硫化钠生产工艺节能技术改造
无机盐工业
第44卷第9期32
INORGANICCHEMICALSINDUSTRY
2012年9月
硫化钠生产工艺节能技术改造
冯伟1。董大庭2
[1.陕西延长石油(集团)有限责任公司,陕西西安710075;2.哈密红山化工有限责任公司]
摘
要:煤还原芒硝法生产硫化钠生产工艺存在高污染、高能耗问题。针对煤还原芒硝法生产硫化钠工艺存在
的问题提出技术改造措施.主要从煅烧炉尾气余热阶梯利用、节约用电、烟道气除尘脱硫、煤高效燃烧等方面对传统工艺进行改造。结果表明.改造后工艺与原工艺相比,原煤节省了44%,每吨产品成本节约了200元,年产2万t硫化钠生产系统年节约成本可达400万元;同时,粉尘和二氧化硫排放符合国家排放标准,实现了减员增效、节能减排的目的。
关键词:硫化钠;芒硝;技术改造
中图分类号:TQl27.12
文献标识码:A文章编号:1006—4990(2012)09—0032—02
Technicalenergysavingreconstructionofsodiumsulphideproductionprocess
FengWeil,DongDatingr2
[1.ShaanxiYanchangPetroleum(Group)Co.,Ltd.,Xi"an710075,China;2.XinjiangHamiHongshanChemicalCo.,Ltd.]
Abstract:TheproductionofsodiumsulphidebyGlaubercoal—reductionprocesshasbeenconsidered
as
thehighpollution
andhighenergyconsumptionprocess.InallusiontotheproblemsofGlauber—coalreductionprocess,sometechnicalrecon—
structionmeasurements,includingladder
use
ofcalciningfurnaceexhaustheat,conservationofelectricity,dust—removaland
desulfurizationoffluegas,andhigh-efficientcoalcombustionetc.,wereputforward.Resultsshowedcomparingtotheorigi—nalprocess.theimprovedprocessmadethecoal
save
by44%andproduct
costsave
byRMB200Yuanperton.Asodiumsul-
phideproductionsystemwithannualoutputof20000
t
could
save
uptoRMB4millionYuanperyear.Atthesametime.the
dustandS02emissionsaccordedwiththenationaldischargestandard.Therefore,itrealizedthepurposeof‘improveefficiencybydownsizingstaff’,and‘energysavingandemissionreduction’.Keywords:sodium
sulphide;dauber;technical
reconstruction
硫化钠工业生产方法包括碳还原法、硫化氢法、不少不安全因素:3)硫化钠溶解度随温度升高而增硫化钡法、气体还原法。其中。碳还原法即煤还原芒加(见表1)且易结晶(<48oC时可结晶出Na2S・9H20硝法以成本低、工艺简单、设备简单、投资少、技术成晶体,>48oC时可结晶出Na2S.6H,0晶体),碱水温熟等特点应用较为普遍.其产品产量占全国硫化钠度不够高导致碱水澄清速度慢.碱泥洗涤渣中携带总产量的90%以上,而高能耗、高污染一直是该方硫化碱含量高、浪费大;4)携带大量碱水的泥渣无组法存在的严重问题。笔者针对煤还原芒硝法生产硫织排放;5)蒸发工序采用敞口大锅,在常压下需将碱化钠存在的高能耗、高污染问题提出技术改造措施.水加热到180oC左右才能生产出60%(质量分数)的使其在节能降耗、改善生产环境方面得到较大突破。
硫化钠,能耗大,生产环境差,产品品质低。
1
改造前工艺流程
耀彻℃,萨僦外排
图1为改造前煤还原芒硝法生产硫化钠工艺流
程示意图。存在的问题:1)煅烧炉尾气携带大量热能图1改造前煤还原芒硝法生产硫化钠工艺流程示意图
(约700oC)无法回收利用以及粉尘和S0,等有害气表1硫化钠在水中的溶解度
体大量排空导致热能浪费和大气污染:2)煅烧的粗温度/℃
溶解度,g
温度,℃
溶解度,g
1815.36028.1碱经热溶塔化坯.高温料坯(约700oC)遇水产生大2817.78032.9量气体(H,S、水蒸气、碱雾),使塔内气压迅速增高甚3721.O90
36.4
至爆炸.极大地影响了热溶设备的使用寿命.也造成
45
24.2
注:硫化钠溶解度指100mL溶液含Na§的质量(g)。
万方数据
2012年9月
冯伟等:硫化钠生产工艺节能技术改造
33
2改造后工艺流程(见图2)
8
7
图2改造后煤还原芒硝法生产硫化钠工艺流程示意图
1)热能阶梯利用…。在煅烧炉尾部增设3.5t/ll
余热锅炉,余热锅炉吸收高温烟气(500。1
000
oC)的
热量产生蒸汽用于蒸发工序.烟气经余热锅炉吸收热量后其温度可降低至200。300oC。在余热锅炉后增设烟道式换热器.烟气温度进一步降低至100.200℃,然后对烟气进行除尘、脱硫,达标排放。余热锅炉产生的蒸汽用作蒸发器的热源.从蒸发器出来
的低温热能——蒸汽及冷凝水(≥85oC).一部分给
沉降工序的盘管加热,以提高碱水温度.提高澄清效率;另~部分作为车间供暖的热源。循环回来的水再次进入软水箱供给余热锅炉。经换热器出来的热水或稀碱液可供热溶和带式过滤机用。余热阶梯利用工艺流程示意图见图3。余热的综合利用.可满足后续工段所有热能的需求。
图3余热阶梯利用工艺流程示意图
2)烟气除尘脱硫。经烟道式换热器降温后的烟oC),利用脉冲袋式除尘器除尘。其效率可达96%以上。除尘后的烟气再经单塔直排式脱硫mg/Nm3:粉尘质量浓度、<200mg/Nm3)即可
万方数据
排空。热溶部分排放的碱雾可经引风机送至喷淋塔.让热水吸收后再回收利用。
3)蒸发系统改造[21。以余热锅炉产生的蒸汽作为热源.采用单效强制循环列管蒸发器.在真空
(一0.06—0.07MPa)下蒸发浓缩碱液.在125。135℃
即可得到60%(质量分数)的成品碱。与传统敞口大锅相比,采用单效强制循环列管蒸发器.产品产量从
0.5
t/ll提升至2.5t/h,而且具有温度低、产能大、操
作简便、能耗小、产品品质高等优点。
4)燃烧技术改造。煅烧炉的传统加热方式是以甩锤式破碎机生产煤粉.用高压风机送至燃烧室引
燃供热。由于煤粉粗(150~250¨m),燃烧室底火不
稳定(人工加火).供热不均,煤粉燃烧不充分,导致烟尘大,升温慢.黑灰品质差。笔者采用摆式磨粉机将煤粉研磨至75~i00Ixm.用多风道旋风煤粉燃烧器代替原有燃烧室。即可节省加火煤约2.5t/(d.台).无需人工操作。由于煅烧炉供热稳定.产能和烧成率也得到了提升,成品率增加10%左右。如需进一步节能,可增加富氧燃烧装置.使煤粉热能利用率进一步提高。
5)节电技术。各工序使用的三相异步交流用电设施如电动机、变压器等都属于感性负荷.在运行中需消耗一定的无功功率.在电网中安装串联或并联电容器等无功补偿设备.可以降低感性负荷所消耗的无功功率.减少电能的消耗.从而达到节电的目的。另外,泵、风机等输送设备.设计时因考虑管网阻力都给予~定的裕度.在泵或风机运行时要用节流调节法靠调节阀门、风门或风道档板等满足生产需求,不节能反而增加了系统阻力和电机负荷.如果利用变频设备进行调速控制.即可减少启动电流对电网的冲击,同时节电效率也相当可观。例如90kW的泵.当频率降到40Hz时.实际功耗为90x(40/50)3=
46.08
kW.能耗减少了48.8%。
3改造前后能耗对比
表2为煤还原芒硝法生产硫化钠技改前后能耗对比(以1t产品计)。
表2煤还原芒硝法生产硫化钠技改前后能耗对比
币日
~
芒硝/原料煤,还原燃蒸发燃电/水,蒸汽消耗kgkg料煤/kg料煤,l【g(kW・h)t量/(t.t一1)
技改前2450800800740
668.50技改后2100
730
580
0
148
6.0
2.82
注:芒硝含Na2S0。质量分数≥70%;原料煤、蒸发燃料煤均为含固碳
质量分数≥50%;还原燃料煤含固碳质量分数/>45%。
(下转第53页)
气(100。200塔吸收其中的SO:后,其粉尘和S0:含量达到GB9078--1996(_T_业窑炉大气污染物排放标准》、非金属焙(煅)烧窑、耐火材料窑类二级标准(SO,质量浓度、<850
2012牟9月杨裴等:三氯氢硅气相色谱分析条件研究
2.2平行性试验和重复性试验
53
看出,二者具有良好的线性关系,线性相关系数均大于0.999,能满足产品分析测定的要求。
表3线性试验
按确定的色谱操作条件.采用6个不同水平的样品进行方法的平行性试验.结果见表4。由表4看出,前3组的两平行数据问的绝对偏差较小:后3组有些绝对偏差的数据相对较大.主要是因为后3组样品中加入了少量三氯氢硅粗品。采用两个不同水平的样品进行方法的重复性试验.结果见表5。
表4平行性试验
%
表5重复性试验
样品—广—下—1——r蛙譬塑‘——广—T—雨矿愁R猡7
3
结论
采用确定的三氯氢硅毛细管柱色谱分析条
参考文献:
[1]上海化工研究院物化室.气相色谱法用于三氯氢硅的组分分
析[J].上海化工,1977(2):34—37.
[2]GOST26239.8—1984半导体硅及其制取原料二氯化二氢硅、
三氯氢硅及四氯化硅含量的测定的方法[S].
收稿日期:2012—03—18
件.进行了方法的线性范围测定。得到线性相关系数R:0.99993。进行了方法的平行性和重复性试验.结果表明方法的平行性好,重复性好,三氯氢硅质量分数的相对标准偏差(RSD)小于0.02%。因此,该方法准确、可靠,能满足生产分析和质量检验的要求。
(上接第33页)
作者简介:杨裴(1969一),女,本科,工程师,主要从事国家标准、行
业标准的制修订及分析检测工作,已发表论文8篇。
联系方式:yyy_pei@163.tom
JE—垒—夹-jLJ已Jt—垒—变一’-jL—龟—虫—女—叠—jLJ已J皂—龟—吏—夹—夹_JLj已J电—受—受—奠—夹_量_jLJ已童J已J皂—垒—IL女—奠_jLJ已—垒—受—夹—蔓ljL
4结论
针对传统的煤还原芒硝法生产硫化钠工艺存在的高能耗、高污染问题,以能源的综合利用为主,结合余热阶梯利用、烟尘的除尘脱硫以及蒸发工序的
[2]
人劳动强度、改善生产环境方面也取得了良好成效。
参考文献:[1]
丁丽.浅谈硫化碱生产中的节能减排措施[J]新疆化工,2008
(2):33—36.
尚方毓.硫化钠蒸发浓缩工艺的现状与展望[J].无机盐工业,
2006,38(7):3—5.
改造等.对传统工艺进行了技术改造。结果表明,新
工艺与原工艺相比,可使原煤节省44%,若煤以200元/t计、芒硝以100元/t计、电以0.5元/(kW・h)计.单位产品可节约成本200元,年产2万t硫化碱生产系统年节约成本可达400万元;同时,在降低工
收稿日期:2012-03—15
作者简介:冯伟(1985一),男,本科,助理工程师,从事硫化钠生产
工艺研发、技术管理等。
联系方式:liunian_birtgyu@163.cQm
万方数据