晶器倒锥度增加03mm,0炉,.器内的坯壳提供足够的支撑和冷却,如图4所示。
产中S质量分数大于0.005%的比例高达
不利于降低板坯表面纵裂发生率和控53%,48.
制纵裂漏钢。
2.2 铜板质量和倒锥度对纵裂漏钢的影响
结晶器铜板渣线处的龟裂或刮伤是导致35B纵裂漏钢的原因之一。铜板上线使用过Q2
,钢量达1万t后(视生产的钢种类型而定)渣线处会出现不同程度的龟裂或刮伤缺陷,当铜板渣其传热效率线处裂纹或刮伤宽度大于1mm时,
明显低于附近区域,此处生成的初生坯壳就会出现纵向裂纹等缺陷。出结晶器后,纵向裂纹处的坯壳高温强度不足以抵抗强大的液态钢水静压力,钢水即会在纵向裂纹处的最薄弱处即振痕位置渗出,若渗出钢水不能及时再次凝固,就会造成纵裂漏钢。因此,控制纵裂漏钢,就必须保证结晶长度小于器铜板渣线处龟裂纹宽度小于1mm,
3 冷却对纵裂漏钢的影响2.
结晶器冷却水量是控制Q35B板坯纵裂漏2
稳定,造成坯壳出现厚度差,继而出现热应力呈纵。当应力超过坯壳的抗拉强度向集中(拉坯方向)时就产生纵裂纹,若出结晶器时板坯表面的纵向裂纹尺寸较大,裂纹处坯壳的高温强度不足以抵抗液态钢水静压力、坯壳与铜板间摩擦合力等作用,钢水则会在该裂纹处渗出,严重时发生纵裂漏钢事故,图5所示为纵裂纹导致漏钢。
图2 铜板磨损造成锥度失准影响传热
图5 二冷区板坯表面纵裂纹
图3 结晶器窄面铜板磨损量与过钢量的关系
CSP 不同厚度的铜板冷却效果也相差较大,
铸机可根据不同厚度的铜板自动调节水量,但调节力度不够,造成不同厚度的铜板冷却差异较大,薄铜板冷却强更易产生纵裂纹漏钢。因此需要对结晶器冷却水量根据铜板厚度及生产经验进行手动优化,通过长期摸索跟踪,手动优化调整如图6()所示。a
结晶器进水温度的波动也会影响坯壳均匀生长。进水温度偏低,冷却水与铜板温度梯度过大,使导热更迅速、不稳定,不利于控制纵裂。之前武钢C温度波35B时采用默认的3SP生产Q26℃,为稳定结晶器传热,结合现场动范围35~40℃,生产实践,生产Q235B时将结晶器进水温度设定
图4 锥度设定量随浇注炉数增加而修正
在3将结晶器宽面热流控制在2.8~42℃,3~
2
。同时结合现场生产实践,/通过调整m2.5MW
钢的重要环节。若结晶器冷却水温过低则其对初生坯壳冷却很强,冷却的轻微差异将导致传热不
结晶器锥度和拉速将窄面热流稳定在1.6~1.9
2
。进水温度优化前后对比数据如图6(/MWmb)
所示。
图7 2010-2015年Q235B纵裂漏钢率
解决,确保了该钢种的生产稳定。
4 结 语
成分、Q235B钢纵裂漏钢主要受钢水温度、
结晶器及扇形段冷却等因素的影响,通过采取炼钢LF炉精炼工序控制钢水成分中C、S质量分数、优化结晶器冷却和二冷水量、实行动态补偿结晶器锥度等措施,实现了Q5B纵裂漏钢的有效23控制。具体措施如下。
)钢中C质量分数尽量避开包晶区,控制钢1
严格控制硫质中碳质量分数0.9%±0.01%,1
图6 优化结晶器冷却水量和进水温度
为控制纵裂漏钢创造条件。量分数≤0.05%,0开浇前认真检查铜板表面质量,铜板渣线2)
部位龟裂开口度>1mm、长度>15mm时必须更换。
)根据结晶窄面铜板磨损规律动态控制结晶3
器倒锥度,结晶器过钢量每增加5结晶器倒0炉,改善铜板对坯壳的支撑锥度增加0.4mm,3~0.和冷却。
)根据铜板厚度调整优化结晶器冷却水量,4
进水温度控制在38~42℃。
[参考文献]
[]张玉浩,杨冠洲,等.降低C1SP薄板坯连铸机漏钢 谢红星,
():]连铸,率的生产实践[24.8523J.200-[]成东全,郑跃强,等.酒钢C2SP连铸机典型漏钢的 邹 明,
():]特征及原因分析[甘肃冶金,4.261J.201-
()收稿日期:12224201--
3 Q235B纵裂漏钢措施的应用效果
2009-2010年Q235B钢纵裂漏钢率为
31%,2011年下半年逐步采取了控制钢水L0.5F炉离站温度、钢水中C、S质量分数及根据过钢量动态控制结晶器倒锥度,优化结晶器水量、水温等措施,有效控制了Q5B纵裂漏钢事故的发生,23如图7所示。
1年1-6月份Q235B纵裂漏钢率仅20128%,2011年下半年其纵裂漏钢率降为0。0.3通过对Q5B纵裂漏钢控制措施的不断完善和23标准化,2-2015年8月期间仅24年12月20101份发生1起因中包钢水过热度过高而导致的纵裂漏钢。综上所述,5B纵裂漏钢问题已得到了Q23