反硝化生物滤池的挂膜与启动
第22卷第3期2009年6月
环境科技
EnvironmentalScienceandTechnology
V01.22No.3
Jun.2009
反硝化生物滤池的挂膜与启动
周碧波1,
(1.河海大学环境科学与工程学院,
江苏
操家顺1,
徐哲明2
浙江
杭州
310012)
南京210024;2.浙江省环境监测中心,
摘要:研究了反硝化生物滤池的挂膜与启动过程.为反硝化生物滤池的挂膜过程提供理论依据。在滤速1.2
nda
(HRT=20min)时,当反硝化生物滤池运行到第25天时,进水硝态氮质量浓度由50mg/L左右下降到25mg/L左右时,硝态氮去除负荷由1.18kg/(m3.d)T降到1.10kg/(m3・d1。负荷变化很小,说明挂膜成功。在反硝化生物滤池中,氨氮主要由
反硝化细菌的合成作用去除.去除率不高。在碳源和硝态氯浓度都充足的情况下,反硝化反应遵循零级反应动力学规
律.反硝化速率与污染物浓度无关。只与反硝化茵的数量有关。关键词:
反硝化;挂膜;同化作用;动力学文献标识码:B
文章编号:1674—4829(2009)03—0005—03
中图分类号:X2
BiofilmAccretionandStartupofDenitrificationBio脚ter
ZHOU
Abstract:Thebiofilmaccretionandtheoreticalbasisforthe
process
Bi—bo。
startup
CAOJia—shun,XU
bioffher
were
Zhe-ming
studiedin
the
paperwhichprovided
ratewag
a
ofdenitrification
ofbioffImaccretioninthedenitrifieation
ran
biofiher.Whenfiltration
1.2
m/h(HRT=
tO
20minlandthedenitrificationbiofiherabout25mg/L
or
SO
to
the25thday.山enitrateconcentrationininfluentchangedfrom50ms/L
to
andthenitrateremovalloaddropped
1.10
kg/(m3・d)from1.18kg/(m3.d)whichshowed
aSuccess
of
biofilmaccretioninthedenitrificationbiofiher.Inthedenitrificationbioffher。theammoniabacteria
Wasremovedbydenitrifying
nitrogen
WaS
were
to
assimilation.80theremoval
followed
to
rate
Was
not
hish.When
is
to
thecarbon
source
and
rate
sufficient,thethepollutant
denitrificationreaction
zero—orderkinetics。that
say,thedenitrification
foreign
concentration.andonlyrelatedKeywords:Denitrification;
thenumberofdenitrifyingbacteria.Biofflmaccretion;
Assimilation;
Kinetics
0引言化生物滤池形成良好生物膜的前提.也是反硝化生物滤池稳定运行的基础。
挂膜是生物膜处理系统中膜状微生物的培养和驯化过程.是具有新陈代谢活性的微生物污泥在滤料上固着生长的过程。填料的挂膜有自然富集培菌挂膜和人T接种挂膜2种方式。当前对于反硝化生物滤池的挂膜还没有成功经验可供借鉴,如何挂膜、如何判断挂膜成功都还处于摸索阶段。
通过分析挂膜过程中反硝化生物滤池对NOf-N的去除负荷。并以此作为反硝化生物滤池是否挂膜成功的标志.为反硝化生物滤池的挂膜提供理论依据。1材料与方法
1.1
2006年太湖蓝藻爆发引发无锡水危机以来.太湖流域的二级城市污水处理厂就面I临着升级改造的压力。在太湖流域污水处理厂升级改造的过程中。碰到的主要难题是:由于硝态氮(N03--N)过高而引起的总氮(TN)超标。寻求经济合理的反硝化脱氮工艺是目前的一项技术难题。反硝化生物滤池因其高生物量、反硝化速率快和占地少等优点。是升级改造脱氮的首选工艺。
反硝化生物滤池处理污水的本质是利用填料上各种微生物的代谢活动来吸收、降解污染物质,达到净化水质的目的。生物膜是整个水处理构筑物的核心.生物膜的好坏、活性的高低对有机废水生物处理效果起着决定性的作用.而填料的挂膜过程是反硝
收稿日期:2009一02—24
基金项目:江苏省自然科学基金资助项目(BK2007181):2008年度
高等学校科技创新重大培育资金资助项目(708047);国家科技支撑计划(2006BACl9801).
作者简介:周碧渡(1980-)。男,湖北天门人,硕士研究生.主要从事水处理
技术的研究.
试验装置试验采用①80
mill×l
m的有机玻璃柱作为滤
池主体.试验装置见图1。滤柱填料采用生物陶粒,填料层高度为400mm.陶粒粒径为3~5mill,清水区和承托层各高150mm.上部进水区150mm,淹没式进水,超高100
lllm。
万方数据
6
环
缱挂膜阶段用砂烧结曝气头曝气,挂膜成功后将曝气头取出:下部穿孔管用于反冲洗曝气,DNl5出水管兼用作反冲洗进水管。
DNl5溢流管反冲出水管
砂结曝气头
DN8取样口间距80
rm
陶粒滤料层
厚400lm
卵石承托层
厚150m
滤板开孔率1.5%清水区高150
m
DNl5jl;水管反冲进水管放空阀DNl5
垄銮苎
丝
图1
反硝化生物滤柱试验装置
1.2试验用水
试验用水采用人丁配水,配制药品为:三甘醇、甲醇、硝酸钾、硫酸铵、多微磷酸二氢钾、碳酸氢钠和硫酸镁。
其中多微磷酸二氢钾中除含有约85%质量分数的磷酸二氢钾外。还含有钙、硫、镁、铁、锌、硼、铜、锰等多种微量元素。
挂膜期间的主要水质指标见表l。
表1
挂膜期间主要水质参数
IIlg・L-I
1.3
水质分析项目及方法
试验检测项目及测试方法见表2:
表2水质检测项目及方法
2试验进程
试验从2008年5月1t3。2008年5月30日,以甲醇为碳源,在滤速1.2m/h(HRT=20rain),V(气):y(水)为2:1—0:1的条件下运行,运行期间,各污染物浓度逐渐降低,挂膜期间运行工况见表3。
万方数据
群技
2009年6月
表3挂膜期间运行工况
U期
水质指标
,(月.日)p(COD)p(N03--N)p(NHrN)
p0"P)
',(气):y(水)
5.1—5.65001054"/122:l5.7—5.12400904I6l:l5.13~5.1830075334O.5:l5.19—5.24
20050233O5.25—5.30
100
25
12
2
0
注:表巾数值为设计值,实际值由于配水的误差,在设计值左彳了渡动。
连续运行约1周左右.肉眼可见反应器进水端
100
mm的陶粒表面泛白。15d左右在0~100
mm
之间的陶粒表面出现薄的灰褐色生物膜。25d左右灰褐色生物膜范围扩展到进水端300mm。从第26天开始停止曝气.生物膜逐渐布满滤柱。污染物去除率到达稳定.滤柱上有少量微小气泡析出,主要集中在上部100mm范围内。到第30天后。再稳定运行
5
d.此时滤柱中有大量气泡析出。水头损失逐渐增
加.但未达到设定的水头损失,至此认为挂膜完成。3试验结果与分析
3.1
挂膜期间NO,-一N的变化
反硝化生物滤池的主要目的是使反硝化细菌成
为优势菌群.达到反硝化脱氮的目的。因此,研究系统中NO,一_N的变化即能反映系统中微生物的产生和变化情况。
图2反应了挂膜期问NO,._N的变化情况。
7060
;10∞050曼60
40薹4加0
3020i
10
0O
l
3
5
7
9
ll
13
1517
19
2l
23
25
27
29
+进水NO,--N
+出水NOj--Ndd
+去睬事
图2挂膜期间N03--N的变化
从图2中可以看出.在启动初期进、出水的NO,--N的质量浓度几乎没有变化.去除率增长非常缓慢。NO,-_N去除率直到第5天才有一次小的“飞跃”,这说明反硝化菌的增殖速率开始有强劲的上升趋势.但随后这种趋势由于进水浓度的降低而受到抑制,在第9~13天,去除率稳定在10%左右。停止曝气后,进水N03-一N质鼍浓度为50mg/L左右.系统对NO,-_N的去除率最终稳定在30%左右:而当进水N03--N质量浓度降低到25mg/L左右时.系统对N03--N的去除率一直稳定在60%左右.这说明在此期间系统内反硝化细菌数量基本没有净增殖。对NO,-_N的去除率不受浓度变化的影响.反硝化微生态结构稳定。
第22卷第3期周碧波等反硝化生物滤池的挂膜与启动
7
为了进一步了解在挂膜过程中系统的反硝化能力.对启动过程中系统的N03--N负荷进行了研究。启动过程中NOf-N负荷的变化见图3。
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令
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、●
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图3挂膜期间N03--N负荷的变化
从图3可以看出,在前6d当y(气):y(水)为2:l时,NO,-_N负荷一直呈上升趋势。当其比为l:1时.NO,一-N负荷最终稳定在0.68kg/(m3・d),当V(气):y(水)为0.5:l时NO,一_N负荷最终稳定在0.88kg/(m3・d),停止曝气后系统NO,--N负荷达到1.18
kg/
(m3・d),这说明气水体积比例越高反应器对N03--N的去除负荷越低。这是因为.溶解氧会抑制细菌中还原硝酸盐的酶系统的合成.而且溶解氧可以充当电子受体,从而竞争性地阻碍了NO,-_N的还原。此外.反应器出水的NOf-N浓度一直维持在较低的水平,这说明当有较低浓度的溶解氧存在时,硝酸盐的还原受到溶解氧的抑制.且增大N03--N浓度并不能减小抑制作用,但NO,-_N的还原不受此的抑制…。3.2挂膜期间氨氮(NH,一N)的变化
在反硝化脱氮系统中.NH3-N并不是首要去除目标,但微生物的同化反应必须有NH,N参与。NH3-N的消耗能够间接反映反硝化系统中微生物的数量。
图4反应了挂膜期间NH厂N的变化情况。
50
30÷4025
曼30
20堡
15舡
气20
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10鬟
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0
0
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+进木p(NH广N)一出水“NH广N)+去除事图4挂膜期间NH3一N的变化
从图4中可以看出.挂膜初期NH3-N的去除几乎没有变化,在曝气期间NH,一N的去除率一直在10%以下,呈上升趋势。这是因为。硝化菌是自养细菌,高有机物浓度对硝化菌有抑制作用。曝气时,NH,一N的去除量和去除率一直呈上升趋势,但停止曝气后,当浓度变化时,NH3一N的去除量几乎没有变化。这是因为大部分NH,一N是通过反硝化菌的同化作用去除的.去除量很少。
3.3进水浓度对反硝化能力的影响
在生物膜反硝化过程中.外加有机碳源和硝酸盐氮浓度都可能成为微生物增殖率限制的因素.都
万方数据
会影响反硝化反应的速度。当外加碳源及硝酸盐氮浓度都比较高.反硝化反应受传质过程影响小,反应动力学表现为零级反应。论文的研究似乎也支持这种观点。在图3中当反应器停止曝气后,进水N03-.N质量浓度由50mg/L左右下降到25mg/L左右时.NOf-N负荷由1.18kg/(m3・d)T降到1.10kg/(m3・d),两者几乎相等。这说明当外加有机碳源充足时.硝化速率与硝酸盐浓度无关.只与反硝化细菌的数量有关.即反硝化动力学级数呈零级[21。我国著名的水处理专家顾夏声13】则认为.在缺氧条件下就NO,一.N浓度而言。反硝化反应遵循零级反应动力学规律。此
外.也有人在研究深床反硝化生物滤池时M。认为反
硝化动力学呈1/2级反应:而范荣桂等[03的研究表明。在在反硝化的开始阶段.由于外加碳源及硝酸盐氮浓度都比较高.反硝化反应受传质过程影响小。初期的反应动力学表现为零级反应:但很快由于外加碳源及硝酸盐氮的消耗.传质过程的影响越来越显著.且迅速波及到生物膜内的反硝化反应。反硝化中反应物向生物膜内的扩散传质是由零级向一级的转变过程。4结果与讨论
(1)当反硝化生物滤池运行到第25天时,进水NO,一_N质量浓度由50mg/L左右下降到25mgrL左右时.NO,-_N负荷由1.18kff(m3・d)下降到1.10ks/(m3・d),负荷变化很小,说明挂膜成功。
(2)在反硝化生物滤池中,氨氮主要靠反硝化细菌的合成作用去除.去除率不高。
(3)当外加有机碳源充足时,硝化速率与硝酸盐浓度无关,只与反硝化细菌的数量有关,即反硝化动力学级数呈零级。
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