铜电解净液系统硫酸铜脱铜工艺改进
Total112No.62011
铜业工程总第112期2011年第6期
COPPERENGINEERING
铜电解净液系统硫酸铜脱铜工艺改进
徐媛卿,吴晓光
(江西铜业集团公司贵溪冶炼厂,江西贵溪335424)
摘
要:本文介绍了对铜电解液净化系统中硫酸铜脱铜工艺的改进,通过解决目前蒸发系统及冷却结晶工序
存在的问题,使得蒸发后液比重由1.39~1.41提高至1.41~1.43,滤液含铜由25.5g/l降至21.8g/l,有效提高了净液系统处理能力。
关键词:电解液;净化;硫酸铜;比重;结晶;真空蒸发中图分类号:TF811
文献标识码:B
文章编号:1009-3842(2011)06-0048-03
TheImprovementsofCopperRemovalProcessofCopperSulfate
InElectrolytePurificationSystem
XUYuan-qing,WUXiao-guang
(JCCGuixiSmelter,Guixi335424,Jiangxi,China)
Abstract:ThispaperintroducestheimprovementsoftheprocessofCuremovalfromCuSO4inthecopperelectrolytepurification
system.Andtheseimprovementssolvetheproblemsincurrentevaporationsystemandcoolingcrystallizationprocess,thespecificgrav-ityofevaporatedliquidisimprovedfrom1.39~1.41to1.41~1.43,coppercontainedinfiltrateisreducedfrom25.5g/lto21.8g/l,whicheffectivelyimprovestheprocessingcapacityoftheelectrolytepurificationsystem.
Keywords:electrolyte;purification;CuSO4;specificgravity;crystallization;vacuumevaporation
1引言
序由真空蒸发、水冷结晶、真空过滤等部分组成,主
大部分脱除电解液中的铜,要作用是生产粗硫酸铜,
获取富集浓缩砷、锑、铋、镍等杂质的滤液,为后续电
积脱铜脱杂做准备。
粗硫酸铜工序工艺流程如图1所示。“硫酸铜滤液含铜”对净液系统来说是一项十分重要的工艺参数。不仅能反映蒸发→结晶→离心(一次脱铜)工序的工序质量和脱除效果,同时也决定了脱铜槽面(二次脱铜)脱铜槽的开动数量和砷、锑、铋等杂质的脱除效率。
在铜电解精炼过程中,电解液的成份不断地发
生变化,铜离子浓度不断上升,杂质也在其中不断积累,而硫酸浓度则逐渐降低。为了保证电解出合格的阴极铜,必须根据阳极板的杂质成份,结合电解液杂质极限浓度,抽取一定量的电解液进行净化
[1-3]
。
2
图1
粗硫酸铜工序工艺流程
降低滤液含铜的意义
江铜集团公司贵溪冶炼厂电解车间电解液净化系统是1985年从日本住友公司引进的,它由粗硫酸2005年增加了冷铜工序、电积脱铜脱杂工序组成,
[4-5]
,冻结晶法生产粗硫酸镍工序其中粗硫酸铜工
根据诱导法脱杂工艺理论并结合生产实践发现,
当滤液含铜在28g/l以上时,脱铜槽单系列流量必须等
3
于或小于1m/h才能确保脱杂效果,单系列可开动流
量随着滤液含铜的降低而增大,当滤液含铜在22g/l以
3
单系列流量开至1.4m/h同样能够满足脱杂要下时,
收稿日期:2011-07-25
作者简介:徐媛卿(1979-),女,江西贵溪人,主要从事铜电解精炼技术管理工作。E-mail:zhaoht1981@yeah.net
48
徐媛卿,等:铜电解净液系统硫酸铜脱铜工艺改进
3
在浓缩至比求。以2008年平均净液量550m/d计算,3
重为1.42的情况下,过滤后约有滤液220m/d,滤液含3铜平均27g/l,单系列流量1.1m/h,需开动脱铜槽8.3系列;假如可将滤液含铜降至22g/l以下,单系列流量
3
只需开动6.5系列就可满足生产需就可开至1.4m/h,
2011年第6期
表1
2008年脱铜槽As脱除率变化情况月份表2
1
2
3
4
5
6
7
8
9101112
As脱出率/%[***********]555861
2008年脱铜槽开动数变化情况月份开动系列数
16
26
36
47
57
67
78
88
91011128
8
7
6
要。同样的净液量可少开动2系列脱铜槽,不仅减少
了槽面作业量同时每年可节约电费约80万元,节约铅阳极184块,约56万元。
另外,滤液含铜高,会造成下道工序的脱铜除杂效率下降,影响净液系统的净化效率,为保证铜电解精炼工序电解液杂质稳定,必须增加净液脱铜槽开动数,这样不仅增加了净液系统的生产运行成本,也增加了职工的劳动强度。因此降低硫酸铜滤液含铜无论是对生产操作还是对节能降耗来说,都具有重要意义。
4影响滤液含铜的因素
从结晶原理可知:滤液含铜量的高低取决于硫
酸铜结晶率,结晶率越高,结晶析出的硫酸铜量越多,相应的滤液中的含铜量也越低。而结晶率的高低取决于蒸发后液比重、结晶槽机械搅拌速度、结晶结晶终点温度等因素。从对滤液含过程冷却速度、
正是因为季节性气温铜及相关数据分析我们发现,
变化影响了蒸发系统的比重以及结晶工序的结晶效
果,并最终导致滤液含铜随气温升高而升高。4.1
季节性气温变化对蒸发后液比重的影响
蒸发过程中,冷水池中的水经蒸发喷射器循环
[6]
3
3.1
优化前滤液含铜及脱铜脱杂生产情况
优化前滤液含铜情况
2008年对每天的滤为准确掌握滤液含铜情况,
液含铜情况进行了跟踪,统计得出了每月平均滤液含铜,统计结果如图2所示
。
使蒸发釜内产生真空负压,降低溶液沸到热水池,
点。热水池中的水经换热器与冷却塔循环水换热后返回冷水池。若蒸发循环水温度过高,会造成蒸发釜内真空度差,从而影响到蒸发后液的比重。蒸发循环水水温高低取决于环境温度、冷却塔冷却能力、进入水池热量、热水池开路热水量。具体表现在:(1)气温升高影响了蒸发造真空喷射循环水水池的自然散热效果,造成水温上升。
图22008年1~12月滤液含铜(g/L)
(2)气温升高影响了循环水池池水冷却系统的冷却效果,加上现有热水池冷却换热泵换热能力不足,造成水温进一步上升。冷水池水温高造成蒸发真空度差,溶液的沸点升高,蒸汽消耗增加,带入水池的热量增加,造成水池水温进一步升高,水温升高反过来又影响真空度,形成恶性循环。(3)各生产工段蒸汽冷凝水通过管道集中到蒸
气温高,管道散热效果差,发循环冷水池综合利用,
进入水池的热量高,造成冷水池水温上升。
(4)各工段生产用热水取自于蒸发循环水池,由ISA法系统使用热水取自于蒸发于以前管道布局问题,冷水池,造成冷水被消耗而热水不能最大限度开路。4.2
季节性气温变化对结晶工序结晶效果的影响
结晶过程中,冷却循环水通过泵送至结晶槽内
根据统计结果得出:2008年全年平均滤液含铜25.5g/L,最低在2月,为22.1g/L,最高在8月,为28.8g/L,滤液含铜随季节变化呈现出较明显的变化1~3月、11~12月气温较低,规律,滤液含铜也较低,随着气温升高,滤液含铜也不断上升,在最热的8~9月达到顶峰。3.2
受滤液含铜影响脱铜槽As脱除率变化情况2008年脱铜槽As脱除率见表1所示。由表1可以看出,随着滤液含铜的升高,砷脱除率逐渐降低。3.3
受滤液含铜影响脱铜槽开动系列数变化情况2008年开动的脱铜槽数量见表2所示。由表2可以看出,随着滤液含铜的升高,脱铜槽开动数也在相应的增加。
对结晶槽内的蒸发后液进行冷却降温,然后外水套,
经结晶槽上沿溢流口溢流至集水槽进入回水管,经
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Total112铜业工程总第112期
冷却塔冷却后返回水池。若冷却循环水温度过高,会造成冷却速度慢、规定结晶时间内终点温度偏高,使结晶率下降,导致滤液含铜高。具体表现在:
(1)气温升高影响了冷却塔冷却效果,造成结晶槽冷却循环水水温上升。
(2)结晶槽冷却水回水经集水槽靠自重自然回流,水量大时会出现回水不盈而满出,导致冷却水水温高时无法通过加大循环流量来提高冷却效果,同时也造成冷却塔能力的浪费。
6
6.1
优化后的效果与经济效益
优化后的效果
(1)改进后蒸发循环水温度同比降低了7~12℃,如图3所示。
5
5.1
优化措施
提高冷却塔冷却能力
(1)对使用多年的蒸发及结晶槽冷却水系统冷
图3
2008、2009年各季度蒸发循环水温度(℃)
却塔进行检修:疏通布水管道,使水流更通畅;将布水器布水方式由垂直线性布水改为喷射口带挡板四
周散射布水,使水束更小更均匀;更换塔内填料,使导流及空气流通更好。
(2)提高通风量。在现有条件下,通过适当提高风机转速、调整风叶叶片安装角度的方法,提高了通风量。5.2提高蒸发热水池换热泵能力
经过对热能收支平衡的计算,发现蒸发循环水冷却用板式换热器还有一定的富余能力,可以增大水池换热泵能力,提高换热流量加以充分利用。将两台32kw换热泵更换为3台75kw(两开一备)后,换热流量提高了一倍,保证了所有热水全部经换热器换热后进入冷水池。5.3
增设冷凝水槽
将蒸发器冷凝水集中收集到冷凝水槽,直接输送
3
到各用水点。每天可减少约200m的高温冷凝水进入水池,既稳定了水池水温,又可将高温热水充分利用。5.4增加热水消化量
将ISA系统热水供水泵取水管由冷水池改为热
3
水池,每天增加热水消耗量200m以上,有效减少了冷却系统负荷。
5.5减少进入冷水池的热量
将各工段蒸汽冷凝水由进冷水池改为进热水池,经冷却系统冷却后参与循环,降低冷凝水对冷水池水温的影响。
5.6改进结晶槽冷却循环水循环方式
取消结晶槽冷却水回水集水槽,将半封闭式管路改为全封闭管路,通过循环水泵强制循环,提高冷却水流量,改善冷却效果。50
(2)改进后,结晶槽冷却水夏季水温由原来的
冬季水温由23℃降至13℃,最高34℃降低至26℃,
确保了结晶终点温度的控制。
经上述工艺改进后,蒸发后液比重得到稳定和提高,从原来1.39~1.41提高到1.41~1.43;滤液
年平均值由2008年的25.5g/L含铜得到显著降低,
降至2009年的21.8g/L。6.2优化后的经济效益
(1)电耗大幅下降:由于脱铜槽利用率提高,2009年比2008年平均减少1.5系列的脱铜槽,共节约直流用电180余万度,电费60余万元。
(2)脱铜槽开动数减少,相应减少了材料备件消耗,仅铅阳极一项每年就节约近20万元。
7结语
工艺优化完成后,经有效降低了滤液含铜,减轻了脱铜工序的生产负荷。近一年的生产实践证明,贵冶电解车间净液系统的净液能力得到了较大的提
滤液含铜量的有效降低,确保了阴极铜质量,节高,
达到了节能降耗的目的。约了生产成本,参考文献
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