转炉煤气全回收实验
02-28
2015年12月8日下午,能源管理中心邬琦、苗亚君在炼钢厂风机房刘主任的配合下,对炼钢厂转炉煤气全回收项目进行第一次实验,实验对象为炼钢1#转炉,1#转炉回收煤气期间,其他两座转炉停止回收煤气,实验期间1#转炉共回收四炉煤气,具体数据如下:
根据实验数据可知,以co浓度为16%开始回收时,回收量在8000~8100m³之间,此时吨钢回收量为95m³/t左右,炼钢风机房co分析仪显示平均co浓度在48%-52.8%之间(第一组数据co浓度40%为人工选取三个节点计算,存在误差),四炉回收结束后,在煤气柜内取样化验co浓度,结果为40%(人工化验),与炼钢分析仪存在差异。
炼钢厂通过对第一次实验报告数据进行统计分析后,认为在吹炼过程中实时调节二文喉口开度可提高转炉煤气回收量,具体改进方案如下:
将吹炼过程分为四个阶段,每个阶段喉口开度通过自动化程序设定一个固定值,如下表。
通过以上改进措施,炼钢厂风机房工作人员和能管中心相关人员于2015年12月13日下午对炼钢1#转炉进行第二次回收实验,具体数据如下:
通过对比两次实验数据可知,在回收起点相同的前提下,回收煤气量与co平均浓度与第一次实验数据差异不大,但是第二次实验吹炼时间与第一次实验相比,缩短一分钟,所以可推导出结论:若在同时保证回收起点和吹炼时间相等的条件下,第二次实验每炉可多回收煤气1000-1100m³(回收瞬时流量为65000-68000m³/h),此时吨钢回收转炉煤气量约为107-110m³/t,所以,通过对喉口开度的改进,使吨钢回收量提高约12m³/t(co平均浓度由50%下降到47%)。