翻车机靠车装置改造
翻车机靠车装置改造
蒋志伟张浩
秦皇岛港务股份有限公司
秦皇岛066000
摘要:秦皇岛港煤二期翻车机的重要组成部分——靠车装置,在日常使用中发生了一系列问题,使得生
产无法正常进行,急需进行改造,文中讲述了改造的具体内容,改造后效果良好,大大节约了运营成本。
关键词:翻车机;靠车装置;改造;成本中图分类号:TH237+.3
文献标识码:B文章编号:1001—0785(2011)01—0071—03
Abstract:Astheimportant
componentofcal"dumperforphase—IIQinhuangdaoportcoal,carsupportdeviceurgently
needsreconstructionsinceithasa
dozenofproblemsduringdailyapplication,which
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concrete
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Keywords:car
dumperivehicleberthdevice;reconstruction;cost
秦皇岛港煤2期双车翻车机系统包括1台翻车机、l台推车机、1台拨车机和l台夹轮器。其中翻车机为Fz
2—3
C形串联转子式,可同时翻卸2
节C61、C62、C63、C70型重车。
该翻车机由端环、底梁、顶梁、侧梁、夹紧装置、靠车装置、托辊装置、液压系统和电气系统等部分组成。翻车机进行翻车作业时,重车由推车机定好位后,2个靠板伸出靠到车皮侧面,然后8个压车梁压爪下压将重车固定在翻车机平台轨道上,最后翻车机倾翻作业,翻卸完毕后,再返回水平,压车梁升起、靠车板收回,整个翻车1.导向小轮2.导向座循环结束。靠车装置主要由靠车板体、撑杆、撑图1原靠板导向机构
杆支座、靠车液压缸、液压缸支座、定位座和磨耗板组等部分组成。
个铰点关节轴承卡死、损坏后,液压缸伸出阻力变大,导致靠板液压缸伸出、收回速度不同,也
l原靠板装置存在的问题
就是4个液压缸不能完全同步,加之原筋板布置・1)靠板撑杆铰点、靠板液压缸耳环铰点处关存在问题,靠板装置长期承受交变载荷,最终使节轴承卡死。由于作业现场环境恶劣,且靠板装得靠板筋板在交变应力作用下出现多处开裂。
置各铰点均采用国产自润滑向心关节轴承4)靠板装置各个铰点销轴固定螺栓松动、(GE70CS一2Z),该轴承自润滑效果差,自身质量损坏。原铰点销轴固定结构存在问题,经常发较差,经常损坏,轴承损坏后,上述各铰点动作生销轴轴向窜动,将另一端的固定螺栓拉长、极为不灵活。
损坏。
2)靠板装置导向机构设计不合理。原导向机5)靠板体上的磨耗板组磨损严重。原靠板体构见图1,机构小轮极易塞死,后与导向座发生摩上的磨耗板组采用普通耐磨材料,耐磨性较差,擦,最后小轮磨损严重,失去导向作用。
且重量较大,使得靠板体总重较大。且强度较差,3)靠板筋板多处开裂。主要由于靠板装置各
容易损坏,还不易更换。
《起重运输机械》
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2主要改进内容
1)重新设计了靠板装置的导向机构,去掉了原靠板两侧的导向轮和翻车机侧梁上的导向轮底座,在上、下2个靠板液压缸中间加装导向定位座,起到限制靠板来回摆动的作用,再配合靠板液压缸压力和动作速度的调整,靠板不同步的情况得到了较好地控制,见图2。
1.加定位座位置2.定位座3.液压缸行程
图2改进后的靠板导向机构
2)靠板体的结构进行了改进,靠板筋板布置有所改变,改进后加强了靠板装置整体的钢结构强度,且靠板筋板处巧妙地避免了应力集中的产生,见图3。
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图3靠板体结构改进
3)靠板撑杆铰点、液压缸铰点处轴承均采用INA进口关节轴承(GE70UK一2RS、GE90UK一2RS),该产品稳定性好、可靠性高、寿命长。
4)整个靠板体比原来加大,且撑杆尺寸加大,铰点销轴尺寸加大。使得靠板靠车效果更好。
5)靠板液压缸支座、撑杆支座尺寸加大,进一步提高支座强度。另外,铰点销轴固定方式改为轴端卡板结构,解决了原结构曾出现过的销轴窜出问题,见图4、图5。
6)磨耗板组采用Q345一B和超高分子量聚乙烯等材料。其中Q345一B具有强度高、塑性及焊
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万方数据
案参
(a)改后撑杆底座(b)改前撑杆底座
图4撑杆底座
F.
案商
蒋◎上
(b)
(a)改后液压缸底座
(b)改前液压缸底座
图5液压缸底座
接性能等综合机械性能良好的特点;超高分子量聚乙烯具有极高的耐磨性和优良的抗环境应力开裂性能,抗冲击强度高,韧性良好,且重量极轻。虽然整个靠板外形比原来大了不少,但靠板总重仅高出100kg。此磨耗板组很适合现场的工况。
根据改造后的统计,从提高装卸时间、节约维修费用、减少备配件费用、增加靠板寿命等方面计算年创造经济效益。
1)减少故障停机时间年创效益
改造前每年平均用于靠车装置维修时间约为300
h,改造后约为80h,按设备利用率50%折算,
年纯增加卸车时间110h,煤2期设计能力为3600
t/h,以平均装卸费用20.5fr_/t计算,年创经济效
益约为110×3
600x20.5=8118
000元。
2)减少维修费用年创效益
《起重运输机械》
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3改进后的经济效益
900
t架桥机起重小车主梁结构分析及其制作
张亚文1何艺斌1兰虹21陕西建设机械股份有限公司
西安710032
2陕西建设钢构有限公司
西安710032
文章编号:1001—0785(2011)01—0073一03
jQ900型架桥机是铁路桥梁架设不可或缺的专小车,每个小车的起重量为450t,其自重约70
t。
业大型施工机械设备,起重小车是其关键结构件之一。为了提高施工的安全性,架桥机的起重小车主梁设计采用了凹式结构,使得整机高度和重心降低。但是,凹式结构相对于直梁结构在构件受力上复杂得多,因此对构件的加工制作提出了1.销孔2.外贴板3.隔板4.主梁腹板
更高的要求。
5.端头支承板6.主梁轨道
1结构形式及受力分析
图1起重小车示意图
1.2受力分析
1.1结构形式
由图1可以看出,主梁两端S形和U形凹槽起重小车总成外形及工作状态如图1所示。拐角处受力较大,需要做局部加强处理。如A—A其核心结构为2个平行的U形、断面为箱形结构剖视图所示,主梁端头在腹板内侧对称增加了4的主梁,2个主梁间通过边梁和中间连接梁联接成块端头支撑板;U形凹槽拐角处在箱梁腹板外侧设一个整体,即大车总成。横移小车在大车主梁轨有加强的外贴板;腹板在结构上充分考虑了主梁道上可作横向移动,主梁两端弯头处通过销轴与受力状况,见图2。腹板分为3段,两端S形用板走行台车连接,走行台车行走在机臂轨道上,即可比中间段厚度增加,局部地增强了主梁的刚度,实现整个起重小车在架桥机机臂上的纵向移动,从满足了受力要求,保证了其稳定性。
而实现架桥机的吊梁任务。每台架桥机有2个起重
改造后年平均节约维修时间220h,以平均每
2h×40YrVh+8人×8h×20歹己/h)×200%=346
次维修需6人、每人费用20形h计算,年创效益
320元
约为220
X6X20=26
400元。
以上各项相加,年总创效益约为855.0723)减少备配件费用年创效益
万元。
靠板液压缸年节约成本:(单价+吊车费+叉车费+人工费)x年损坏量=(20
000元+100形h
参考文献
×2h+1h×40歹己/h+4人×3h×20歹∥h)×2=
[1]邹本禹,张蕴志。谢震.翻车机超高侵界部分改造
40
960元
[J].起重运输机械,2008(6):82—84.
改造后,每年节约进口靠板液压缸2台,进
[2]董传博,李靖宇.翻车机系统定位车和推车机的改造
口关节轴承4件等重要备配件,年创经济效益约[J].起重运输机械,2010(3):51—53.为6万元。
作者:蒋志伟
4)靠板寿命延长2倍
地址:秦皇岛港务股份有限公司二分公司卸车二队节约成本为:(靠板造价+吊车费+叉车费+邮
编:066000
人工费)×200%=(170000元+6
h×300形h+
收稿El期:2010—06—24
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